长庆油田X联合站净水剂作用效果影响因素分析及治理对策

2017-11-08 03:20史党伟刘贵宾连宇博魏慧宁王妍琼
石油化工应用 2017年10期
关键词:絮体含油量悬浮物

史党伟,刘贵宾,连宇博,魏慧宁,王妍琼,黄 晨

(西安长庆化工集团有限公司,陕西西安 710018)

长庆油田X联合站净水剂作用效果影响因素分析及治理对策

史党伟,刘贵宾,连宇博,魏慧宁,王妍琼,黄 晨

(西安长庆化工集团有限公司,陕西西安 710018)

长庆油田为超低渗透储层,目前仍处于注水开发的二次采油阶段,若回注水中固体悬浮物含量超标将可能堵塞地层,严重影响采油效率。净水剂JS-A可以有效降低长庆油田X联合站污水中固体悬浮物含量,但存在絮体沉降时间长的问题。因此本文考察了污水密度、污水含油量、pH值及净水剂JS-A加量等因素对絮体沉降速率的影响。室内研究发现,污水含油量高是导致混凝过程中絮体沉降时间长的主要原因,通过向净水剂JS-A中加入适量有机高分子助凝剂,可以改善JS-A的性能,能使絮体包裹固体悬浮物,吸附油分后迅速上浮,并与乳化油一起通过除油沉降罐上部污油管线进入污油池,达到快速降低污水中固体悬浮物含量的目的。

油田污水;固体悬浮物;净水剂

水处理剂在油田污水处理过程中起着非常重要的作用,目前常用的水处理剂包括杀菌剂、除油剂、阻垢剂、防垢剂和缓蚀剂等[1]。长庆油田X联合站含油污水主要来自三相分离器水室出口,站内污水处理采用两级沉降加压力过滤三段处理工艺。由于污水中油分含量较高,与固体悬浮物之间相互作用较强,在混凝沉降过程中絮体部分悬浮,导致大量固体悬浮物随输水管线进入压力过滤系统,给过滤罐带来了巨大负荷,不仅反冲洗频率增加,过滤罐寿命缩短,同时引起滤后水中固体悬浮物含量超标。

1 实验部分

1.1 仪器与药品

主要仪器:JKY-2A型红外光度测油仪(吉林市科学技术研究院);MD100型悬浮物测定仪(德国);GJ-3型S型数显高速搅拌机(青岛通达专用仪器厂);DC1506N型恒温水浴锅(上海方瑞仪器有限公司)。

主要药品:无水硫酸钠(分析纯,淄博市天德精细化工研究所);盐酸(分析纯,淄博市天德精细化工研究所);硅酸镁(分析纯,中国医药(集团)上海化学试剂分公司);四氯化碳(分析纯,天津化学试剂厂)。

1.2 实验方法

污水中油分含量的测定:参照《HJ 637-2012水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》[2]对污水中油分含量进行测定。

污水中固体悬浮物含量的测定:使用MD100型悬浮物测定仪对污水中固体悬浮物含量进行测定。

2 结果与讨论

2.1 污水密度的影响

取X联合站三相分离器水室出口污水水样,分别以清水:污水=1:5,1:4,1:3,1:2,1:1 的比例混合均匀,然后分别加入净水剂JS-A,加药浓度为150 mg/L,摇匀并分别在 35℃条件下静置 30 min、60 min、90 min、120 min、150 min和180 min后,用移液管分别移取中部水样,用MD100型悬浮物测定仪测定水样中固体悬浮物含量,实验结果(见图1)。

图1 污水密度对净水剂作用效果的影响

从图1可以看出:向X联合站三相分离器水室出口污水中掺入一定比例清水,降低污水密度和矿化度后,并不能缩短絮体沉降时间;投加JS-A型净水剂120 min时,固体悬浮物去除率刚达到70%左右;投加JS-A型净水剂150 min后,污水中固体悬浮物含量降低比较缓慢,固体悬浮物去除率才能达到85%以上。

2.2 含油量的影响

在不同时间,用5 L塑料桶取三相分离器水室出口水样,测定其含油量,然后分别加入净水剂JS-A,加药浓度为150 mg/L,摇匀并分别在35℃条件下静置30 min、60 min、90 min、120 min、150 min 和 180 min后,用移液管分别移取中部水样,用MD100型悬浮物测定仪测定水样中固体悬浮物含量,实验结果(见图2)。

图2 污水含油量对净水剂作用效果的影响

从图2可以看出:随着污水中油分含量的降低,絮体沉降速率升高,污水中固体悬浮物去除速率加快;当污水中油分含量低于180 mg/L时,投加JS-A型净水剂120 min时,固体悬浮物去除率可达到80%左右;当污水中油分含量低于160 mg/L时,投加JS-A型净水剂90 min时,固体悬浮物去除率可达到80%以上。

2.3 pH值的影响

取X联合站三相分离器水室出口水样,测定其含油量为185.28 mg/L,分别加入不同量的盐酸溶液调节原水样的pH值,调整后水样的 pH值分别为:5.26、6.28、7.25和8.05。然后分别加入净水剂JS-A,加药浓度为150 mg/L,摇匀并分别在35℃条件下静置30 min、60 min、90 min、120 min、150 min 和 180 min后,用移液管分别移取中部水样,用MD100型悬浮物测定仪测定水样中固体悬浮物含量,实验结果(见图3)。

图3 污水pH值对净水剂作用效果的影响

从图3可以看出:pH值为6.28时,投加JS-A型净水剂效果最佳,絮体的沉降速率最快,投加药剂120 min时,固体悬浮物去除率可达到75%左右,高于pH值为5.26、7.25和8.05时的固体悬浮物去除率。由于污水pH值在现场不好控制,不建议通过调整pH值来加快絮体的沉降速率。

2.4 净水剂加量的影响

取X联合站三相分离器水室出口水样,测定其含油量为220.52 mg/L,加入JS-A型净水剂,加药浓度分别为:100 mg/L、150 mg/L、200 mg/L、250 mg/L 和 300 mg/L,摇匀并分别在35℃条件下静置30 min、60 min、90 min、120 min、150 min 和 180 min 后,用移液管分别移取中部水样,用MD100型悬浮物测定仪测定水样中固体悬浮物含量,实验结果(见图4)。

从图4可以看出:随着JS-A型净水剂加剂量的增加,污水中固体悬浮物去除速率逐渐升高;净水剂加剂量小于200 mg/L时,污水中固体悬浮物去除速率升高较快;净水剂加剂量大于200 mg/L时,污水中固体悬浮物去除速率基本趋于稳定,加药120 min时,固体悬浮物去除率刚达到70%左右,因此不能通过调整净水剂加量来加快絮体的沉降速率。

图4 净水剂加量对净水剂作用效果的影响

2.5 治理对策

通过考察絮体沉降时间较长的影响因素,发现污水含油量高是导致混凝过程中絮体沉降时间长的主要原因,说明污油和固体悬浮物之间存在较强的相互作用,因此可以利用这一特点,在除油沉降罐进口投加复合净水剂,让絮体包裹固体悬浮物并吸附污油后上浮,从沉降罐顶回收富含固体悬浮物的污油。室内研究结果显示,向JS-A型净水剂中加入8%有机高分子助凝剂,然后以200 mg/L的浓度加入到三相分离器水室出口水样中,摇匀并在35℃条件下静置60 min后,固体悬浮物去除率可达90%以上,污水中固体悬浮物含量将为15 mg/L~25 mg/L,通过压力过滤后,注入泵入口水样中固体悬浮物含量稳定在5 mg/L~8 mg/L,达到注水要求。

3 结论

(1)除油沉降罐中絮体沉降速率低的主要原因是污水含油量较高,当污水中油分含量低于160 mg/L时,投加JS-A型净水剂90 min时,固体悬浮物去除率才能够达到80%以上。

(2)pH值为6.28时,投加JS-A型净水剂效果最佳,絮体的沉降速率最快,但污水pH值在现场不好控制,不建议通过调整pH值来加快絮体的沉降速率。

(3)污油和固体悬浮物之间存在较强的相互作用,在除油沉降罐进口投加复合净水剂(向JS-A型净水剂中加入8%有机高分子助凝剂),加剂量为200 mg/L,35℃条件下静置60 min后,固体悬浮物去除率可达90%以上。

[1]赵福麟.油田化学[M].北京:中国石油大学出版社,2010.

[2]中华人民共和国国家环境保护标准.HJ 637-2012水质石油类和动植物油类的测定(红外分光光度法)[S].北京:环境保护部发布,2012.

TE357.12

A

1673-5285(2017)10-0123-03

10.3969/j.issn.1673-5285.2017.10.032

2017-09-08

史党伟,男(1975-),2007年毕业于西安石油大学石油工程专业,油气田开发工程师,现在长庆油田分公司西安长庆化工集团有限公司工作。

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