梅钢磁材厂2万吨预烧料生产线配料系统改造

2015-10-21 17:19朱锐
建筑工程技术与设计 2015年26期
关键词:技术改造产品质量

朱锐

【摘要】介绍了上海梅山钢铁股份有限公司磁性材料厂2万吨预烧料生产线配料系统存在的问题及解决方案,分析了问题产生的原因,并采取了相应的技术改造,取得了良好的效果。

【关键词】预烧料生产线 配料系统 精度偏差 技术改造 产品质量

1 概况

上海梅山钢铁股份有限公司磁性材料厂(以下简称“磁材厂”)2万吨预烧料生产线是以热轧铁鳞为主要原料,通过烘干、氧化、配料、球磨、烧结、冷却等工艺生产铁氧体磁性材料。配料系统主要由料仓、控制阀门、称重传感器、输送螺旋、输送皮带等主要设备构成,主要功能是完成原料与小辅料配比过程,配料系统稳定性和配料精度,是影响产品质量好坏的关键控制环节。

2 配料系统现状及精度偏差原因分析

从2013年6月份开始,配料系统料仓出现下料不畅,且精度出现较大偏差,每个班次都会出现几组配料不合格,经过数据收集与分析,配料准确率只有91%,对产品质量有很大的影响。通过对配料过程各个环节现场检查和设备厂家技术指导分析,确定配料系统出现偏差主要有以下原因:

1) 钢平台的刚性不足,钢梁变形较大,在配料过程中随着配料量的增加,配料精度偏差加大。

2) 配料钢结构平台与主厂房钢结构相连,未独立分开,由于配料系统精度要求较高,其它设备振动会影响配料精度。

3) 所用配料秤量程是实际料量的2倍,对于计量较少的物料存在精度不足。

4) 小辅料配料输送螺旋受场地空间限制,选型长度较短,在配料过程中会出现冲料,影响配料精度。

5) 配料料仓下料口为方形口,易出现下料不畅,造成料量不稳,影响配料精度。

3 解决方案与施工难点

(一)解决方案:原配料系统设备安装在厂房钢结构上,而且小辅料配料精度要求较高,其它设备振动对配料精度有很大影响。为彻底解决振动干扰,必须重新浇筑基础,安装钢结构,将配料设备安装在新建钢结构上,形成独立的配料系统,阻断振动传递路径。经过多次现场勘验及方案论证,针对问题产生原因,形成了一套切实可行的的解决方案:

1) 为消除钢梁变形和其它设备振动对配料精度的影响,重新浇筑混凝土基础,安装钢结构配料平台,将配料秤等设备安装在新建钢结构平台上,脱离与厂房钢结构连接,彻底消除其它设备对配料精度的干扰。

2) 根据计量设备选用标准,选用与实际料量相匹配的配料秤,更换现用配料秤。

3) 小辅料配料平台改造,安装长度较长的输送螺旋,解决配料过程冲料。

4) 更换现用配料料仓,选用锥度更小、下料口为圆形的不锈钢料仓,解决下料不畅问题。

(二)施工难点:本次工程为在线改造,在不影响大生产和其它设备运行的同时,合理安排施工内容,利用有限的生产间隙时间完成旧设备拆除,新设备安装。钢结构施工,受场地局限无法采用吊装机械进行吊安装,只能采用卷扬机配以手拉葫芦进行吊安装,且不能妨碍生产;故具有施工场地狭小,安装难度大,耗用人工多等特点。因此,施工前必须组织施工人员认真勘察每一个作业点,熟悉、掌握每一道施工工艺和质量要求,做好充分的准备,合理安排、密切配合、才能确保工程顺利完成。本次工程设计新建钢结构平台3层,钢材型号为Q235B、钢梁用材为HN400*200、钢柱用材为Φ426*8钢管,安装高度9.3m,钢结构制作完成后运至现场拼装。受厂房钢结构平台局限,Φ426钢柱必须分割为3段再进行现场组装,在不影响原厂房结构安全的同时,在各层平台开孔,确定安装中心,将钢柱安装在新浇筑的混凝土基础上。为确保施工质量及安全,主要采取了以下施工方法及措施:

1) 基础混凝土工程:由于施工场地作业空间狭小,无法采用机械施工,只能采用人工放坡的方法开挖和外运;土方开挖前,组织技术人员进行地下管线确认,确认完毕具备施工条件以后,方可动工开挖。土方在开挖过程中按现场技术人员要求放线开挖,做到有顺序施工,由于地坑位于原厂房内,所挖土方必须随挖随运(厂房内无地方堆放,回填时再回运),严格控制好标高,以防超挖;并在地坑北面預留一个500*500*500的集水坑和临时排水沟,用来降低坑底渗水。土方开挖好后,进行验槽后方能进入下道工序施工。在开挖前用钢栏杆进行围护,以防闲杂人员进入。

2) 钢结构施工:基础达到规范要求强度后,进行钢结构吊装。安装前应检查复核其定位轴线,基础标高、安装螺栓规格、位置是否符合设计要求和施工验收规范。钢柱、钢梁吊装,吊耳焊接在原有的钢结构梁,检查原有钢结构的牢固程度,吊装用2T手拉葫芦起吊,柱子安装到位后首先临时固定在原有的钢柱上,然后进行钢梁的安装,钢梁的吊装方法同钢柱。作业期间严格执行动火管理制度,由专人负责监火,防止火灾事故发生。根据厂房平台层高,将钢柱分为3段,每层4根,共计12根。第一段安装在预先浇筑好的混凝土基础上,确定好中心位置和垂直度后,将钢柱底板与混凝土基础预埋钢板焊接牢固,安装柱间支撑。第二段钢柱从平台一侧用手拉葫芦导入安装位置,与第一段钢柱进行组对、焊接,定位好以后需测量整段钢柱中心位置和垂直度,防止安装误差累计超差,造成返工处理。第三段钢柱安装与第二段相同,定位好以后,需要测量整段钢柱中心位置和垂直度。钢柱安装完成,进行钢梁吊装,需要注意的是,此时新钢结构平台已经形成,但生产还在进行,配料系统依旧还在使用,还不能将配料平台与厂房钢结构脱离,需要与生产协调最佳停机时间,争取在不影响生产的同时,完成最后一步:钢结构平台切换与设备安装。

3) 设备拆除、安装:在生产备料充足的条件下,利用生产间隙时间,将配料系统平台与厂房钢结构连接拆除,安装在新建钢结构上。设备安装位置处于平台与输送皮带之间,作业空间狭小,设备拆除、安装时很容易对已经安装就位的设备造成损伤。这一施工阶段,必须充分利用生产间隙时间,完成设备安装、调试,在合理安排施工内容同时,加强现场监管,避免发生意外情况影响生产线生产。

4) 安全防范措施:根据本次工程施工难点,制定周密的安全措施,也是本次工程顺利竣工的关键环节。配置专职安全员,负责日常安全生产工作,各职能部门在各自相应的工作范围内,对安全生产负责,使工程施工得以安全顺利进行。班组中严格执行班前、班中、班后检查的“三检制度”,及时排除各种隐患。各专业施工开始前,实行两级交底,即项目技术负责人对各专业工长进行安全技术交底,专业工长对生产班组进行安全生产实施措施交底,保证每一位施工人员熟悉作业范围危险源,提前做好防护措施。

4 结束语

本次工程2013年10月4日开始混凝土基础施工,11月1日施工结束,对配料系统原来存在问题进行了针对性的解决,充分利用厂房位置进行合理布局,保证了工程安装需要,施工质量较好,现场施工未发生质量和安全违规行为。该项目按时间节点竣工,配料系统稳定性和精度有较大幅度提高,通过改造前后配料数据统计与分析,改造前配料准确率91%,改造后配料准确率97%,改造后配料准确率提高了6个百分点,产品质量得到了可靠保障。同时,小辅料配料时间由原来需要5分钟,缩短为2分钟,配料系统设备功能精度也较原来有了进一步提高。

参考文献

[1] GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》

[2] GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

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