探析降低丙烯酰胺单耗的有效措施

2017-04-11 03:38赵波大庆炼化公司聚合物一厂聚丙烯酰胺三车间黑龙江大庆163411
化工管理 2017年5期
关键词:集尘结块干燥器

赵波(大庆炼化公司聚合物一厂聚丙烯酰胺三车间,黑龙江大庆 163411)

探析降低丙烯酰胺单耗的有效措施

赵波(大庆炼化公司聚合物一厂聚丙烯酰胺三车间,黑龙江大庆 163411)

随着油田表活剂市场的竞争,聚丙烯酰胺产品销售价格的不断下降,车间为了降本增效,通过加强生产线的现场管理,调整各工序的工艺参数,减少物料的跑损等措施来达到原料成本的下降。

丙烯酰胺;干燥器风温;集尘器粉尘;措施

1 现状调查

从聚丙烯酰胺三车间2015年生产运行分析表中可以看出,丙烯酰胺单耗2015年全年平均为0.767t/t,在生产过程中,还存在一些误操作、操作不精细、处理问题不彻底等操作行为,导致丙烯酰胺跑损,单耗偏高(表1)。

表1 2015年丙烯酰胺单耗

2 丙烯酰胺单耗偏高原因分析

笔者结合自身工作经验,从“人、机、料、法、环”五个方面对管理的不精细的症结展开分析并进行汇总,对影响丙烯酰胺单耗偏高的因素进行了详细分析,最终确定了以下6项影响因素:

(1)一次造粒机堵,造成聚丙烯酰胺胶体的损失

2015年出现27次大约3吨,堵的物料清理出来后被地面弄脏,只能当做废料处理。

(2)干燥器结块

2015年结块25次,共计5吨。

(3)集尘器粉尘量大

2015年入库粉尘60吨。

(4)研磨机结块

2015年结块18次,共计2吨。

(5)溶解向聚合釜转移造成跑料,丙烯酰胺损失

(6)聚合反应异常,丙烯酰胺不聚合

3 降低丙烯酰胺单耗的有效措施

3.1 一次造粒机堵,造成聚丙烯酰胺胶体的损失

在清理下料斗堵料时,地面上铺细粉袋子,把物料放在袋子上,然后回收。

3.2 干燥器结块

(1)加强了对溶解降温的控制,严格控制在21~23度。

(2)控制好溶解配方的浓度为25%。

(3)严格控制聚合反应吹氮时间为40分钟和加剂过程重点监控,保证聚合反应的正常。

(4)车间加大了对平稳率的考核力度,进一步提高干燥器的平稳操作。

(5)严格控制干燥器前段风温小于140度。

3.3 集尘器粉尘量大

(1)调整好研磨机辊子间距在1.0~1.2毫米之间。

(2)研磨机运行电流控制在55A以下。

(3)后段物料温度设定值在76度。

3.4 研磨机结块

(1)严格控制干燥器后段物温在72~80度。

(2)控制干燥器前段风温小于120度。

3.5 溶解向聚合釜转移造成跑料,丙烯酰胺损失

溶解向聚合釜转移时,必须启动转移程序,并且主操监盘,到达进料量时,要观察各个自控阀自行关闭。

3.6 聚合反应异常,丙烯酰胺不聚合

根据反应进料量配制好催化剂量,加剂时严格按照加剂的时间间隔进行加剂,不准脱时或提前。

4 结语

(1)通过对以上几项措施的实施,丙烯酰胺单耗得到明显降低。从表2数据中可看出,经过9个月的多项措施的控制,丙烯酰胺单耗为0.759t/t,比计划减少了0.008t/t,达到了预期的效果。

表2 措施前后丙烯酰胺单耗数据统计表

(2)直接经济效益

每吨产品节丙烯酰胺0.008t/t,9个月的中分产品产量是10746吨,每吨丙烯酰胺价格6695元/吨,9个月丙烯酰胺节省成本57.55万元。

[1]《聚丙烯酰胺三车间操作规程》.

[2]《聚丙烯酰胺三车间生产运行分析台账》.

赵波(1970-),男,黑龙江绥化人,工程师,1993年毕业于齐齐哈尔大学精细化工专业,从事聚合物生产工作。

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