常减压装置利用减顶切水回注常顶降低含硫污水外排量

2015-10-31 05:30田增芹中国石油化工股份有限公司天津分公司
石油石化节能 2015年12期
关键词:净化水外排含硫

田增芹(中国石油化工股份有限公司天津分公司)



常减压装置利用减顶切水回注常顶降低含硫污水外排量

田增芹(中国石油化工股份有限公司天津分公司)

中国石油化工股份有限公司天津分公司1000×104t/a常减压装置注水采用1#污水汽提的净化水。2014年,因外排含硫污水压力较大,经常需要降低注水量,通过技术攻关提出节能减排项目“利用减顶切水回注常顶,降低含硫污水外排量”。该项目实施后,运行稳定,节能减排效果明显,降低含硫污水10~13 t/h。同时,因减顶切水品质好于净化水,改善了注水品质,并且解决了因常顶注水含有焦粉经常堵塞塔顶空冷和换热器的问题,年节约检修成本和运行成本为321.6万元,效果显著。

炼油车间常减压装置含硫污水减顶切水注水

天津分公司1000×104t/a常减压装置(以下简称常减压装置)采用污水汽提的净化水,含硫污水外排量为51 t/h。在实际操作过程中,随着加工量的变化及油品性质的变化,及时调整注水量,加工量长年在90%左右,在此负荷下,外排污水控制在44~48 t/h左右(根据常顶油量计算得出不同注水量,因此外排量有波动范围)。2014年,因环保外排污水压力较大,经常要求车间降低含硫污水量,车间通过降低注水量达到短时期降低含硫污水量的目的。因工艺防腐原因不能长时间降低注水,因此车间成立了攻关小组,提出“利用减顶切水回注常顶,降低含硫污水外排量”项目,这样既不影响工艺防腐,又能降低含硫污水量。

1 项目实施

1.1含硫污水量

含硫污水外排主要包括常顶含硫污水、减顶含硫污水、微量稳定塔顶污水和分离塔顶污水,其组成分析见表1。

由表1可知,利用减顶切水返注回常顶,含硫污水就减少了常顶的注水量,设计流量能减少12 t/h。根据中国石化《炼油工艺防腐蚀管理规定》实施细则,其中塔顶注水明文规定,其用量必须保证注水点有10%~25%液态水。根据塔内气液相实际负荷,利用petro-sim软件模拟出塔顶注水量为塔顶馏出物的6%左右,即塔顶石脑油为200 t/h,需要注水12 t/h;若这个项目可行并实施,可降低外排含硫污水12 t/h。实际上,装置大部分时间负荷约为90%,根据计算注水量是变动的,而外排含硫污水量的减少也是随实际注水量有变动。

表1 含硫污水外排量组成t/h

1.2可行性分析

1)减顶含硫污水泵出口压力为1.0 MPa,常顶压力为0.1 MPa,常压塔塔高为59.4 m。减顶含硫污水密度按1000 kg/m3计算,从泵出口到塔顶约为0.582 MPa,加上常压塔顶压力,合计为0.682 MPa。通过计算得知,减顶含硫污水泵出口压力远大于泵出口到常塔顶的压力,因此减顶切水能够注入常塔顶。

2)根据中国石化《炼油工艺防腐蚀管理规定》实施细则,常顶注水水质需达到水质指标(表2)要求。

表2 注水水质指标

2014年3月13日,采样分析了净化水、常顶切水、减顶切水,分析报告见表3。

表3 净化水、常顶切水、减顶切水分析结果

通过表3分析结果可以看出,除了CN-值减顶切水的质量比净化水差外,其他指标的质量均优于净化水;因此,利用减顶切水回注常顶项目是可行的,同时注水的品质也得到了改善。

1.3流程介绍

减顶水经P-206/AB(减顶含硫污水泵)升压后分2路:1路走老线,经控制阀LV20502出装置,用于控制减顶分水罐界位;另1路经新加的减顶水回注常顶线,注入到原常顶注水线中,经注入点的单向阀及手阀后注入常顶挥发线上。原常顶注水线流量计出入口阀及副线阀处于关闭状态。减顶切水回注常顶流程见图1。

1.4操作说明

项目投用后,A、B、C阀平时处于全开状态,根据处理量及常顶油量,利用D阀调节常顶注水量,常顶注水处于10~13 t/h之间,即含油污水外排量降低了10~13 t/h;同时,通过液控阀控制好减顶分水罐界位,防止减顶油串入常顶油中,影响石脑油产品质量。

1.5经济效益

因排放的含硫污水都送至1#污水汽提装置中处理,需要消耗该装置循环水3 t/t、除盐水0.01 t/t、电0.9 kWh/t及1.0 MPa蒸汽0.2 t/h。按含油污水外排量降低10 t/h计算,月节约成本约27.05万元,投资约为5万元,1个月就能收回成本。同时,因净化水品质较差,经常堵塞常顶系统,减顶切水品质大大优于净化水,还节约每年要清理1次的费用2万元,年效益为321.6万元。

图1 减顶切水回注常顶流程(云线部分为新加管线)

2 结束语

经过一段时间的运行,减顶切水回注常顶一直比较稳定,未发生减顶油串常顶油事故。仅于2014年12月,因原油带水停注水2次,原油恢复正常后,注水恢复且运行稳定。常顶水pH值和铁离子都在控制范围内,含硫污水外排量减少10~13 t/h。同时,因减顶切水品质大大优于净化水,在投用后至今,未发生因水的品质而进行常顶系统换热器和空冷的清理工作,大大节约了检修成本和运行成本。

10.3969/j.issn.2095-1493.2015.12.009

2015-09-24)

田增芹,高级工程师,1997年毕业于天津大学,从事常减压装置生产技术管理工作,E-mail:tianzengqin.tjsh@sinopec. com,地址:天津市大港区中石化股份天津分公司炼油部联合五车间,300271。

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