全国首台立井煤矿全断面硬岩掘进机TBM使用报告

2016-05-25 10:08徐魁
科技视界 2016年12期
关键词:掘进机煤炭

徐魁

【摘 要】2015年3月12日,煤矿用全断面硬岩掘进机(TBM)作业线在淮南矿业集团张集矿1413A高抽巷实现安全贯通,圆满完成了安装、始发、掘进、贯通的各项进程。

【关键词】煤炭;掘进机;首台

淮南矿业集团张集矿1413A高抽巷是世界上首次在立井煤矿巷道掘进中使用全断面硬岩掘进机(TBM)的机械化作业线,是国家发改委煤炭产业升级项目。项目于2012年开始组织研发、设计、制造、安装、施工,此次巷道安全贯通,标志着世界首台立井煤矿全断面硬岩掘进机(TBM)作业线试验成功。

全断面硬岩掘进机(TBM)在张集矿首次应用,集团公司上下重视,安排人员全过程跟综,及时掌握设备可操性、工艺性、维护保养、材料备件消耗、安全防护等方面优点和不足,为岩巷快掘机械化积累经验。下面就全断面硬岩掘进机(TBM)使用情况汇报如下:

1 工作面的基本情况

1.1 工程概况

1.1.1 巷道概况

1413A高抽巷设计总长为1598m。炮掘队于2013年10月份,从西二1煤回风下山拨门已施工458m(其中包含全断面岩巷掘进机(TBM)组装硐室长度为56m),从1413A切眼拨门已施工长度为436m,截止至2014年12月,1413A高抽巷剩余704m。根据生产需要,由716队采用全断面岩巷掘进机(TBM)继续从J11点前41m处,按照32°方位,2‰上山掘进。

1.1.2 支护形式设计及巷道断面规格

1)支护形式:锚网支护。

2)巷道断面:圆形断面,规格为:4530mm。

1.2 地质概况

1.2.1 掘进区段地层特征:巷道位于1煤层顶板,巷底距1煤顶板法距22.3~24.5m;巷道预计将揭露的主要岩性为粉细砂岩、中砂岩,顶板抗压强度25.67~134MPa。

1.2.2 掘进区段范围:巷道位于西二采区,东临西二1煤-536m一灰疏水巷,西临西二1煤采区1413A工作面轨顺、北至Fs866断层,南至西二1煤回风下山。

1.2.3 地质构造:掘进范围内煤岩层总体近似为一单斜构造,地层走向40~50°,倾向130~140°,倾角3.0~5.0°,平均4.0°。

2 全断面硬岩掘进机(TBM)基本参数

2.1 整机参数

1)开挖直径:Φ4.53m

2)主机长:约20m

3)主机重:约250T

4)设备总长:约45m

5)总重:约350T

6)设计最大推进速度:100mm/min

7)接地比压:2.7MPa

2.2 全断面硬岩掘进机(TBM)主要结构

2.2.1 刀盘:分体结构,共两瓣,17“滚刀30把,承载250kN;刮刀52把。

2.2.2 支撑:6个护盾(1个顶护盾,2个侧上护盾,2个侧下护,1个底护盾),顶护盾与侧上护盾为指形护盾;如图1。

2.2.3 主驱动:整体式结构,总驱动功率:4×360kW=1440kW,变速变矩控制,转速0-10.6rpm,扭矩1132-2187kNm,脱困扭矩2500kNm。

2.2.4 大梁与撑靴:双水平撑靴结构(如图2)

2.2.5 配套5节拖车:放置设备(控制室、液压站、电控柜、水箱等),共5节G1~G5;行走方式为大梁牵引。

2.2.6 出渣系统:刀盘出渣铲斗,溜渣槽,一段皮带机,二段皮带机。一段皮带机为液压马达驱动,皮带宽度为650mm,带速2.5m/s,运量为350t/h。二段皮带机液压马达驱动,皮带宽度为650mm,带速2.5m/s,运量为350t/h。

3 全断面硬岩掘进机(TBM)使用情况

3.1 总体使用情况

全断面硬岩掘进机(TBM)于2014年10月26日开始陆续入井,2015年1月6日组装调试完工,在张集矿1413A高抽巷开始掘进,2015年3月12日该面安全贯通,用时52天,累计进尺704米,最高日进尺30.7米,平均日进尺13.5米。

3.2 设备的综合表现

3.2.1 设备操作方面

全断面硬岩掘进机(TBM)每个循环行程1.50m,当一个循环结束时,停止掘进,刀盘后退30~50mm,放下主机后支撑腿,将主机支撑牢固后,收回前后两侧水平撑靴,前移撑靴一个循环的距离,然后根据导向系统提供的主机位置参数进行全断面硬岩掘进机(TBM)调向,调向完成后将两水平撑靴伸出至一定压力,收回后支撑离地大约50-100mm。通过拖拉油缸拖后配套并前移一个循环的距离后,即可接着进行下一个循环的掘进作业。

上述所有动作的实现都是在操作室内计算机上完成,实现了可视化,自动化操作,技术先进,控制精度高。

3.2.2 施工工艺、质量等方面

全断面硬岩掘进机(TBM)利用带有滚刀的刀盘挤压将岩石剥落成小块岩石,通过刀盘铲刀将岩石碎块带到刀盘中心的溜渣槽,然后落到一段转载机、二段转载机,再经后配套胶带输送机运出;迎头的破、装、运工作全部由机器自动完成,彻底改变了岩巷掘进机人工操作作业方式,颠覆打眼放炮落岩、机械或半机械装岩、非连续出货的炮掘生产方式;巷道定型好,后期巷道变形小,支护及时,巷道质量大大提高。支护方面,采用液压锚杆钻机打眼、装药,人工使用手持式锚杆钻机进行辅助锚杆锚固,达到永久支护的目的。

除尘方面,全断面岩巷掘进机(TBM)刀盘正面设置了喷水装置,在刀盘切削岩石过程中,进行喷水降尘。通过护盾进行封闭,使粉尘无法通过护盾,保护巷道内部的干净与清洁。通过安装除尘风机(型号为KCS-320D),进一步去掉悬浮粉尘。

3.2.3 维护保养方面

全断面硬岩掘进机(TBM)的维护保养与其他设备维护保养一样,主要也是每天对液压系统、传动装置用油及过滤芯等的检查更换,以及各种坚固件的坚固检查与更换;不同的是对刀具维护与更换更加严格,要求每天都要检查刀盘刀具(滚刀、刮刀)的磨损、破损情况,滚刀轴承的工作情况,以及滚刀润滑油的泄漏情况。

3.2.4 材料、备件消耗方面

材料消耗:共更换了8个滚刀,液压油2000升,EP2润滑脂600㎏,油管、密封若干。

备件消耗:一运机尾滚筒1件(Φ300×740),二运机尾滚筒1件(Φ300×740),30千瓦的除尘风机电机2个。

3.2.5 安全防护方面

全断面硬岩掘进机(TBM)的使用,改变了井下掘进工作方式,使工作人员在永久支护的巷道里作业,顶板、煤帮管理变得相对简单,安全防护能力得到较大的提高。

3.3 设备存在的不足

3.3.1 锚杆钻机不适应现场要求

锚杆钻机不适应现场要求,后改用气动锚杆钻机,主要原因是:

A、该锚杆钻机只能打眼,无法安装锚杆,不能对锚杆进行锚注;

B、锚杆眼不与岩面垂直,不符合锚杆设计要求;

3.3.2 除尘风机效果差

除尘风机除尘能力小,效果差;使用中两次电机烧坏;另外,与通风能力不匹配也是除尘效果差原因之一。

3.3.3 一运、二运、刀盘、托车清渣困难

一运、二运、刀盘、托车与相关部件之间间隙小,洒落的煤矸不好清理,清理耗费时间较长;若清理不及时,一运易压实,过载等,影响进尺。使用中一运、二运机尾滚筒损坏主要原因就是清理不及时造成。另外,后配套皮带伸机尾时,设计一次伸20米,现只能伸10米,且阻力很大,主要原因是二运太重,牵引力不足,二运压在后配套皮带机上,只能使用人工进行移动。

4 总结

在北方重工和张集矿的共同努力下,全断面硬岩掘进机(TBM)克服了大型设备入井安装、突出矿井“防爆”、排渣、材料人员运输、过断层等困难,前瞻性、创新性地解决了诸多问题,实现了创造了岩巷掘进平均日进尺13.5米的最好成绩,打破了淮南矿区岩巷掘进单进最高纪录。为集团公司岩巷快掘机械化积累了宝贵经验。全断面硬岩掘进机(TBM)作业线在张集矿成功应用,是淮南矿业集团推进生产方式转变的重要成果,也是我国煤矿井下岩巷掘进具有里程碑意义的一场革命。

[责任编辑:汤静]

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