某电厂凝汽器真空低事件的分析及预控措施

2017-07-01 20:37李永飞
电力安全技术 2017年5期
关键词:水环真空泵凝汽器

李永飞,卞 静

(国家电投河南电力有限公司开封发电分公司,河南 开封 475002)

某电厂凝汽器真空低事件的分析及预控措施

李永飞,卞 静

(国家电投河南电力有限公司开封发电分公司,河南 开封 475002)

通过对水环真空泵结构、工作原理的剖析,分析了凝汽器真空低对机组的影响,并针对某电厂发生的真空低事件,描述了事件发生的过程及其原因,并制定了相应的预控措施,以确保机组的安全运行。

水环真空泵;凝汽器;分离器;预防措施

0 引言

某电厂2×600 MW机组,凝汽器由东方汽轮机厂生产,型号为N-36000-5,为双背压、单流程、双壳体管式、横向布置,高、低压串联形式的凝汽器。其设计背压为4.3 kPa高/5.5 kPa低,平均为4.9 kPa。真空泵为鹤见真空工程(上海)有限公司生产的200EVMA水环式机械真空泵。在真空泵工作时,还必须配备1套相应的真空泵组,由热交换器、气水分离器及其阀门管道等组成。

1 设备简介

1.1 凝汽器

凝汽器的主要用途是在汽轮机的排汽室建立并维持所要求的真空,以提高蒸汽的可用焓降,提高经济性;同时使汽轮机排汽凝结成水,促进水的循环使用。此外,凝汽器还有除氧功能。为此,凝汽器必须配置有效的抽真空设备,抽出系统中的不凝结气体,以建立和维持凝汽器的真空,另外轴封系统也需要抽气,以防止空气漏入汽缸。

凝汽器真空是机组运行的重要指标,能否维持合适的真空,对机组安全有很大的影响。若凝汽器真空过低,会有以下几种危害:

(1) 排汽压力升高,可用焓降减小;

(2) 机组出力降低,必须通过增加进汽量来维持要求的负荷,这样容易使调节级过负荷,机组轴向推力增加;

(3) 排汽缸及轴承座受热膨胀,产生振动;

(4) 排汽温度过高,可能会引起凝汽器冷却水管松弛,破坏严密性;

(5) 排气的容积流量减小,对末几级叶片工作不利,末级要产生脱流及旋流;

(6) 造成叶片的某一部位产生较大的激振力,可能损坏叶片。

某厂因冬天天气寒冷,水环真空泵补水管路冻结导致真空泵中水位过低,使真空泵中水环的密封性能变差,出力下降;同时空气通过真空泵倒流至凝汽器,使真空快速下降,影响机组的安全运行。

1.2 水环真空泵

水环真空泵由叶轮、泵体、吸排气盘、水环(水在泵体内壁形成的)、吸气口、排气口、辅助排气阀等组成,水环真空泵的工作原理如图1所示。水在泵体内不仅作为工作介质,还起到密封的作用。泵体中叶轮被偏心安装,当叶轮按图中指示的方向顺时针旋转时,水被叶轮抛向四周,在离心力的作用下,形成了1个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭水环。水环的上部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成1个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成与叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大,且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入。当结束吸气时,小腔则与吸气口隔绝;当叶轮继续旋转时,小腔由大变小,气体被压缩;当小腔与排气口相通时,气体便被排出泵外。

图1 水环真空泵工作原理

水是真空泵中的重要工质,水量多少对真空泵的运行有一定的影响。真空泵分离器处有溢流口防止真空泵中的水位过高,运行中要注意真空泵的水位,防止补水不及时导致水位过低。

2 事件经过

2016-01-24T08:35,巡检人员就地检查,发现2C真空泵汽水分离器水位过低,检查确认为无盐水至真空泵补水管道冻结。联系设备维护部对2C真空泵补水管道进行解冻,停运2C真空泵并启动2A真空泵并入系统运行。在管道解冻期间,2C真空泵一直处于不备用状态。

13:07,2号机组负荷600 MW,A,B凝汽器真空97.99 kPa/98.29 kPa,2A真空泵对应A凝汽器运行,2B真空泵对应B凝汽器运行。

13:08,运行人员发现2号机真空开始下降,2A真空泵电流由194 A逐渐下降至136 A,2B真空泵电流由202 A逐渐上升至240 A。

13:10,开始手动减负荷。

13:15:04,A凝汽器真空小于80.3 kPa,A凝汽器真空低2、真空低1 2个报警发出。

13:15:40,B凝汽器真空小于80.3 kPa,B凝汽器真空低1、真空低2、真空低3 3个报警发出。

13:17:20,A凝汽器真空最低降至75.823 kPa。

13:17:30,B凝汽器真空最低降至77.262 kPa,2号机组负荷548 MW。运行人员就地检查,判断2A真空泵分离器水位低且水位计冻结,分析为补水管路冻结,立即联系集控室在DCS上关闭2A真空泵进口气控门,A,B凝汽器真空随即回升。

13:31,A,B凝汽器真空恢复正常,停运2A真空泵,负荷恢复至600 MW。

14:00,开启2号机凝结水至真空泵补水总门,关闭无盐水至真空泵补水总门,2C真空泵分离器补水管路疏通后水位补至正常,启动2C真空泵运行15 min,正常运行后停运。

全面检查机组各设备运行情况,确认轴向位移、推力瓦温度、机组振动等参数都在正常范围内,主辅机设备及真空泵恢复正常运行。

3 原因分析

(1) 真空泵组靠近机房大门处,大门为折叠式门,不能严密关闭。在极寒天气下,大量冷气会通过门缝漏入,导致无盐水至真空泵补水管路冻结,致使C,A真空泵内缺水,且A真空泵就地水位计上冻,增加了判断难度。

(2) 运行及维护人员都没有重视真空泵补水管路冻结这一安全隐患。维护人员用热水浇化2C真空泵补水管路后,打开2C泵补水滤网时仍无水流出,判断仍然有冻结管路未解开,但未进一步采取有效的解冻、防冻措施,以致2A真空泵分离器补水管路又冻结。

(3) 真空泵组系统如图2所示,由于2C,2A真空泵补水管路相继冻结,造成分离器水位低,真空泵抽吸能力逐步下降并失效。由于真空泵内原水环丢失,起不到密封的作用,真空泵进口阀无联关条件,且2C,2A真空泵分离器排气逆止阀不回座或不严密,使空气沿分离器出口逆止门倒流进入分离器,经真空泵泵体回流至凝汽器,导致真空下降较快。这是造成本次凝汽器真空低的直接原因。

4 采取措施

图2 真空泵组系统

(1) 真空泵有2路水源:一路无盐水,另一路凝结水。凝结水虽然水温较高,约20 ℃,但压力也较高,易损坏分离器浮子,所以凝结水只是作为备用补水方式,自机组投产以来一直未被使用。14:00后,采取凝结水向真空泵补水、节流凝结水至真空泵补水手动门的方式,这样既能满足补水需要,又能利用较高的凝结水温防止管路冻结。

(2) 全面复查机房的防冻措施,并封堵机房东大门的缝隙,减少冷空气的侵入;同时加强厂区采暖系统的检查,确保重要设备区域能正常供暖。

(3) 补充真空泵电流不正常报警信号,引入到DCS画面,便于运行人员迅速判断和处理真空泵异常。当真空泵电流变化超过正常运行电流的10 %时,发出报警。针对2号机组低真空报警没有分级且与跳机值比较接近的问题(报警值为80.3 kPa,跳机值为74.7 kPa),组织进行报警优化工作,对能够引发停机停炉的各模拟量进行保护,均改为1级报警、2级报警,以保证充足的报警提前量,便于运行人员对事故进行判断和处理。凝汽器真空开关量由原来的小于80.3 kPa报警,改为小于85.0 kPa报警,增加了凝汽器真空模拟量小于87.0 kPa报警。

(4) 2C,2A真空泵分离器出口逆止门未自动回座,应检查处理,并利用停机机会进行定期维护检查。由于分离器出口处水汽较多,逆止门容易生锈卡涩,建议每周增加1次逆止门定期活动试验工作,确保逆止门正常动作。

5 结束语

凝汽器真空是机组运行的重要参数,真空降低对机组的危害极大,因此在运行中应严密监视真空变化,发现真空异常时,应及时采取措施,控制好真空变化,确保机组的安全运行。

1 沈士一,康 松.汽轮机原理[M].北京:中国电力出版社,2007.

2 马岩昕.300 MW机组运行中真空低的原因分析及采取的措施[J].电力安全技术,2012,14(6):15-17.

2016-10-29。

李永飞(1985—),男,助理工程师,主要从事火电厂集控运行工作,email:liyongfei7311@163.com。

卞 静(1984—),女,助理工程师,主要从事火电厂集控运行工作。

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