真空系统优化分析及调整

2017-03-23 11:18刘国亮
科学与财富 2016年34期
关键词:经济性汽轮机真空

刘国亮

(国电宿州(第二)热电有限公司 234000)

摘 要:从真空系统设计、制造、运行等方面,分析影响汽轮机真空度的种种原因,采取了相应对策,同时考虑到运行的经济性,对机组进行改良,制定措施,实施效果良好。

关键词:汽轮机;真空;射水泵;经济性

国电宿州热电有限公司#4机C120/N137.5-13.24/535/535/0.981型超高压、一次中间再热、双缸、双排气、单轴、单抽、凝汽式汽轮机。近几年来运行真空一直偏低,汽轮机真空降低,不仅降低机组经济性,更为严重的是真空下降,将直接影响机组的安全经济运行和机组的负荷,真空每降低1千帕,机组的出力将会降低2MW,甚至更多。为此,我们运行部联合检修部成立小组,合理解决真空问题。经调查分析得出因果图如下:

我厂于2006年#4机组投产,在运行中发现真空低,严密性试验结果为每分钟大约下降800Pa,端差达到近10℃ ,严重不符合最佳真空,对机组安全性有很大威胁。我们根据图表一列出的影响凝汽器真空的因素,制定计划,利用大、小修的时间段,对与负压相关的设备系统进行隔离查找,如轴加U型管、高加疏水扩容器、二级旁路以及三级旁路等灌水找漏,逐个排查。对每一个可能进行论证,收集了大量精确的数据。我们对这些数据进行整理、计算,并与#3机的数据进行对比,取得了一定成果。这也正是我厂目前的现状。

1、2008年10月,我们发现高压轴封至六抽(#2低加)开度较大,而高压轴封压力较小,空气沿高压轴端进入处于负压系统的六级抽汽,是造成真空降低的主要原因。关小回汽后,真空明显上升,约2kPa,端差降低5℃,进行真空严密性实验,实验结果为每分钟下降260Pa,实验合格。

分析比较活动完成前后的真空,自#4机投产以来,真空首次合格。我们在接下来的时间内继续观察,看真空能否长时间保持稳定。

2、在运行一段时间后发现真空多次出现波动,我们按照上次排查的顺序进行重新灌水检查。检查到轴加U型管处发现,水位正常,但经过测量疏水管温度判断,此水位为假水位。挺急后做实验确认,轴加U型管处的水位确实为假水位,U型管处已经没有水了。

经研究后发現,可能是负压将轴加U型管内的水拉出,造成U型管失水。U型管失水后,空气沿U型管直接进入凝汽器,造成真空下降,因此凝汽器真空有时会出现波动。

通过对比国内外电厂的资料,以及最新的科技技术,我们提出将U型管改装成汽液两相流疏水器的意见。同时利用大修时进行改装,在机组重新启动后,运行一段时间发现真空稳定,再没出现过波动。这项举措大大提高了机组安全经济性。

运行一个月以后,#4机多次出现#2瓦振动突增现象,最严重的一次造成跳机。为此,我们进行排查。发现轴封处有水汽冒出,#2瓦振动大,不知道是局部积水大轴受冷还是轴加疏水器水位偏高。对此我们打开轴封回汽母管疏水至凝汽器管路,略有缓解。增加2台轴加风机,效果不明显。

最后我们研究小组认为是因为疏水器的水位偏高,大约为2/3,使轴封汽不畅,造成#2瓦振动突增,小组计划此次小修时改低。

以上改造完成后,我们对机组进行再一次的灌水检查,对负压相关设备系统进行隔离排查,结果没有发现什么问题。自此,机组运行正常,真空稳定,机组安全经济性得到保证。

与此同时我为保证#4机在最佳真空下运行,消除事故隐患,特此提出提高电厂经济效益的措施:两台机组共用一台射水泵,节约厂用电。对#4机抽真空系统的改造。正常运行时两台机组各用一台射水泵,厂用电量大,机组经济性降低。上表为#4机 1~5月份凝汽器端差和真空值调查表。

经过研究小组的讨论研究,确立了一下两个目标:第一,通过对射水泵抽汽器的检修,提高射水泵抽汽器的工作能力,提高机组真空;第二,为两台机组共用一台射水泵创造条件,节约厂用电,节能降耗。 在将#4机凝汽器真空提高到-97.42的同时实现两台机组共用一台射水泵。

由专工及班组技术骨干组成,为实现目标提供了可靠的技术保障。技改空气管路,对机组、电厂意义重大,坚定了我们成员的信心。并确立了目标的可行性。根据所选课题和我们厂的实际情况,分析影响#4机真空的环节,经调查分析得出因果图:

本小组成员根据调查得出的因果图,通过反复试验,分段分布进行,对诸因素加强分析,采用排除法,排除了阀瓣损坏、循环水系统异常和真空系统管道泄露的因素,得出结论:一、射水泵工作能力不强,影响真空。二、射水抽气器进水高度不够,速度能不够,进而影响真空。由结论我们制定了对策如下表。同时我们制定了四点措施:1、加强班组管理,开展指标竞赛,加强技能培训,提倡节能降耗;2、利用#4机小修机会,对射水泵进行检修,发现射水泵抽汽器喷嘴堵了一个杂物,对杂物进行进行清理;3、把射水泵抽汽器进水管高度提高一米,用以提高进水的速度能,提高射抽抽空气能力;4、#4机本来有两台射水泵,一台运行一台备用,为了响应国家的号召,把其中一台射水泵改为真空泵。

在四个措施实施后,我们对凝汽器真空进行了调查、分析,发现,凝汽器真空由原来的-95.6kPa提高到-96.50kPa。虽然真空提高了,但是没有达到目标值。

我们对此分析原因,对影响#4机真空的环节,又进行了一次细致的调查、研究,排除了阀瓣损坏和水温高问题,我们发现,#4机真空系统的空气管道存在问题:现场空气管道弯头较多,积水所致;真空管路存在一段U型管路,运行一段时间必然会产生积水,有积水后,空气流通阻力将明显增大,影响真空 。对此我们再次制定了对策。同时也相应制定三个措施:1、去除空气管路的弯头,用直管路代替。对于不方便施工成直管路的,尽量增大弯头的弯度,减少积水;2、管路优化改造,去除U型管段,在原管段低处增加疏水。避免管道存在积水后,空气流通阻力增大,影响机组真空;3、在#3机和#4机射水泵抽汽器出口安装一联络阀,实现两台机组共用一台射水泵,节约厂用电。

本小组第二次对真空系统后,对凝汽器端差和真空调查的结果为:

在活动前-95.6 ; 第一次活动后-96.5;目标值-97.42;第二次活动-97.41。我们的目标基本达到了。

在完成之后我们小组又制定了一系列巩固措施:(1)每周四进行一次凝汽器真空严密性试验,不合格进行查漏;(2)设备大、小修时进行凝汽器水侧、汽侧灌水检查,查看凝汽器铜管及本体有没有漏点;(3)大小修时进行凝汽器清洗,清洗铜管内壁及循环水回水管道;(4)加强对胶球设备的监视,记录每次收球数目。

总结,我们通过对#4机整个系统查找原因并对相关问题采取了一系列的措施,经过我们大家的努力,机组真空提高了,并能够稳定运行。在此同时,我们为节约电耗,提高经济性,对系统进行了相应改造,最终实现了我们所期待的目标值,成功的完成了对#4机真空系统的优化调整,为国电宿州热电公司节能降耗创造更多的经济效益。

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