周期停层在聚驱控水提效中的应用

2017-12-06 08:38哈俊达李晓龙大庆油田有限责任公司第三采油厂
石油石化节能 2017年10期
关键词:聚驱层段干粉

哈俊达 李晓龙(大庆油田有限责任公司第三采油厂)

周期停层在聚驱控水提效中的应用

哈俊达 李晓龙(大庆油田有限责任公司第三采油厂)

聚驱进入后期开发阶段,低渗透率油层动用比例降低,聚合物溶液沿厚油层的底部产生“舌进”现象,油井含水回升速度快。为了有效地控制含水回升,改善注聚后期开采效果,选取5个以注入井为中心的典型井组。对厚油层实施周期停层,利用停层后渗流压力场重新分布,使高低渗透率油层之间产生压差,驱动低渗透率油层剩余油向高渗透率油层流动,提高驱油效率。方案实施后,取得了一定的经济效益。

聚驱;周期停层;层内矛盾

某区块2012年投入聚合物驱开发,目前进入注聚后期开采阶段,部分注入井剖面反转现象严重[1],中低渗透率油层动用比例由60.1%下降到54.6%,油井综合含水95%以上,月含水回升速度高达0.15%,开发效果变差。为了全面提高中低渗透率油层驱油效率,探索应用周期停层方法,挖潜聚驱后期中低渗透率油层潜力,减缓含水回升速度,实现控水提效的目的。

1 周期停层驱油机理

由于压力在不同渗透率油层传导速度不同[2],如图1所示,在相同井距条件下,平均渗透率0.570 μ m2的注入井关井7 d后,注入压力下降到3.0 MPa,而渗透率0.260 μ m2的注入井关井10 d,注入压力下降到3.0 MPa;表明渗透率越高,压力在油层中传导速度越快,渗透率越低,压力传导速度越慢。聚驱开发进入含水回升阶段,中低渗透率油层的吸液能力下降[3],注入剖面出现反转,大部分的聚合物沿厚油层底部突进,在连续注入聚合物溶液的情况下,不同渗透率油层的压力场处于相对平衡状态。此时,当注入井的厚油层停止注入聚合物溶液,导致油层压力下降。由于高低渗透率油层压力下降速度不同,打破了原来的压力平衡状态,低渗透率油层压力下降较慢,使低渗透率油层压力高于高渗透率油层,在高低渗透率油层之间产生压差[4]。如果厚油层内部没有明显的夹层遮挡,为了达到新的压力平衡状态,在压差作用下,产生低渗透率油层剩余油向高渗透率油层流动[5-6]的现象。厚层周期性停注一段时间后,低渗透率油层原油不断向高渗透率油层聚集。当厚油层恢复注入后,聚合物溶液携带聚集在高渗透率油层的剩余油,在采出端采出。周期停层使低渗透率油层的剩余油在压力场重新分布的情况下,在高渗透率油层采出,有效地控制了含水回升,缓解了层内矛盾[7]。

图1 不同渗透率注入井关井后注入压力变化情况

2 周期停层应用

针对某区块进入聚驱后期开采阶段,仍存在部分井剖面反转严重,月含水回升速度快的现状,选取5口注入井,应用数值模拟,优化停层周期,实施周期停层,现场应用取得了较好的控水提效效果。

2.1 周期优化

建立以注入井为中心的5个井组地质模型,设计停注层段为偏2层段,该层段平均射开砂岩厚度8.6 m,有效厚度6.7 m,平均渗透率0.722 μ m2,有效厚度占全井的50.4%,渗透率较全井平均渗透率高0.068 μ m2,层内渗透率极差高达7.3。应用数值模拟,对停注层的停层周期和注入周期进行优选。

图2 不同注聚方案下预测井组开发指标

表1 周期停层前后井组生产状况统计

设计优化对比3套方案。方案一:常规连续注聚方案;方案二:厚油层连续注入2个月,停注1个月方案;方案三:厚油层连续注入3个月,停注1个月方案。预测不同注聚方案实施后,井组综合含水和累积产油的变化趋势[8]。根据数模预测结果,厚层周期性停注可有效地控制含水回升速度,其中方案二含水运行最低,方案实施12个月后阶段末含水96.13%,较常规注聚低1.03个百分点,累积产油11 192 t,较常规注聚多产油1189 t(图2)。

2.2 现场实施效果

根据数模预测结果,对层内矛盾突出的5口注入井的偏2层段实施周期停层,停注周期为1个月,恢复注入周期为2个月,注入聚合物溶液采用清水配置,清水稀释。停注前全井日注入量280 m3,偏2层段停注时全井日注入量130 m3。周期停层方案连续实施2个周期后,累积少注聚合物溶液0.90×104m3,累积少注聚合物干粉11 t,周围14口采出井含水回升速度得到有效控制,月含水回升速度由实施前的0.15%下降到0.08%,累积少产液0.33×104t,实现增油360 t。化验采出液氯离子浓度,由方案实施前的461 mg/L上升到599 mg/L,氯离子浓度的大幅度上升,表明停层后不同渗透率油层之间的剩余油产生流动,新油层中的剩余油得到动用,见表1。

2.3 经济效益评价

现场实施周期停层后,降低了无效的注入和产出,提高了干粉的利用率。方案执行2个周期后控制无效注入聚合物溶液0.90×104m3,节约干粉11 t,减少无效产液0.33×104t,累积增油360 t,共创经济效益60.126万元[9]。

2.4 应用前景

目前某油田共有注聚区块7个,均处于注聚后期阶段,区块聚合物用量大,含水回升快,如果对剖面反转严重的30口注入井实施周期停层,年可节约干粉132 t以上,节约资金145万元,推广前景可观。

3 结论

厚油层周期停层,通过停层时,不同渗透率油层压力重新分布产生的压差,使低渗透率油层中剩余油向高渗透率油层流动,恢复注入后,聚集的剩余油在高渗透率油层采出,缓解了层内矛盾,提高了驱油效率。

周期停层方法应用于井组含水回升速度快,聚合物用量大,注入剖面反转严重的井区,取得了较好的开发效果。方案实施后,有效地控制了含水回升速度,减少了聚合物溶液低效、无效循环,提高了干粉利用率,达到了聚驱控水提效、节约干粉的目的。

[1]徐新霞.聚合物驱“吸液剖面反转”现象机理研究[J].特种油气藏,2010,17(2):101-104.

[2]张继春,柏松章.周期注水实验及增油机理研究[J].石油学报,2003,24(2):76-80.

[3]周丛丛.大庆油田一、二类油层聚合物驱注采指标变化规律[J].断块油气田,2015,22(5):75-77.

[4]俞启泰.周期注水的数值模拟研究[J].石油勘探与开发,1993(6):46-53.

[5]陈程,孙艺梅.厚油层内部夹层分布模式及对开发效果的影响[J].石油地质与开发,2003,22(2):105-107.

[6]刘睿,姜汉桥.夹层对厚油层采收率影响研究[J].西南石油大学学报:自然科学版,2009,31(4):62-63.

[7]付兰清.二类油层注聚后期周期停层不停井控含水方法[J].内蒙古石油化工,2015(19):154-156.

[8]闻国峰.应用数值模拟技术研究周期注水[J].石油勘探与开发,2000,27(1):74-75.

[9]万雪峰.周期注采技术的研究与应用[J].石油石化节能,2013,3(5):11-12.

2017-08-14

(编辑 张兴平)

10.3969/j.issn.2095-1493.2017.10.005

哈俊达,高级工程师,1999年毕业于大庆石油学院(石油工程专业),从事三次采油开发工作,E-mail:9263761@qq.com,地址:黑龙江省大庆市大庆油田有限责任公司第三采油厂地质大队,163113。

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