W2中转站密闭输油工艺的应用

2015-01-10 07:20赵天齐中石化江苏石油分公司采油二厂江苏扬州225000
化工管理 2015年7期
关键词:油器中转站外输

赵天齐(中石化江苏石油分公司采油二厂, 江苏 扬州 225000)

W2中转站密闭输油工艺的应用

赵天齐(中石化江苏石油分公司采油二厂, 江苏 扬州 225000)

本文分析了密闭输油对石油集输工艺的重要意义及紧迫性,详细阐述了W2中转站密闭输油应用中遇到的问题及解决方法

天然气;污染;密闭集输;应用

1 生产现状分析

1.1 项目基本概况

W2中转站是黄珏油田集输系统重要环节,原油处理系统建有2台D3000×8000的三相分离器,2座500m3事故罐,1台油气分离器,1台气体除油器,2台外输泵(Q=46m3/h),2台原油外输换热器,污水处理系统1套,原油集输处理能力为50万吨/年。目前担负着W2等区块1600t/d的产出液量脱气、脱水、原油外输、污水处理的任务。W2中转站每天实际处理液量达到1670t,其中原油约450t/d,处理污水约1150t/d。

1.2 存在问题分析

2006年,W2中转站更换了容积为55.5m3的原油缓冲罐,缓冲罐液位采用磁性翻板液位计,液位计信号传至计算机,值班人员在室内观察计算机数据进行调节外输排量,由此控制缓冲罐的液位。投产初期上游液含气量大缓冲罐液位不稳定,外输泵排量或高或低,经常出现抽空或气路充油。因此该系统工作不平稳而停止闭式外输。

2008年7月,W2中转站新建2台三相分离器和污水处理系统。由三相分离器分离出的天然气可进入原建的原油分离器,也可直接进入原建的气体除油器。期间又试运了闭式流程仍是上述原因而改开式流程。

2 相关研究情况

开式流程运行经相关部门测出W2中转站从大罐溢出天然气量大于3000m3/d,造成了一定的能源浪费、又污染了环境。由于W2区块2012年新井的增加,部分油井含有大量的天燃气,再加上2012年有套管气回收项目,使得W2中转站的天燃气使用更显得很有必要。

开式流程如下:油井及上一站点来油进入管汇间——三相分离器——500m3事故罐——外输泵——外输流量计——外输换热器——M5中转站。

闭式流程如下:油井及上一站点来油进入管汇间——三相分离器——缓冲罐——外输泵——外输流量计——外输换热器——M5中转站。见图1。

3 实施内容

3.1 压力控制(气路控制)

因缓冲罐安装位置略高于三相分离器(两底相差约20~40cm),若要缓冲罐有效容积曾大,所以三相分离器气路压力要略高于缓冲罐压力。采用分别进两台气体除油器,使用闸门控制,但气量波动大时易失灵,所以对三相分离器、缓冲罐气路出口处加装直接作用调节阀,用以分别控制三相分离器和缓冲罐气路压力。

使用一台气体除油器(若运行中发现天然气中含水化物较多,也可使用两级除油),气体除油器的天然气出口分两路,分别由直接作用调节阀控制:一路供用户、一路放空。直接作用调节阀靠物理重力作用,可实现自动调节,比起闸门来调节较为灵敏可靠。

现在三相分离器设定气压≤0.3MPa,为了使W9中转站锅炉房全烧气,W9距离W2集输2.5km,所以去W9锅炉房的气压必须>0.1MPa。

直接作用调节阀的定压:

0.3 MPa≥三相分离器>缓冲罐≥气体除油器>用户>0.1MPa

放空>用户≤气体除油器。

3.2 缓冲罐液位控制

W2集输缓冲罐为55.5m3,每小时收液在80m3,处理45m3污水,剩下的35m3左右液量直接进入缓冲罐,加上W8输液不稳定和井上洗井、扫线等日常工作,要求缓冲罐的液位计显示必须灵敏和准确。2012年3月~2012年4月,对W2中转站缓冲罐进行保养,磁性翻板液位计进行维修调试。

缓冲罐的液位计为磁质伸缩液位计,现场使用中常会发生浮子卡堵、感应信号出现误差,因此造成液位控制失灵。另一方面液位计与罐本体接口口径小,管路长,若伴热不好,管路易堵。

图1 闭式流程

(文章题目:W2中转站密闭输油工艺的应用)

3.3 W2原油处理排污系统、污水处理反冲洗系统产出污水、污油处理问题

W2集输系统投入密闭输送后,W2站内生产中所产出的污水含有大量的化学药剂并伴有大量固含物(泥砂)、盐质等,输入下一站集输系统将会使其系统内原油再次乳化,管网沉砂结垢,且消耗大量动力费用及再处理费用。2012年4月在500m3事故罐出口增加了一台离心泵,每次将反洗污水打入韦2-14站。目前,由于地质开发需要,在韦2-14站外安装了一台注水泵,将污水进行无效回注。

4 实现效益情况

W2中转站从5月21日起施行密闭外输,目前平稳外输。W2锅炉房实行油气混烧,W9锅炉房实行天然气燃烧。每天节约自用油约1.66t,达到了预计的效果。

年度经济效益计算:

节约燃油获得收益:2012年吨油利润为1167元/t:

0.1167×(2282.78-1675.71)=70.85(万元)

5 下步意见

缓冲罐的液位计为磁质伸缩液位计,液位计使用中常会发生浮子卡堵、感应信号出现误差,因此造成液位控制失灵,加之液位计与罐本体接口口径小,管路长,若伴热不好,管路易堵。若要实现灵敏可靠运行,可安装电容式双法兰液位变送器、高低液位报警系统。

6 结语

目前,油田及其他单位的油井,为了使动液面上升,大都采用井口放套管气的方法,浪费了能源,污染了环境。将各油井的套管气掺进流程,输送到集输站,天然气的增加也将使密闭输油显得更为必要,天然气经分离后供锅炉使用,锅炉房不仅减少自用油的使用量,节约成本,而且锅炉使用天然气更为环保。

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