有效提升石灰窑平稳运行的探讨

2017-03-26 19:42张海涛
纯碱工业 2017年2期
关键词:石灰窑焦炭风量

张海涛

(中盐青海昆仑碱业有限公司,青海德令哈 817099)

技 术 讨 论

有效提升石灰窑平稳运行的探讨

张海涛

(中盐青海昆仑碱业有限公司,青海德令哈 817099)

结合石灰窑日常生产组织的实际,探讨了石灰窑平日操作中存在的问题,采取了相对应的操作管理措施。

石灰窑;出气温度;取灰温度;粒度;工艺

石灰窑出气温度和取灰温度的高低,是制约灰窑各项指标持续平稳运行的关键,也是直接决定着设备使用寿命和操作人员的人身安全。我们知道石灰窑热效率一般为75%~80%,主要散热损失包括窑气、石灰带出热量,燃料不完全燃烧损失热量以及窑体的散热损失等。石灰窑耐火砖和保温层随每年计划大修进行更换,窑壁散热几无挖掘的空间;物料的水分、焦炭的品质、粒度一定程度受困于市场和采购影响,从操作上提高其燃烧质量,减少机械和化学不完全燃烧潜力有限,因此在生产中提高石灰窑热效率、节约燃料消耗主要从降低石灰窑出气温度和取灰温度,减少物料带出的热损失着手做工作。

1 出气、取灰温度的影响和管理优化

石灰窑出气和取灰温度有效的控制,可保持石灰窑工况持久稳定,是操作管理水平的体现,也是降低消耗的主要途径,增加企业在市场中竞争力的需要,更是石灰窑附属设备安全、平稳运行、给员工以良好的操作环境的要求。

1.1 取灰温度的管控

灰温一直制约着石灰窑的平稳运行。通过实践,出灰时间不平稳,各窑取灰量随意性较大,致使灰温涨幅较大,有时带火、出红火现象。根据掌握每座石灰窑转盘同时取灰量的不同和生产能力,总结出取灰、停灰的合理频次范围。在生产中,以DCS系统的电流趋势为参照便于岗位操作并结合生产系统的用量,既满足了生产所需的生石灰,又均衡了各窑的取灰量。通过实施及强化多台窑取灰规律的管控,一定程度上,灰温有所好转,带火现象得到有效控制,各窑灰温达到工艺要求范围内。同时各窑料层、上石量也持续平稳运行。

在生产中,灰温有升高趋势时,石灰窑出气温度在指标范围内且适当加风为宜。生产负荷允许、出气温度可控,也可适当减少上石量加以调整。一方面,取灰温度持续升高时、有带火或出红火现象应及时加风并给予适当调节石灰窑生产量,一般在4~5 h灰温可恢复正常。在这期间风量的把控尤为重要,及时观察窑顶出气温度的变化,避免后续出气温度持续升高影响指标和窑的工况;另一方面,窑出气、取灰温度皆高时,应减少配焦率,减少石灰窑生产量,适当的调整风量,一般在30 h内可恢复正常。取灰温度的调节,要以窑的生产负荷和各窑综合指标为依据,操作的拿捏和把控相当重要。为此,找出灰温的影响症结,适当合理地加以调整纠偏,具有重要的现实意义。

1.2 出气温度的管控

2011年我厂投产以来,部分窑顶护窑板、耐火砖、分石器长期处于高温(180~220 ℃)苛刻环境中,对窑内护窑板损坏严重,已无法保护到耐火转,致使窑内顶部耐火砖脱落,热损失加大、煤耗增加。影响石灰窑使用寿命,增加检修的频次及生产成本。

鉴于顶温高的情况,加强石灰窑风量、焦比的控制。要求每次加减风量不准超1 kPa的风压,让操作人员逐步掌握生产负荷,把握各窑应给风量范围。一定程度上,避免生产负荷波动影响石灰窑工况。在平常的操作中,尽可能的根据顶灰温变化情况微调(0.5 kPa)以内的风压。操作中每次风量的调整都要考虑到石灰窑后续的变化,以此来杜绝加减风后对石灰窑后续的不可控的后果。

上述我们控制了各窑取灰时间和频次,也就把控了顶温变化情况,取灰时间过长对窑出气温度影响较大。操作人员加强协调,根据石灰窑出气温度趋势规律来调节上石时间及取灰时间和频次,可间断性上石以此来控制出气温度的波动。根据石灰窑情况出气温度控制在180 ℃以下较为适宜。

2 日常管理

做好日常巡回检查工作也是提高平稳运行石灰窑的关键。加强石灰窑附属设备的检查和隐患排查工作。及时了解进窑物料情况起到事半功倍的作用。

1)及时的了解原料质量,石灰石、焦炭筛分后夹带的废料含量,焦炭水分、湿度及粒度情况,操作人员要定时进行观察,依据这些变化做好石灰窑的操作和调整工作。

2)定时观察各窑灰质变化情况,可有利于操作人员掌控石灰窑生产的平稳运行。观察时应注意石灰分解和生过情况,有无夹带煤核、瘤块、灰块带火等,同时也掌握了各窑石灰温度的变化情况。操作人员系统的做好分析,对下一步操作做出相应地调整措施,从而提高石灰窑的生产工作。

3)物料计量准确,混合料准确的给定量是灰窑稳定生产的基础。定期巡检好计量槽和效验工作,可减少因给定量误差带来的窑况波动及消耗的准确统计;生产中应减小给料机的给料冲击差,一方面调整减速机档位,另一方面是给料机料口挡板的调节。待料车打开计量槽老虎门前3~5 s混合料准确配完即可。一定程度上给料量较平稳,冲击差波动在范围内。

3 石灰石、焦炭粒度

我们都知道,石灰石煅烧的速度取决于石灰石的粒度。粒度过大,物料表面积减小,吸热能力差,煅烧速度减慢,不容易烧透,这样燃料释放的热量短时间CaCO3得不到充分分解,而随着物料循环到达冷却区后,生烧的石灰上带有余热量,直接体现为取灰温度高。大块的物料进窑后,带来气流的均匀分布不利,甚至造成某些局部气流过多产生“龇火”现象,一定程度上出气温度持续偏高;物料粒度过小,一定程度上都会造成窑况异常、结瘤、窑内风压阻力增加、通风分布不良、取灰温度升高等。

倘若焦炭粒度过大,则来不及在煅烧区内完全燃烧就直接转移到冷却区,造成取灰带火,未燃烧完的焦炭随石灰夹带出窑,不但增加了取灰温度,也造成了焦炭等物料浪费。

实践证明,为使石灰窑能够长期稳定生产,石灰石粒度一般控制在60~120 mm为宜,焦炭的粒度一般控制在20~40 mm为佳。

4 总 结

毋庸置疑,司窑操作水平的高低、操作经验的多寡、对问题分析处理的正确与否,也是石灰窑平稳运行的重要因素。根据实际情况合理平衡多台石灰窑的生产负荷,根据原材料状态、上料量、出气和取灰温度情况、风量的调节及时把控窑况、精准配置焦比等,利于石灰窑的平稳运行。

[1] 陈学勤.氨碱法纯碱工艺[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1990

TQ114.15

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1005-8370(2017)02-14-02

2016-12-29

张海涛(1977—),大专(化工技术应用),助理工程师,现任车间工艺员,2000年10月开始从事石灰窑生产工作至今。

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