电压互感器二次回路造成的上网电量退补问题分析

2014-12-25 01:25张盛
城市建设理论研究 2014年37期
关键词:电压互感器二次回路计量

摘要:针对一发电公司因电压互感器二次回路开关单相跳闸导致上网电量少计问题,查找事故原因,分析退补方法,计算应退补的上网电量,同时提出电厂类似问题的防范方法。电量损失问题得到公平处理,获得发电公司和供电公司的双方认可,保障贸易结算的公平公正。

关键词:计量;电量退补;二次回路;失压;电压互感器

中图分类号:TV文献标识码: A

0引言

电压互感器将电力系统一次侧高电压换为二次设备可辨识、控制的参数,是电测计量、运行监视、保护控制必不可少的关键设备,其输出结果是发供电企业、各类用户之间进行电力交易不可或缺的基本依据。无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重的影响,因此保障电压互感器及其二次回路的稳定运行至关重要。

上网关口是指发电企业与供电公司之间进行电量贸易结算的电量结算点,关口计量的依据是电能计量装置,因此电能计量装置的安全、稳定、精确运行是厂网之间、区域电网之间公平公正贸易结算的基础。近年来,随着电源、电网基建规模的扩大,关口点大量增加,对关口电能计量装置的日常维护管理和突发事件处理提出了新的挑战,关口计量装置故障及电量差错处理成为其中的一项重要内容。一旦发生关口电能计量故障或差错,应遵循及时、公平、公开、符合电测计量工作规范的原则结合故障差错原因进行电量追补处理。本文针对发电公司电量少计的问题,查找分析故障原因,提出退补方案并计算退补电量。

1故障背景

某发电公司向省公司上报反映该厂于6月19日计算母线损耗时发现,6月17日至18日期间母线损耗为16.4979万kWh,而单机正常运行时,母线损耗每天约为0.5万kWh。电厂值班人员随即进行检查,发现110kV副母PT二次计量开关C相跳闸,19日7时0分左右重新合上开关后电能表计量正常。

该发电公司有3个110kV上网关口,其中L1线和L2线分别送往变电站1和变电站2,关口计量点位于电厂侧。关口分布情况见图1。

图1 某发电公司关口布置示意图

2调查分析

根据电厂检修操作票可知,该发电公司于6月17日7时46分开始正母检修,6月19日19时46分检修完毕恢复双母运行。在这期间,系统的运行方式为:110kV正母检修,#1发电机组、L1线、L2线运行于副母。

通过电量采集系统可知,该公司110kV副母PT二次C相电压从6月17日7时30分至6月19日6时45分异常,A相、B相电压正常。如下图。

图2 17日副母PT电压曲线

图3 18日副母PT电压曲线

图4 19日副母PT电压曲线

从电压遥测数据来看,故障异常期间,A相B相电压正常,C相二次计量开关跳闸,但开关未完全断开仍有部分虚接,导致电压幅值维持在49V左右,相位情况不知。

该公司在发电机组出口侧装有电量考核表,信息系统也已连接至电量采集系统。17日至19日期间,#1发电机组运行,#2发电机组停运。#1发电机组出口电能表每小时增量曲线图如下。

图5 17日#1发电机组出口每小时电量增量曲线

图6 18日#1发电机组出口每小时电量增量曲线

图7 19日#1发电机组出口每小时电量增量曲线

调查结果显示故障是由6月17日110kV副母PT二次计量开关C相跳闸导致。6月19日,电厂工作人员发现电量不平衡后,及时进行故障排查,重合二次计量开关后,19日7时0分关口电能表恢复正常。

3退补电量分析计算

该发电公司关口计量点位于厂侧,计量点电能表由于副母PT电压异常导致从6月17日7时30分至6月19日7时0分关口电能表少计电量。由于计量点副表电压也异常,故选择采用#1发电机组出口电能表电量作为退补电量依据,减去相应损耗电量得到本次退补电量。

(1)退补依据

江苏省地方标准《DB32/990-2007电能计量超差(差错)退补电量计算》第4.4.2条:“以电能平衡数据(如对侧或下一级电能计量装置所计电量),并考虑相应电能量损耗等情况推算出需退补的电量值”。

6月17日至19日期间,该发电公司#1发电机组、高备变、L1线、L2线均运行于副母,#1发电机组出口侧电能表电量减去损耗电量(包括厂用电)即为出线侧计量点电量,而损耗电量与发电机组发电量成正比,故计算退补电量时选择日发电量接近、无故障日的损耗电量作为依据。

(2)综合损耗率计算

时间 发电电量(kWh) 上网电量(kWh) 综合损耗(kWh)

14日 776107.50 681027.60 95079.90

15日 755182.50 667510.80 87671.70

16日 788422.50 698398.80 90023.70

17日 788670.00 634616.40 154053.60

18日 733217.50 557950.80 175266.70

19日 733025.00 615687.60 117337.40

20日 744125.00 651816.00 92309.00

21日 781630.00 684987.60 96642.40

14日至21日期间,#1发电机组运行,#2发电机组停运,且发电量接近,故选择14日、15日、16日、20日、21日五天的综合损耗电量作为计算这段期间综合损耗率的依据。

时间 总发电电量(kWh) 总上网电量(kWh) 总综合损耗电量(kWh) 平均综合损耗率(%)

5天 3845467.50 3383740.80 461726.70 12.01%

(3)退补电量计算

6月17日至6月19日芳热711线、清热712线计量点电量估算如下表:

时间 线路编号 1#发电机组发电量(kWh) 平均综合损耗率(%) 线路电量估算值(kWh)

17日至19日 芳热711线

清热712线 2254912.50 12.01% 1984097.51

退补电量应为上述线路估算电量扣减17日至19日期间L1线、L2线计量点电能表电能增量,计算如下:

时间 线路编号 线路电量估算值(kWh) 电能表电量增量(kWh) 退补电量(kWh)

17日至19日 L1线

L2线 1984097.51 1808254.80 175842.71

建议退补该发电公司少计的上网电量175842.71 kWh。

4结束语

上网关口是发供电公司之间经济结算的依据,必须从计量装置配置到日常运行、管理维护、装置技术参数配备等多方面严格管理,做到公平公正,防止计量差错和设备故障的发生。

计量装置产权单位应加强设备检修和轮换,对易出现计量故障的设备及时更换,避免故障的发生;日常运行维护管理单位应加强运行巡查管理,发生故障或电量差错报警时在第一时间上报处理,尽量避免电量损失;配备功能齐全的电压、电流、功率等电参量的实时监测装置,一旦发生与电能计量相关的故障差错事故、事件,做到有据可查,保证电量退补翔实、可靠、公平。

参考文献:

[1] DL/T 448—2000,电能计量装置技术管理规程[S].

[2]杨世海.二次隐性错接线导致关口电量差错追补问题分析[J].电力科学与工程,2009,第25卷第7期.

[3]杨世海,徐晴,卢树峰.电网关口互感器对结算电量经济影响实测分析[J].电测与仪表,第46卷第525期.

作者简介:张盛(1987---),男,武汉大学电气工程及自动化专业,本科学历,从事电能计量专业工作5年,主要研究电能计量装置安装及故障分析

猜你喜欢
电压互感器二次回路计量
高速公路合同计量变更管理策略
基于信息系统的计量标准管理
对公司计量管理工作的一些思考
10kV电压互感器高压熔丝频繁熔断原因解析及处理预控措施
基于实例的110kV变电站10kV电压互感器谐振分析及应对措施探讨
电厂继电保护二次回路改造问题探析
谈继电保护及二次回路常见的缺陷及处理方法
中国计量出版社图书目录