高炉排铅技术实践

2018-03-31 16:03陈生利
四川冶金 2018年2期
关键词:炉缸炉排高炉

陈生利

(广东韶关钢铁股份有限公司炼铁厂,广东 韶关 512123)

1 引言

近年来,随着高炉使用大量地方矿石资源,高炉入炉原料含铅量未能得到有效控制,特别是部分炉容在1000 m3以下的高炉,长期入炉铅负荷偏高,导致铅在高炉内大量富集,给高炉长寿及安全生产带来了严重的不良影响。

2 铅的物理化学性质

2.1 铅的物理性质

铅的元素符号Pb,英文名称Lead,是银灰色金属,其结晶体属于等轴晶体,包括八面体及六面体,原子序数为82,第IV族元素,原子量为207.21。纯铅具有良好的展性,可压制成铅皮,锤制成铅箔;但延性小,不能拉成铅丝。铅的物理性质见表1[1]。

2.2 铅的化学性质

铅的常见原子价为2价和4价。铅在大气、水和常用化学物质体系中均较稳定。常温下,在干燥的空气中,铅不会被氧化;但铅在潮湿含有CO2的空气中,其表面会产生Pb2O,再慢慢转化为3PbC03·Pb(OH)薄膜,此薄膜可阻止铅在大气中进一步氧化,使铅在常温下大气中不被腐蚀。铅在熔融状态下,氧化过程加剧,开始生成Pb20,继续升温最终生成PbO。

铅易溶于稀硝酸(HN03)、硼氟酸(HBF4)、硅氟酸(H2SiF6)和醋酸(CH3COOH),难溶于稀盐酸和硫酸,缓溶于沸盐酸及发烟硫酸。

3 铅对高炉冶炼的危害

3.1 铅在高炉内的还原

高炉炉料中的Pb主要以PbSO4、PbS的形式存在,Pb容易被还原。其化学反应式如下:

PbSO4+Fe+4C=FeS+Pb+4CO

(1)

PbS+CaO=CaO+PbO

(2)

PbO+CO=Pb+CO2

(3)

3.2 铅对高炉冶炼的危害

Pb主要通过对高炉内部砖衬缝隙进行渗透来破坏高炉炉型结构。由于Pb的密度比铁水密度大,Pb溶于铁水沉于炉底,渗入炉底砖衬,并在炉基内形成一股巨大的膨胀压力,其破坏作用相当严重,严重时使炉底砖衬漂浮,从而影响高炉寿命。

Pb的沸点为1749 ℃,在高炉冶炼条件下,部分随煤气流上升,而后被氧化成PbO随炉料下降,再次被还原,在高炉内部循环富集。

3.3 铅对高炉环境的危害

高炉使用含铅矿石冶炼,当高炉内铅富集量达到一定程度后,在高炉出铁放渣时,部分铅被夹带排放出炉外。在高炉内1500 ℃左右的温度条件下,铅接近沸腾状态,蒸气压较高,出铁时铁沟上方红棕色的浓烟中,有相当数量铅的各种氧化物,都具有不同程度的毒性,这些氧化物经呼吸系统、消化系统进入人体,会使人产生急性和慢性铅中毒,造成神经系统、造血系统以及血管受损,严重影响高炉作业人员健康。

按照国家工矿企业设计卫生标准规定,车间工作现场空气中铅及其无机化合物最高允许浓度为0.01 mg/m3,可见,如不能合理解决高炉铅的危害,将对炼铁工人身体健康构成严重威胁。

4 高炉有效排铅技术

4.1 高炉排铅机理

铅的性质决定了铅在高炉冶炼中的行径。大部分被还原的铅穿过渣铁层,随渣铁滴落至炉缸,由于铅的比重大,在炉缸与渣铁分离沉析,聚集于炉缸底部。加上铅的粘度低,渗透能力强,炉缸底部的铅在炉内高压状态下,在砖衬缝隙处不断向下渗透。当炉底砖衬缝隙渗透量达到饱和后,便随渣铁外排或者使炉底砖漂浮[2]。因此,为了降低铅富集对高炉冶炼的危害,高炉操作者需要在炉底适当位置给沉淀在炉底的铅找一个出路,使炉底的铅有效排出,才能大幅度降低铅的危害。

4.2 高炉排铅工艺

根据生产实践,一般在高炉炉底第二层碳砖上部选择排铅孔。如排铅孔选择过低,则高炉炉底温度不足,影响排铅效果;如排铅孔选择过高,则铅储量少,导致不能最大程度排铅。如高炉未设置排铅孔,需要割开炉皮重新开一个排铅孔,开孔位置既要能顺利实现排铅作业,又要兼顾高炉长寿与安全。临时开排铅孔,需要根据现场炉缸的砌筑特点与炉底侵蚀程度决定。如炉底有废气热电偶测温孔,可视情况在此基础上钻孔[3]。

排铅孔确定后,在排铅孔下沿安装一排铅槽,排铅槽下方需要设置一回收池,回收池距离地面有一定的高度差,便于加热回收池。排铅时,采用烧氧的方法将排铅孔烧通,液态铅随排铅槽流至回收池,然后使用定制好的磨具对铅液进行成型处理。排铅现场工艺布置见图1所示。

4.3 高炉排铅作业步骤

为顺利安全实现高炉排铅作业,其操作步骤必须严谨,各步骤之间的关键节点控制至关重要,主要步骤包括:①钻孔测温:第一次排铅,沿排铅槽向高炉内衬中心钻孔,孔径一般30-60 mm,每钻进深度达50 mm时,采用红外线测温仪测量碳砖温度,如温度超过600℃,即停止钻孔;②孔道清理及加热:将钻孔道产生的杂物清理干净,往孔道内放入燃料,点火加热孔道,加热过程中注意燃料的燃烧情况,防止氧气压力及流量过大而烧坏炉底砖衬;③继续钻孔直至铅液流出:铅液流出后,用排铅槽将铅液引流至回收池,流出铅液的温度一般在350-370 ℃,为保证铅液顺利流入回收池,排铅过程中必须做好保温工作,维持排铅孔足够的热量;④用煤气或者液化气对排铅槽与回收池进行加热,待铅液排净后,用磨具将铅液铸成铅块回收;⑤清理排铅现场,检查能源介质确保关闭。

4.4 高炉排铅安全措施

高炉排铅作业涉及高温有毒场所,排铅作业安全必须放在首位。现场作业人员必须携带煤气报警器,保持现场通风,如现场煤气浓度超标,必须对排铅孔实施紧急封堵,防止造成人员中毒事故。烧氧人员必须佩带防护面罩,穿防高温铝铂服,烧氧过程中必须专人开关阀门,专人操作,相互沟通配合,控制好氧气压力与流量。在使用磨具成型时,要使用专用工具,戴好高温手套及防毒面具,防止烫伤。排铅结束后,排铅孔封堵需要专人检查确认。

5 高炉排铅实践

广西贵港一高炉有效容积450 m3,高炉炉底采用复合棕刚玉陶瓷杯综合砌筑,炉底未设置排铅孔。由于大量使用地方矿石资源,高炉入炉铅负荷高达1.5 kg/t。生产3年时间后,于2017年初,高炉出铁过程中铁沟烟尘逐渐明显,整个出铁场弥漫着一层吹不散的浓雾。在修补铁沟及高炉撇渣器时,发现沟底部有白色金属存在,开铁口时有银白色液体从铁口渗出;铁口维护困难,来风早,渣铁难出干净,炉缸冷却壁水温差大幅度升高,个别水温差超过3 ℃,炉底、炉缸碳砖热电偶温度明显上升,炉缸炉皮有轻微开裂现象。

针对以上情况,2017年夏季,组织对该高炉进行排铅作业。经现场勘察,决定在炉底碳砖第三层表面开孔,利用第二层故障热电偶孔作为开孔位置。开孔直径40 mm,钻孔深度至400 mm时,见少量铅液流出,便停止钻孔;用烧氧方法对准孔道加热,加热30 min后,铅液流量逐步变大,持续排铅12 h,总计排铅量31 t。

6 结语

(1)在高炉入炉铅负荷偏高的情况下,要合理选择排铅时间,当高炉入炉铅总量超过从铁口及高炉炉顶排出的铅量时,铅在高炉内的富集量逐步增加,就会对高炉生产带来严重的危害[2]。

(2)在高炉生产中,高炉操作者需要密切关注炉缸炉底碳砖温度变化趋势,定期检测排铅孔区域温度变化情况,使高炉炉缸安全可控。

(3)大量排铅实践证明,通过排铅技术获得的铅回收率只有60%水平,铅的回收仍然存在较大的潜力,高炉操作者应该进一步就如何提高铅的回收率不断地进行研究。

(4)铅对高炉冶炼的危害必须引起高炉操作者的重视,只有走精料路线,高炉入炉铅含量才能得到有效地控制。在无法改善原料条件的情况下,排铅工艺技术,能使高炉环境得到改善。

参考文献:

[1] 高利坤,戴惠新.铅锌选矿[M],北京:化学工业出版社,2015:5-18.

[2] 曾锡鹏,韩奕和.高炉炉底排铅的原理及其实践[J].炼铁,1983(02):23-24.

[3] 王水文,袁铭杰,张怡伟.韶钢2号高炉人工开排铅孔成功排铅实践[J].南方金属,2008(04):7-8.

猜你喜欢
炉缸炉排高炉
5100m3高炉长期休风快速恢复实践
高炉炉缸活性的分析探讨
昆钢2500m3高炉开炉快速达产实践
昆钢2500m3高炉停炉及开炉快速达产实践
提高垃圾焚烧用炉排片性能的措施
生活垃圾焚烧水冷炉排炉技术
高炉前
垃圾焚烧炉用炉排片改进设计及应用
济钢3#1750高炉热酸处理炉缸实践
马钢11号高炉炉缸二层水温差升高的处理