合福高铁无砟轨道福斯罗300型扣件线路精调探讨

2015-03-08 08:22盛明群上海铁路局阜阳工务段
上海铁道增刊 2015年2期
关键词:精调轨距垫板

盛明群 上海铁路局阜阳工务段

合福高铁无砟轨道福斯罗300型扣件线路精调探讨

盛明群 上海铁路局阜阳工务段

合福高铁安徽段轨道精调,运用先进科技手段,新技术、新设备充分发挥主导作用,从四维测量精调第一遍(基准股调整)、瑞邦测量精调第二遍(非基准股调整、基准股修正)以及瑞邦第二遍测量精调第三遍(基准股、非基准股修正)的一个精调循环过程,全部依靠测量数据。因此,测量分析及精调方案的制定尤为重要,现场精调作业就是依靠数据方案进行傻瓜式作业,并用0级电子道尺进行轨距、轨向、水平的控制。对福斯罗300型扣件轨道精调进行探索总结,可为今后同类作业提供参考。

无砟轨道;线路精调

1 概述

合福高铁安徽段轨道结构为无砟轨道,扣件类型有WJ-8型和福斯罗300-1型两种。根据路局安排,我段负责泾县段K1193+268-K1221+768(施工里程DK193~DK221+500),营业里程28.5km,延长57km。管内有1个站场(泾县站共4组正线德国产18#道岔、2组站线国产12#道岔及2条到发线)、12条正线曲线、14座隧道及20座桥梁,桥隧总延长达24km,占正线延长的84%。线路线形及结构复杂。我段于2014年10月21日开始介入。

2 福斯罗300-1型扣件系统简介

福斯罗300-1型扣件由Skl15弹条、Ss36轨枕螺栓、Wfp15型轨距挡板、Is15绝缘垫片、Sdu26绝缘套管、Zw692轨垫、Grp21底板、Zwp104NT弹性垫板组成(见图1)。

精调作业经常涉及的是Wfp15轨距挡板和Zw692轨下垫板。轨距挡板共有±1-±8 mm及Wfp15原装9种型号,可调节轨距范围±16 mm、方向±8 mm;轨下垫板有 2-8(mm) Zw692垫板及AP20-6、AP20-10、AP20S共10种型号,可调节高低范围-4~+56(mm)。另有微调垫片0.5 mm、1 mm、1.5 mm及2 mm四种。

图1 福斯罗300-1型扣件图

3 合福高铁精调标准

合福高铁区段质量评价参数为轨道不平顺质量指数TQI,要求静态TQI≤1.75,同时每个单元TQI≤1.75。

3.1 静态几何尺寸作业标准(见表1)

3.2 结构标准

钢轨扣件齐全,组合正确,作用良好。弹条“三点”密靠,间隙不大于0.5 mm,且扭矩为符合相关安装标准。

表1 静态几何尺寸作业标准

4 线路轨道精调作业方法

结合巢湖及绩溪现场会会议精神,工务处明确统一了精调作业流程标准,按照“一遍绝对测量(四维小车)、二遍相对测量(瑞邦小车)”的作业流程进行精调,即第一遍四维测量精调基准股,第二遍瑞邦测量精调非基准股、同时进行基准股修正,第三遍瑞邦第二遍测量回检并对基准股、非基准股进行修正。

根据工务处要求,各段先做2 km试验段,分别用2种不同方案,择优选取最佳方案全面推开。我段先期分别用2种方案各做了1 km试验段。

4.1 盲调方法(按1个作业组12人计算)

下行K1205.8-1206.8线路1 km盲调,第一、第二遍基准股、非基准股盲调,不用道尺,按测量数据调整,第三遍回检修正用道尺进行控制。第一遍基准股盲调日进度在单股1.5 km左右,第二遍非基准股盲调日进度在1.0 km左右,第三遍回检修正日进度在0.7 km左右,三遍循环后静态TQI值1.43,成品平均日进度在0.3 km左右。

4.2 道尺精调方法(按1个作业组12人计算)

下行K1201.8-1202.8线路1 km精调,第一、第二遍基准股、非基准股精调,全部用道尺,根据方案数据进行平面、高程控制,这样二遍后平均静态TQI值为1.6,其中1个单元200mTQI不达标,对此200 m进行第三遍修正,三遍循环后静态TQI值1.42。第一遍基准股精调日进度在单股0.7 km左右,第二遍非基准股盲调日进度在0.5 km左右,第三遍回检修正日进度在0.7 km左右,成品平均日进度在0.25 km左右。

我段根据现场实际,同时考虑人员、机具不足因素,选择了第二套精调方法全面推开,并在实践中逐步完善。

5 线路轨道精调作业组织

5.1 人员及机具组织

5.1.1 现场精调作业小组由12人组成,具体职责要求有以下8个方面

(1)作业带班1人,负责现场作业精调工作安排。严格控制作业流程,控制各项工作的进度,做好现场材料调配,同时负责现场方案标注校对。按照无缝线路作业要求,控制连续松开扣件数量。

(2)方案标注1人,负责现场作业方案数据的标注。第一遍数据用黑色记号笔,第二遍修正数据用蓝色记号笔,第三遍修正数据用红色记号笔。数据标在每个承轨台的钢轨内外侧,外侧标轨距块规格号(如+1,对应内侧就是配对规格-1,不标注),内侧左边标平面调整量值(以“+”、“-”号或箭头来表示调整方向),内侧右边标高程调整量(数值前面用加减标示垫或抽,或直接标高程配料方案)。标注工作原则上提前一天完成。

(3)配发材料2人,提前将材料按照标注方案将材料发放到位,如缺少材料及时和材料管理人联系,确保材料及时供应。

(4)垫高程(兼起道机手)2人,卸下螺旋道钉及一侧原轨距挡板,用起道机抬起钢轨(起道量不宜超过15 mm),抽出轨下垫板,按照方案及配料更换调高垫板及胶垫,同时负责检查轨下垫板及配料的正确性。

(5)调换轨距挡板2人,卸下螺旋道钉及原轨距挡板,清扫承轨台槽,按方案配料更换轨距挡板,同时负责核对现场标记与摆放轨距块的正确性。

(6)松螺栓1人、紧螺栓1人,负责班前对机具性能进行确认,班中对所需调整范围内的螺栓进行松、紧工作,确保扣件扭力矩达标,班后做好机具的保养。紧螺栓要注意看标注数据,确定先紧内侧还是先紧外侧。

(7)现场防护1人,负责现场作业的现场防护,有工程车辆时及时通知作业负责人,根据情况拦停和放行。

(8)材料管理1人,负责当天现场作业所需材料数量统计、申领及核对工作,并协助现场标记对应位置摆放所需配件,并负责统计线路上更换材料情况,建立相应的台帐。

5.1.2 每个作业小组的工机具配备情况(见表2)

表2 工机具配备表

5.2 现场作业组织

5.2.1 准备工作

(1)四维小车绝对测量并分析、制定基准股精调方案;

(2)按精调方案编制材料需求计划及作业配料方案并送达到位;

(3)工机具配备齐全,并确保机具性能良好;

(4)人员组织到位并学习掌握精调流程及标准;

(5)根据四维精调数据编制现场作业方案,安排人员现场标注数据;

(6)制定好瑞邦小车测量计划。

5.2.2 精调作业

(1)基准股盲调作业

步骤一:2人负责材料的分配,根据作业方案分配轨距挡板、轨下胶垫、轨下微调垫板、塑料调高垫板等调整件,将材料发放到位每承轨台对应位置。

步骤二:带班人对照数据重新核对已经标注好的精调数据,如发现标注有错及时修改数据,同时校核现场发放的材料型号。

步骤三:1人在前面先用螺丝机松开内外侧螺栓,不需换件作业的地段也要求松开,注意连续松开扣件数量满足无缝线路作业要求。

步骤四:2人更换调高垫板,一律在线路外侧更换,用起道机抬起钢轨,抽出轨下垫板,更换合适的调高垫板。

步骤五:2人负责调整件更换及安装工作,同时对轨距挡板的型号进行核对,及时更换现场与调整方案中不相符的调整件。

步骤六:1人用螺丝机负责螺栓的紧固,扭力矩控制在规定值范围,遇桥涵上小阻力扣件地段及时调整螺丝机扭力矩。

步骤七:旧料统一集中捆扎、回收。(此项工作由施工单位配合人员负责)

基准股精调作业增加用0级道尺每隔2个承轨台在松螺栓前打出轨距,在高程、平面调整件更换完毕后按照平面调整量进行改道作业(用特制拉杆进行拉撑,也可通过调换轨距块达标)。

(2)非基准股作业方法相同。

(3)全面回检验收。全面检查作业地段的高程、平面调整件,及时处理不达标处所,确保按标达标。整理回收工具材料撤离线路。

5.3 材料供应保障

针对福斯罗扣件系统型号多,轨距挡板有16种,轨下胶垫有5种,共有30余种不同类型、规格的材料、配件。缺少某一种材料都有可能造成不必要的重复返工作业,甚至会造成停工待料。因此,材料员要动态掌握材料出入库数量和库存情况,技术员要按照各精调作业组的日推进进度、次日作业计划,结合作业方案,计算日精调材料用量(按5%的预放量),提前交材料员。每个精调作业组需施工单位派4-6人配合(材料运送车辆一部)。上午回收旧料,按规定要求捆扎,运回各项目部指定的回收地点,集中堆码整齐,便于清点材料回收的数量。下午配合精调组材料员将次日计划所用料送达到次日作业地点,搬运到线路无砟轨道旁边并归类、堆码整齐,以方便材料的配发。

6 成果检验

经过3个月的精调作业,我段负责的泾县段K1193+268-K1221+768正线57 km及4组正线道岔、2组到发线道岔、2条到发线于2015年1月31日全部完成。经过瑞邦小车的第三遍检测,我段57 km正线平均TQI值1.47,单元最小值1.23,全部控制在1.7以下,按时间节点要求圆满完成工务处定的静态指标。分公里静态TQI变化趋势图见图2。

图2 分公里静态TQI变化趋势图

7 精调作业体会

(1)四维、瑞邦小车测量数据的准确性尤为重要。因此,测量前要对扣件的安装装态、扭力矩达标状态进行检查,并同步安排复紧工作。

(2)作业方案数据标注亦十分重要。作业当日要对标注的数据进行复核,确认无误后才能进行精调作业。

(3)轨距块搭配使用需要进一步摸索。福斯罗300-1型扣件轨距块型号是1 mm晋级的,而轨距、轨向、扭曲控制标准是在0.5 mm以内,当平面调整量在0.4-0.7(mm)时,如果按标配会造成调整量欠或超,很难控制在0.5 mm以内。通过现场作业摸索,轨距块合理搭配能很好地解决上述问题。当平面调整量:0.4-0.7(mm)时,轨距块配对以+1、0配;1.4-1.7(mm)时,以+2-1配;以此类推,最大为7.4-7.7(mm),以+8-7配;其余在整数附近的按标配。

(4)道尺控制的精调方法需要继续摸索,提高精调进度。我段采用的道尺精调方法在道尺控制改道环节进度较慢,主要是轨距块按标配、平面调整量达不到或超过标配量0.4-0.7(mm)时,全部用特制轨距拉杆进行拉或撑,有时需进行几遍拉撑,致使作业进度较慢,还容易造成离缝、轨向值不易保持。

(5)盲调与道尺精调方法需在实践中继续探索高效率。盲调方法需要全部做三遍,前二遍TQI值可能不达标(遇基础好的可达标),三遍循环后静态TQI值一般控制在1.4左右;道尺精调方法在做二遍后,60%以上地段可达标,但会存在峰值,TQI值一般在1.6左右,对不达标及峰值地段进行第三遍修正后,TQI值一般控制在1.5左右。因此,采用何种精调方法要根据现场实际及时间进度要求情况而定,并在实践中继续提高质量效率。

责任编辑:万宝安 张建强

来稿日期:2015-05-28

猜你喜欢
精调轨距垫板
CTRSⅢ型无砟轨道板智能快速精调设备
亚欧大陆跨境铁路的轨距问题
客运专线有砟轨道精调施工成本分析
掉不下去的塑料垫板
角度补偿轨距尺的研究与开发
600/1 067 mm变轨距动车组转向架研发可行性分析
没有垫板
掉不下去的塑料垫板
uCOSⅡ操作系统下桥式起重机轨距偏差检测装置设计与实现
掉不下去的塑料垫板