彩涂生产废水处理工程的研究

2016-05-14 13:12王晓
商情 2016年41期
关键词:水解

王晓

【摘要】针对彩涂生产废水主要为清洗板材所产生的脱脂废水,该废水呈碱性,水中含有部分表面活性剂及油脂类物质,废水的COD含量较高,并含有部分油类物质,采用隔油+气浮+水解+好氧的处理工艺处理其生产废水。处理效果良好,出水水质优于《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)表1标准。

【关键词】彩涂废水 气浮 水解 好氧

1项目概述

某公司主要以彩涂生产加工为主,彩涂线2条,镀(铝)锌线2条; 该公司废水主要是在彩涂过程中,板材脱脂所产生的生产废水,该废水呈碱性,水中含有部分表面活性剂及油脂类物质,该股废水如不经处理直接排放,势必会对周围水体环境产生不利影响,直接影响企业的正常生产。

2工程规模及进、出水水质

2.1处理规模

设计排放废水水量约为480m3/d,即20m3/h。

2.2进、出水水质

本工程综合废水排放水质如下:

污水经处理后出水达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999),即:

3处理工艺及工程设计参数

3.2重要构筑物及设备设计参数

隔油沉淀池:去除大颗粒油污及悬浮物。停留时间:4h,有效容积:80m3,结构:钢砼结构。配套设备:刮油机:数量1台;污泥泵2台(1用1备),流量:10m3/h,扬程:10m,。

调节池:用以调节水量,均化水质,对来水起到缓冲作用;停留时间:14h,有效容积:280m3,结构:钢砼结构。配套设备:提升泵 2台,1用1备,流量:20m3/h,扬程:10m,功率:1.5Kw;穿孔曝气管系统两套。

中和池:调节废水的pH值。停留时间:1h,有效容积:20m3,结构:钢砼结构。配套设备:pH在线控制系统1套;计量泵1台,流量:150L/h;硫酸贮存罐1个,容积:10m3,材质:FPR。

气浮池:加入絮凝剂,去除绝大部分的乳化油。尺寸:5.0m×1.8m×1.9m,结构:钢结构,数量:1座。配套设备:刮渣机、溶气泵、空压机等附件;加药系统两套,用以投加PAC和PAM。

水解酸化池:将废水中难降解污染物分解为小分子易于降解的污染物,以提高后续生化处理单元的负荷,提高好氧系统的去除效率。停留时间:6h,有效容积:120m3,结构:钢砼结构。配套设备:穿孔管布水系统一套。

生化反应池:利用好氧微生物将水中有机污染物氧化分解。该反应池内保持较高的污泥浓度,污水进入该池内,在好氧微生物的作用下,污水中较易降解的污染物得到快速去除,同时依靠污泥的生物活性和本身的吸附能力,来快速吸附去除水中较难生化的污染物质。停留时间:10h,有效容积:200m3,结构:钢砼结构。配套设备:鼓风机3L32WD 2台,1用1备,风压:49Kpa,风量:5.99m3/min,功率:11Kw;微孔曝气器直径:215mm 160套。

二沉池:表面负荷:0.6m3/m2·h,停留时间:4h,结构:钢砼结构。配套设备:污泥回流泵2台,流量:15m3/h,扬程:10m,功率:1.1kW。

污泥处理系统:污泥处理系统包括储泥池、污泥浓缩池及压滤机房;污泥浓缩池1座,尺寸:4m×4m,有效深度:4.5m,配套设备:脱水机1台,型号:MY203;PAM加药设备1套,电控系统1套;污泥螺杆泵:1台,流量:4m3/h,扬程:50m,功率:3kW。

4工程投资及运行费用

4.1工程投资

工程总投资为125万元,其中土建投资60万元,设备投资65万元。

4.2运行费用

4.3运行效果

该工程于2014年6月竣工并進行调试,2014年8月开始24小时连续运行。根据现场调试结果,出水水质全面达标。具体情况如表5-1所示。

5结论

针对彩涂废水中部分高浓废水COD、含油量高且生化性能较差的特点先对其进行隔油及气浮处理,去除大部分的浮油及乳化油,提高废水的可生化性,为后续生化处理创造有利条件。

采用隔油+气浮+水解+好氧的处理工艺处理其生产废水。处理效果良好,出水水质优于《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)表1标准。

该工程总投资为125万元,运行费用为1.61元/m。

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