鲁奇气化炉长周期运行中出现的问题与处理

2016-03-13 23:31李英伟
河南化工 2016年6期
关键词:问题

李英伟

(河南能源集团煤气化公司 义马气化厂 , 河南 义马 472300)



鲁奇气化炉长周期运行中出现的问题与处理

李英伟

(河南能源集团煤气化公司 义马气化厂 , 河南 义马472300)

摘要:通过对鲁奇气化炉长周期运行中出现多种问题进行总结分析,并提出解决措施。认为通过解决这些问题,可以提高气化炉运行质量,延长气化炉运行周期,减少非计划性停车。

关键词:鲁奇气化炉 ; 长周期 ; 问题

自2001年河南义马气化厂一期两台MarK-Ⅳ型鲁奇气化炉开车以来,运行中出现了多种问题。

1气化炉长期运行出现的问题

1.1气化剂管线漏点问题

在气化炉的汽化剂入口法兰处,气化剂中心管与此法兰面的焊缝出现裂纹泄漏,裂纹出现的原因可能为:①气化剂中心管为不锈钢材质,温度310~340 ℃,外部套管为碳钢材质,温度在230 ℃左右,内外温差大,易产生热应力,导致焊缝出现裂纹。②进入炉内的这段气化剂中心管线仅在此处焊接固定,其他位置皆有空隙,运行时气化剂高速通过中心管,中心管会发生振动。采取的措施是将焊缝缺陷处彻底打磨后,然后进行人工堆焊,完成后进行着色探伤和试漏,检验合格后投用。

1.2气化剂混合管上漏点问题

气化剂混合管上,在空气入口管与氧气入口管之间易出现裂纹(靠近空气/氧气入口管这一侧),导致气化剂泄漏。裂纹出现的原因可能为:裂纹前方为蒸汽(390~400 ℃),裂纹处为蒸汽与返炉CO2混合处,CO2(100 ℃)返炉通过空气管入口进入混合管,因管口没有喷头增加分布效果,只能随蒸汽流动沿着管口侧的混合管壁往后走,二者混合不均匀,造成管壁温度降低,产生应力腐蚀龟裂。采取的措施为:①临时进行铆焊(此处为蒸汽充满,不含氧气),消除漏点。②利用停车检修机会,将裂纹重新刨开重新堆焊,探伤合格后投用。③严格控制CO2返炉量,控制混合管前后温差不要过大,并制定混合管检修更换周期。

1.3煤锁下阀脱落问题

现场拆检发现,造成阀头脱落原因:①阀头长期使用过程中,阀头上安装螺栓的内丝孔螺纹被磨损变浅,最大承受力变小,在阀门振动时螺栓滑丝脱落。②返厂维修时更换的阀头固定螺栓长度太短,长时间振动阀门造成滑丝脱落。采取的措施为每次返修阀门时必须检查内丝孔螺纹情况,有磨损必须进行检修。安装螺栓必须符合设计要求。而造成下阀整体掉入气化炉内是因为下阀内摆杆套筒焊缝开裂导致。引起焊缝开裂的原因是内摆杆使用时间超过一年,套筒焊缝被煤磨薄,强度逐渐降低,在受大力情况下易在此处裂开。采取的措施:①利用煤锁检修机会,检查套筒焊缝磨损情况,如有变薄及时补焊修复。②内摆杆定期每年更换一次,按期更换。

1.4气化炉炉体B5焊缝泄漏

随着气化炉运行时间增加,气化炉炉体焊缝B2/B3/B5开始出现泄漏,尤其是在B5焊缝处,泄漏次数最多。漏点的原因:①炉体为圆筒形,而下封头为锥形,在承压时B5焊缝不仅要承受纵向的拉力,还要受到横向的切力。②因夹套进水的电导率变化以及夹套内锅炉水排污不及时,引起水中离子浓度升高,使得夹套水的电导率变大,焊缝中杂质与钢材形成的电化学腐蚀。③气化炉停车时为加快炉内降温,有时会向夹套内充填新鲜水,炉壁承受温差>35 ℃,而超过35 ℃,炉壁材质晶相就可能发生改变,材质受损。④气化炉工况波动时炉压也出现波动,增加了焊缝泄漏的可能性。

采取的措施:①利用气化炉大修机会,将B5焊缝刨开重新修复。②计划更换下椎体。③加强气化炉夹套水氧含量、电导率分析,定期进行夹套排污,控制夹套水电导率。④任何操作都要控制炉壁受到的温差在35 ℃内,以防炉壁材质受损。⑤稳定操作,避免炉压波动。

1.5灰渣沟故障,影响气化炉排灰

鲁奇气化炉运行出现二期渣沟易堵塞,影响气化炉正常运行,且渣沟损坏严重。经过分析:①二期灰渣沟要与一期灰渣沟坡度一致,使得二期渣沟较浅,在排灰量大时易发生堵塞。②输灰管中的灰渣无缓冲,垂直砸在渣沟内。采取的措施:①二期气化炉分多次排灰,防止渣沟堵塞。②在竖灰管底部增加45°弯头,对灰渣进行缓冲,减少灰渣对渣沟护板的损坏。③定期检查灰渣沟,制定竖灰管弯头和渣沟护板更换周期。③渣沟内铺设耐磨材料锰钢槽。

2气化炉易磨易损件问题

2.1炉箅大轴填料泄漏

气化炉运行期间多次出现大轴填料泄漏导致气化炉停车,根据现场检修情况分析,大轴偏心套仅上部安装有轴瓦,下部未安装,在大轴上轴瓦磨损后,大轴出现倾斜,密封填料出现偏磨,导致此处出现泄漏。采取的措施:在偏心套下部安装轴瓦,对大轴起定位作用,减少填料偏磨现象,进而减少泄漏发生。

2.2灰锁泄压阀DV1和变径泄漏

灰锁泄压阀门DV1和变径在泄压时要承受灰蒸汽冲刷,虽然采用了角阀,仍然泄漏频繁。在寻找原因时发现此处泄压限流孔板因长期冲刷而气孔扩大,导致泄压时过气量大增,阀体和变径磨损加快。在更换限流孔板后阀门使用周期恢复正常。

3操作中出现的问题

针对煤灰锁上下阀泄漏次数较多,为延长阀门使用寿命,采取的措施有:①对阀门密封面进行了改造,阀头上碳化钨密封面由方形密封面改为斜面形密封面,阀座上碳化钨密封面由斜面形密封面改为角形密封面;②控制振动阀门次数;③控制气氧比,灰渣不结成大块。

气化炉夹套降液管焊缝泄漏,下部的进水口处焊缝泄漏频率。主要原因:①降液管进口在气化炉夹套底部,此处离子浓度最高,焊缝中杂质与钢材产生了电化学腐蚀;②夹套进水使得降液管上下温差大,产生热应力。采取的措施:①运行中出现漏点时,采用带压堵漏;②利用检修机会对焊缝进行探伤检测,发现缺陷及时检修;③夹套定期排污;④焊缝定期进行修复。

因灰锁工作环境恶劣,膨胀冷凝器的超声波液位计无法正常投用,使得膨胀冷凝器冲水易过满,进入灰锁,造成灰锁挂壁,灰锁实际容积变小,按正常操作程序操作时易造成灰锁过满,上阀关不到位。采取的措施:①反复振动上阀;②保持灰锁上阀开位,切断液压,通过冲压蒸汽吹扫,如果处理无果,气化炉停车;③通过控制膨胀冷凝器压力,来实现膨胀器充水不过满;④对灰锁及下灰室蒸汽吹扫。

4液压润滑系统问题

4.1液压系统电磁阀、截流阀故障

因液压系统原生产厂家停产,液压备件严重不足,电磁阀动作缓慢或故障,截流阀阀芯卡或者断裂,液压油内杂质变多。电磁阀故障原因是电磁阀内进灰尘。截流阀故障原因是阀门使用时间长,阀芯损坏。采取的措施:①利用气化炉检修周期,定期检修电磁阀、液截流阀等液压组件;②液压油定期化验分析,监控液压油质量;③定期进行液压油过滤,减少油内杂质累积;④寻找合适的备件。

4.2炉篦大轴润滑油管崩落

气化炉大轴处润滑油管通过卡箍接头连接到大轴填料处,导致油管易脱落。主要原因:①运行时气化炉大轴处填料紧固,此处检修位置狭窄,检修时易误撞到润滑油管接头;停车检修更换大轴填料时,油管接头必须拆除,多次拆装接头,丝扣容易发生疲劳或丝扣捋滑等现象。②炉内高温高压,卡箍受热涨冷缩易发生润滑油管崩开泄漏。采取措施是在大轴填料润滑油管根部安装单向阀,可防止炉内蒸汽、润滑油等高温高压介质倒流喷出造成人身伤害。

5结语

通过解决上述问题,可以延长气化炉运行周期,提高气化炉运行质量,降低非计划性停车。经过不断地发现问题、解决问题以及对整个系统不断地优化改造,现已总结出一整套开停车、生产运行、检维修的成果和经验,有利于实现鲁奇气化炉的安稳长满优运行。

收稿日期:2016-03-20

作者简介:李英伟(1975-),男,工程师,从事煤化工生产管理工作,电话:15839868355。

中图分类号:TQ050.7

文献标识码:B

文章编号:1003-3467(2016)06-0037-02

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