含二甲醚和烯烃的LPG用作裂解原料的加工工艺

2017-10-17 19:14田东鹏
山东工业技术 2017年20期
关键词:煤制油烯烃原料

摘 要:结合神华宁煤新建乙烯裂解装置情况,探讨含二甲醚和烯烃的LPG用作裂解原料的处理新工艺,拓展裂解原料来源,提高企业经济效益。

关键词:二甲醚;丁二烯抽提;烯烃转化;结焦;氧化物;萃取;预分馏塔;裂解气

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.20.052

神华宁夏煤业集团有限责任公司煤化工副产品深加工综合利用项目,以神华宁煤集团400 万吨/年煤制油项目副產的石脑油和LPG、煤基烯烃项目甲醇制丙烯(MTP)装置副产的LPG 作为原料,根据多产丙烯的要求,采用了蒸汽裂解/前脱丙烷前加氢+烯烃转化的技术路线,生产聚合级乙烯、聚合级丙烯、丁烯-1 和丁二烯、混合苯等产品。

新建裂解装置设计有四股原料,分别是:煤制油项目的石脑油,年供应量98.3万吨;煤制油项目的加氢LPG,年供应量17.7万吨;煤制油装置的油洗LPG,年供应量15.6万吨;煤基烯烃项目MTP装置的LPG,年供应量8.2万吨。由于这四股原料的来自不同的生产装置,烷烃含量相差很大,全部直接裂解,将造成炉管易结焦,再生频繁,裂解炉有效生产时间短,高价值的烯烃收率低,企业效益流失,并且,MTP装置的LPG含5%(V)二甲醚,将会影响下游烯烃转化(OCU)中的催化剂,也影响丁二烯抽提。因此必须根据组成对这些原料进行初步分类、处理,处理后原料才可以进入裂解装置合适的工段进一步加工。

1 原料分析

1.1 煤制油项目的石脑油

该物料含正构烷烃、异构烷烃、环烷烃、烯烃、芳烃,正、异构构烷烃含量大于95%(V),H/C高,且砷含量低,小于1ppb,可以直接进裂解炉裂解。

1.2 煤制油项目的加氢LPG

该物料中,C2以上的正构烷烃、异构烷烃含量大于99%(mol),是优质裂解原料,直接进裂解炉裂解。

1.3 煤制油项目的油洗LPG

该原料中,总烯烃含量高,占62.70%(mol),见下表1。

1.4 MTP装置的LPG

该原料二甲醚 (DME)和总烯烃含量较高,二甲醚占5%(V),总烯烃占30.43%(V),见表2。

对于蒸汽裂解工艺,DME最终反应生成CO,过高的CO含量将影响乙烯装置的正常运行,同时,二甲醚进入到碳四原料中,将会影响下游烯烃转化(OCU)中的催化剂,也影响丁二烯抽提;总烯烃含量高,直接作为裂解炉进料,在炉管内易结焦,再生周期缩短,再生频繁,还会造成三烯收率降低,影响企业经济效益。因此,对于煤制油项目的油洗LPG和MTP装置的LPG,不能直接裂解,需要先加工处理, 脱除其中DME,并分离出烯烃后,方可用作裂解炉原料,分离出的高附加值的烯烃则可混入裂解气中,进一步分离精制后生产烯烃的产品。

2 工艺流程

2.1 工艺流程选择

DME沸点-24.9℃,常温下蒸气压约为0.5MPa,与石油液化气(LPG)相近, 目前,国内尚无脱除LPG中DME的工艺,公司经研究决定先利用DME溶于水而LPG不溶于水的特点,使用锅炉给水萃取LPG中DME,脱除其中的DME;由于上述技术没有使用经验,脱除效果不确定,再用传统精馏塔分离,以保证彻底脱除DME;LPG中的烯烃则直接使用传统精馏塔分离。

2.2 萃取分离流程

(1) 氧化物萃取流程。来自MTP装置含有二甲醚(DME)的LPG,从氧化物萃取塔(T-101)下部进入,脱盐水从塔上部进入萃取塔中,罐顶采出LPG产品送至原料脱丙烷塔(T-103);罐底采出为含醚水与一小部分烷烃的混合物送至洗涤水回收塔(T-102),回收塔顶回流罐气相(主要为二甲醚与少量烷烃)经压缩后返送回MTP装置,液相一部分打回流,一部分作为废水送污水处理厂处理,回收塔底的釜液(主要为回收水)冷却至约40 ℃后送至萃取塔(T101)中,使水循环利用。

(2)原料脱丙烷塔流程。脱除DME 后的MTP装置LPG和来自煤制油装置的LPG 混合后进入原料脱丙烷塔(T-103),在塔内经过精馏将碳三组分和碳四组分分离。塔顶混合碳三物料进入回流罐,其中一部分作为回流送回原料脱丙烷塔;其余部分送至下游原料C3 预分馏塔(T-104)作进一步分离。塔釜的混合碳四物料送至二甲醚脱除塔(T-105),进一步脱除残留二甲醚后,送裂解装置脱丁烷塔进行精馏。

(3)原料C3 预分馏塔流程。为避免将过多的丙烷带入裂解装置丙烯精馏塔,原料C3 预分馏塔(T-104)对丙烯和丙烷进行粗分离。混合碳三物料由上游原料脱丙烷塔(T-103)塔顶回流罐进入原料C3 预分馏塔(T-104),塔顶馏出物混合碳三物料(含丙烯约85%mol )直接送至裂解气压缩单元。

原料C3 预分馏塔釜物料(主要为丙烷)作为裂解原料送至裂解炉。

3 物料平衡及主要操作条件

3.1 物料平衡

3.2 主要操作条件

4 产品及去向

MTP装置的LPG、煤制油项目的油洗LPG经过处理后,生产三种产品,这三种产品分别送至裂解装置不同的位置,进一步加工,详见下表5。

5 结论

(1)含二甲醚的LPG经过水洗工艺处理后,二甲醚含量降至130ppm以下,满足了后续加工工艺要求;

(2)含烯烃的LPG经过上述分离工艺处理后,回收了其中高价值的烯烃;

(3)回收烯烃后的LPG总烯烃含量不高于3.4%(mol),是裂解炉很好的原料,拓展了裂解原料,提高了装置产能;

(4)含二甲醚、烯烃的LPG总量23.8万吨/年,如果不处理,只能外售,效益低;经过上述工艺处理后,作为裂解装置原料,高价值烯烃增加17.68万吨/年,每年可给集团公司带来近两亿元人民币的效益。

作者简介:田东鹏(1984-),男,回族,宁夏海原人,工程师,主要从事生产技术管理工作。endprint

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