思路转变天地宽,没有翻不过的“火焰山”铜冠冶化分公司摆脱困境谋发展取得好成绩

2017-11-21 22:58夏富青朱长华
中国工人 2017年2期
关键词:火焰山球团硫酸

■夏富青 朱长华

思路转变天地宽,没有翻不过的“火焰山”铜冠冶化分公司摆脱困境谋发展取得好成绩

■夏富青 朱长华

2016年12月份,铜陵有色铜冠冶化分公司抓住市场价格回暖有利时机,精心织,掀起生产热潮;通过提产能,增效益,取得了非凡业绩。当月不仅分别完成硫酸、球团产量6.7万吨、9.1万吨和发电量1593.6万千瓦时的好成绩,当月还实现盈利,扭转了两年多的亏损局面。

可谁曾想到,与几个月前相比有多大的反差。从该公司综合车间得知:2016年11月下旬前,硫酸最高销售价为150元/吨,最低仅有78元/吨;去年共有4个月硫酸价格不足100元/吨,硫酸售价与原料价格平均倒挂达48元/吨左右。该公司为了确保集团公司整体利益,避免主力矿山冬瓜山铜矿的硫精砂大量积压库存,不得不牺牲局部利益进行正常生产。

硫酸车间把降本增效工作贯穿于全年,以提高转化率为抓手,加强对尾气脱硫系统优化,从源头上进行治理,提高制酸系统的二氧化硫转化率,尽可能防止从尾气中排出。通过将大流量碱液输送泵改为小流量的变频泵,提高了设备的稳定性和控制性,提升了二氧化硫转化率,也提高了硫酸产量。通过对生产系统检修和技改,制酸的转化率稳中有升,一期、二期系统转化率分别为99.85%和99.91%,比中修前分别高出0.04和0.02个百分点,而且用碱量也大为降低,比改造前吨酸耗碱下降了12.36%,仅此一项,去年为公司节约生产成本近百万元。

据了解,球团车间自成立以来从事普通铁球团生产,尽管当时产品很单一,但由于市场紧俏而不愁销路。近两年来,由于大宗商品价格急转直下,铜冠冶化分公司球团生产处于亏损状态。

思路决定出路。球团车间以市场为导向,把握市场脉搏,他们从前年开始研发生产低铁品位球,去年研发生产低铜品位球、低锌球团和抗压“特殊”球团。虽然在“特殊”球团烧碴配比、造球控制上比原来复杂,干燥和预热参数工艺操作难度加大。但为了在不景气市场行情中打开被动局面,哪怕一批次只3000吨的产品,该车间仍按订单进行量身定做,甚至每周不同规格和品种要调换三四回。以前客户上门求购,现在必须适应市场,市场上哪种球团行情好些,哪怕量很少,他们也要做。据悉,2016年,该车间累计生产球团72万吨,新研发“特殊”球团就达到18万吨,不仅占去年生产总量的25%,还是上年度的3倍多。

不能主宰市场价格,但可以降低生产成本。球团车间在挖潜降本增效上做足了“文章”。按照以往惯例,球团车间每年都要进行一次大修,每次维修费用高达2000万元。现如今,该车间把“工夫”用在平时,通过加强巡检、点检人员的责任意识,加强设备维护保养和预防性检修,只要发现设备上有一点“蛛丝马迹”,就会及时找出“症结”,进行小修处理,避免小问题造成大隐患。同时,该车间还通过以修代换和狠抓维修质量两道关口,加强考核验收,确保维修质量,取得实实在在的效果。2016年,该车间在确保安全生产前提下,仅投入500万元“零散”小修费用,就确保了生产系统平稳运行。

能够节省的就不要浪费,能够挖潜的就要竭尽全力,该公司在球团脱硫生产工艺技术改造和管理上就是一个成功例证。以前球团脱硫工艺是一级吸收,通过净化处理进入吸收塔,在解析塔蒸汽温度为105至115摄氏度之间进行脱硫处理。现如今,通过技术攻关改为二级吸收,将再沸器由以前两台减为现在的一台,通过岗位人员精心操作,将温度控制在105至107摄氏度之间。这8摄氏度的温差,每小时可减少蒸汽用量3吨,每天节省成本7000多元。同时,该车间还充分利用使用过的废胺液作为球团脱硫的用料,不仅避免环境污染,而且每年减少一大笔费用开支。

2016年,该公司分别累计完成硫酸、球团、余热发电量为68.6万吨、72万吨、1.35亿千瓦时,实现了减亏1593万元来之不易的成绩,员工们用勤劳和智慧书写出了令人满意的答卷。

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