利用炼钢工艺处理废塑料的工业试验研究

2016-11-16 01:56包向军周剑波
资源再生 2016年3期
关键词:铁球废塑料球团

文 / 包向军 周剑波 陈 光

利用炼钢工艺处理废塑料的工业试验研究

文 / 包向军 周剑波 陈 光

利用废塑料与铁鳞进行混合,加热成型制成球团,并在80吨转炉生产条件下进行工业试验研究。结果表明:加入废塑料铁鳞球团后,钢水成分达标,并利于后期脱硫脱磷;在试验条件下,随着废塑料铁鳞球团加入量增加,渣中的Σw(FeO)呈上升趋势,有利于快速化渣;废塑料铁鳞球团能够替代OG 泥球团和矿石作为造渣剂使用;1吨废塑料铁鳞球团能够降低钢水温度35~40℃,介于矿石和OG泥球团之间。

炼钢工艺;废塑料;铁鳞;球团;工业试验

废塑料很大一部分来自于城市垃圾,具有成分复杂、含水率高、热值波动大、燃烧温度宽等特点[1-2],由于含重金属、Cl等元素,在焚烧处理过程中不易燃尽,尤其在烟气冷却过程中容易产生二噁英等有毒物质,带来二次污染[3]。

炼钢转炉工艺具有高温、高氧化气氛和烟气急速降温的特点[4],废塑料可以充分燃烧,避免二噁英产生。因此,利用炼钢转炉工艺处理废塑料具有独特的优势。

铁鳞(也称氧化铁皮)是炼钢厂及轧钢厂生产过程中的副产品,主要物相组成是磁铁矿(Fe3O4)和赤铁矿(Fe2O3) 构成,全铁(TFe)含量72%左右,属于低硫、低硅和低磷产物,可以代替铁矿石作是优良的造渣剂。

但是,钢铁厂产出的铁鳞大都以粉状为主[5-6]。如果不经造块,直接将氧化铁皮投入转炉会被高压气流吹走,造成污染和浪费。

本次工业试验以废塑料和铁鳞为原料,生产制造废塑料铁鳞球团,替代一部分矿石或OG泥冷固结球团,实现资源再利用的目的。

一、实验原料

1. 实验原料

实验原料为废塑料和含油铁鳞,先将废塑料拆包、破碎,按照一定比例与含油铁鳞混合均匀并加热,将物料中的水分干燥和废塑料软融后,送入成型机压制成球团。

2. 原料成分

废塑料铁球、OG泥冷固结球团和铁矿石的成分对比见表1。

从表1中可以看出,废塑料铁球的TFe含量最高,为59.3%,w(Si)最低为0.87%,S、P含量均小于OG泥球团,C含量与OG泥球团相当,可见,如果按照OG泥球团的加入方式进行处理,可以满足炼钢工艺要求。

3. 冷强度测试

试验对废塑料铁鳞球团、OG泥球团和铁矿石的冷强度进行测试。具体结果见表2。

从表2中可以看出,废塑料铁球的最小强度、最大强度和平均强度分别为600、2580和1099N/个,OG泥球团废的最小强度、最大强度和平均强度分别为130、1040和499N/个,铁矿石的最小强度、最大强度和平均强度分别为270、600和445N/个,在三种物料中废塑料铁球的强度最好。

4. 工业试验流程

废塑料铁鳞球团按照铁矿石或者OG泥球团的加入方式,直接送入转炉。通过兑铁水、吹氧过程中产生的冲刷、搅拌和混合,将废塑料铁鳞球团完全熔入钢水中,废塑料在此过程中充分分解和燃烧,并进入烟气系统。

具体工艺路线为:废塑料铁鳞球团通过汽车运输到辅料车间的地坑料仓,通过地下皮带输送机将物料送入炉顶料仓储存,转炉兑入铁水后,通过炉顶料仓下方振动给料器,将物料送入转炉内(见图1)。

二、试验结果和分析

1. 试验条件和检测数据

本次工业试验是在80 t转炉生产条件下完成,一共进行了12炉加料生产。试验炉次和铁水条件见表3。

从表3可见,试验炉次铁水温度均较高,平均1370℃,根据铁水温度确定废塑料铁球的加入量和各原辅料加入,其中废塑料铁鳞球团按照替代部分矿石或OG泥球团计算。具体加入量见表4。

2. 结果分析

1)钢水成分影响分析

试验测量加入废塑料铁鳞球团后铁水杯样成分(开吹5 min后取样)和终点钢水成分(按照平均值计),具体见表5和表6。同加入OG泥球团和矿石相比,废塑料铁鳞球团在初期的脱S和脱P的作用并不明显,一方面和成分波动有关,另一方面也和加入时间和加入量有关。其终点P和S最低,说明铁鳞在充分进入熔渣后,对脱S和脱P有一定作用。

2)转炉渣成分分析

加入废塑料铁鳞球团后,初期渣化的较好,渣子具有较好的流动性,未发生喷溅,其中初期炉渣CaO、SiO2含量达到较高水平。从转炉的出渣和终渣的成分分析可以看出,加入废塑料铁鳞球团后初渣和终渣的TFe较高,分别达到14.09%和25.83%,碱度分别为2.21和4.23,相比较OG泥球团和铁矿石,废塑料铁鳞球团有较好的化渣作用(表7)。

试验结果还发现,当加入500kg废塑料铁鳞球团时初渣中Σ w(FeO)为6.4%,加入量达到1378 kg 时达到18.7%,加入量达到1644kg时达到14.8%,随着入炉废塑料铁鳞球团的增加,初期渣中Σ w(FeO)先增加后下降。这由于铁鳞中FeO含量较高,达到50%以上[6],造成渣中的Σ w(FeO)增加,但增加到一定程度后,FeO浓度达到饱和并迅速扩散反应,造成浓度下降。图2为废塑料铁球量与初渣中Σ w(FeO)的关系。

3)炼钢温降影响

试验进行了3个炉次温降试验,当拉碳后温度偏高时加入废塑料铁鳞球团调温。试验数据表明,废塑料铁鳞球团的温降效果介于矿石和OG泥球团之间,1吨废塑料铁鳞球团的温降35~40℃,相对吨矿石温降50℃低10~15 ℃,相对OG泥球团温降30℃高5~10℃。可见,废塑料铁鳞球团对炼钢温度的影响效果可以取代部分OG泥球团和铁矿石。

4)对环境的影响

试验对现场加入废塑料铁鳞球团的冒烟情况进行了监控,未发现明显的冒烟现象。同使用矿石和OG泥球团时相比,没有明显差异。

三、结论

本次工业试验可以得出如下结论:

1.利用炼钢转炉工艺处理废塑料,不影响产品质量和渣成分,二次污染小,并对后期脱硫和脱磷有一定好处,可以实现废弃物资源再利用的目的;

2.从转炉渣取样分析可以发现,废塑料铁鳞球团具有较好的化渣效果,比OG泥球团化渣效果好,与矿石的化渣效果相当;

3.随着废塑料铁鳞球团加入量增加,渣中的Σ w(FeO)总体呈先上升后下降的趋势;

4.从冷却效果看,每吨废塑料铁鳞球团能够降低钢水温度35~40℃,介于矿石和OG泥球团之间,废塑料铁鳞球团能够替代矿石和OG泥球团作为冷却剂使用。

[1] 余广炜,蔡九菊,廖洪强等. 利用焦化工艺处理废塑料试验研究[J].钢铁,2004,39(12):4-8.

[2] 宋波,薛玲玲,龙凤等. 北京市生活类废塑料产生特性定量研究[J].应用基础与工程科学学报,2011,19(2):212-221.

[3] 包向军,蔡九菊,罗光前等. 垃圾焚烧二恶英产生机理及控制对策[J]. 黄金学报,2001(4):317-320.

[4] 戴云阁,李文秀,龙腾春. 现代转炉炼钢[M]. 东北大学出版社,1998.

[5] 王东彦,赵庆杰. 几种粘结剂对铁鳞含碳压块强度的影响[J].烧结球团,1998,23(6):25-27.

[6] 任中兴,刘洪松. 轧钢氧化铁皮含油对烧结过程的影响[J]. 首钢科技,1998(8):48-51.

The Industrial Experiment Study on the Waste Plastic Disposal with Steelmaking Processes

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