堵水调剖技术在哥伦比亚安坝口油田的应用

2015-05-16 13:09毕志峰迟丽薇吕明智
特种油气藏 2015年3期
关键词:硅粉膨胀剂稠油

姚 凯,朱 明,毕志峰,迟丽薇,吕明智

(1.中石化石油工程技术研究院,北京 100101;2.中石化胜利油田分公司,山东 东营 257068;3.中国地质大学,湖北 武汉 430074;4.中油大连销售分公司,辽宁 大连 116300)

引 言

哥伦比亚安坝口油田储层为高孔中渗储层,原油属于普通稠油—特稠油[1-2]。主要开发方式为水平井分层系蒸汽吞吐。开发过程中出现多口新钻水平井投产后即高含水(基本无产能),生产井蒸汽吞吐两三个周期后含水急剧上升等问题。针对这些问题开展了堵水调剖技术研究,研发了易钻塞、微膨性的 WFC膨胀堵剂,在现场应用中取得了较好效果[3-7]。

1 堵剂研究

1.1 主剂选择

通过实验对比超细颗粒和超细水泥的性能。实验水灰比为2∶3,在60℃下考察堵剂的析水量,初、终凝时间、抗压强度、硬度等性能(表1)。由表1可知,在相同温度和水灰比下,粒径越小,初、终凝时间越短;在相同条件下,粒径越小,抗压强度和硬度越大。现场以封堵管外窜及炮眼为主,综合考虑价格因素,选用超细颗粒作为WFC膨胀堵剂的主剂。

表1 不同种类主剂性能对比

1.2 添加剂筛选

1.2.1 外加剂筛选

筛选外加剂的主要目的是改善水泥塞的抗压强度和硬度。一般水泥的肖氏硬度为60~67HS。筛选了碳酸钙、氯化钙、藻土、细硅粉进行实验(表2)。由表2可知,加入细硅粉可大大降低水泥塞硬度,且抗压强度适中。由于细硅粉粒径小,一般为35μm,易进入地层,且细硅粉是一种减轻剂,能降低水泥浆密度,因此,确定细硅粉为外加剂。

表2 超细颗粒加入各种外加剂指标对比(60℃)

对添加不同比例细硅粉的堵剂进行性能评价实验(图1)。由图1可知,随着细硅粉比例的增加,堵剂密度下降,初、终凝时间延长,水泥塞硬度逐渐降低,抗压强度显著降低。抗压强度下降过快,表明细硅粉的加入量不宜过多,不能单纯靠提高细硅粉的比例来改善堵剂性能,需要采用其他助剂来提高强度。综合考虑,以细硅粉含量占总质量的30%为宜。

图1 不同细硅粉比例堵剂的性能比较(60℃)

将上述添加细硅粉的堵剂(超细颗粒与细硅粉的质量比为7∶3)和超细颗粒各60g,按照水灰比2∶3的比例混合后进行实验(表3)。由表3可知,添加细硅粉的堵剂的抗压强度比超细颗粒低,同时凝固后仍然存在体积收缩的问题,即应加入一定量的膨胀剂来提高堵剂性能。

表3 添加细硅粉前后堵剂性能对比

1.2.2 膨胀剂和强化剂

设计不同浓度膨胀剂和强化剂的堵剂性能评价实验(表4)。表中超细颗粒与细硅粉的质量比为1∶1。由表4可知,8号样品最适合现场应用,其初凝时间为3h,终凝时间为5h;抗压强度为7.3 MPa;肖氏硬度为38.5HS;线性膨胀率为0.2%。

表4 堵剂加入不同浓度膨胀剂和强化剂的性能对比

1.3 堵剂配方优化

在上述配方中需要另外添加降失水剂、减阻剂、消泡剂和缓凝剂,通过大量室内实验,形成了易钻塞、微膨性WFC堵剂配方:超细颗粒+细硅粉(质量比为7∶3)+1%晶格微膨剂+2%微膨胀剂+2%增强剂+(0.1%~0.3%)降水剂+(0.0~0.3%)消泡剂+(0.1%~0.3%)减阻剂+(0.0~0.5%)缓凝剂。相对密度为1.5~1.7。优化后的堵剂性能与超细颗粒性能对比见表5,随养护时间增长,2种堵剂抗压强度均大幅升高,而新型堵剂抗压强度略高,水泥塞硬度大大降低,这有利于后期钻塞,可防止钻塞时使封堵失效。

表5 优化后的WFC堵剂与超细颗粒性能对比

1.4 性能指标评价

评价堵剂性能的动态模拟实验在模拟封堵炮眼的自制仪器上进行。实验时将膨润土与细粉砂(粒径中值为159.2μm)按照一定比例充分混合填入填砂管,膨润土含量为4.5%。将含堵剂的泥浆体系泵入驱替管柱中,孔洞模拟炮眼,在60℃下养护。之后在280℃下进行驱替实验,记录初始冲刷和100倍孔隙体积水冲刷后的突破压力,实验结果见表6。堵剂满足封堵设计的突破压力要求,并且未出现由于体积收缩造成的渗漏现象。

表6 堵剂岩心实验的性能评价

2 现场试验

该技术在哥伦比亚安坝口稠油油田现场应用4口井,施工成功率为100%,截至2015年1月共增油1 302t,平均含水率下降35%,效果非常显著。以PH1-HZ5-A9井为例,该井为安坝口油田的一口分支水平井。初始日产油量为5.3t/d,峰值产量达9.8t/d,生产20d后高含水,初步分析认为,因钻井使主支井段进入水层导致高含水。该井采用WFC堵剂复合桥塞封堵,共挤入堵剂7t;初始施工压力为2MPa,最后上升至21MPa;钻塞时间仅为12h,比原来节省48h。施工后见到明显效果,目前日产液量为32.8t/d,日产油量为10.1t/d,含水率为69%,堵水后40d累计产油181.7t。现场试验表明,堵剂封堵效果良好,有效降低了含水率,提高了稠油产量。

3 结 论

(1)室内实验优选了主剂和降失水剂、减阻剂、消泡剂、缓凝剂等添加剂,形成了易钻塞、微膨性WFC膨胀堵剂。

(2)WFC膨胀堵剂满足封堵的突破压力要求,未出现由于体积收缩造成的渗漏现象,能有效封堵水层,显著提高哥伦比亚安坝口稠油油田开发效果。

[1]叶惠民,鲁献春 .哥伦比亚Girasol油田水平井开发先导试验[J].石油钻探技术,2010,38(5):95-100.

[2]李燕,柳现春 .圣湖能源 Moriche稠油油田提高产量关键技术研究[J].科学技术与工程,2013,13(23):6855-6861.

[3]袁谋,尹文军 .大面积堵水调剖技术工业化应用研究[J].石油勘探与开发,2003,30(2):88-90.

[4]林琳,王桂勋 .高温低渗油藏堵水调剖技术研究与应用[J].精细石油化工进展,2012,13(6):30-33.

[5]纪朝凤,葛红江 .调剖堵水材料研究现状与发展趋势[J].石油钻采工艺,2002,24(1):54-57.

[6]王丰文,凡玉梅,党龙梅,等 .堵水调剖技术在河31断块的应用[J].特种油气藏,2003,10(2):82-84.

[7]姚凯,王志刚,郭洪全 .蒸汽泡沫调剖技术在稠油开采中的试验研究及其应用[J].特种油气藏,1996,3(3):44-48.

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