水泥窑脱硝工艺技术综合评价

2018-04-02 07:41马娇媚陶从喜彭学平陈昌华
水泥技术 2018年2期
关键词:风管生产线调试

马娇媚,陶从喜,彭学平,陈昌华

1 引言

水泥生产线NOx的排放量占全国氮氧化物排放量的10%左右,排在火力发电和汽车尾气排放之后的第三位。水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013规定,现有与新建水泥厂氮氧化物排放浓度≯400mg/m3(标),重点地区水泥厂氮氧化物排放浓度≯320mg/m3(标),现有企业自2015年7月1日起执行,新建企业从2014年3月1日起执行。新标准的出台使得水泥脱硝技术成为水泥行业技术研究的热点,笔者近期参与了多条水泥生产线脱硝工艺技术的开发、调试及调研,对脱硝技术进行了总结,并与最近水泥行业脱硝领域流行的“无氨脱硝”进行了综合对比。

2 脱硝工艺及技术原理

2.1 NOx生成机制(图1)

尽管NOx在国家排放标准中全部按照NO2计算,但其实际主要成分为NO,占到90%左右,按照产生来源划分主要分为热力氮和燃料氮,瞬时氮则可以忽略。窑内的高温环境是热力氮产生的主要来源,燃料氮在窑内也会形成,但相对于热力氮不占主导;分解炉内则主要产生燃料氮[1]。

图1 NOx生成机理图

2.2 脱硝工艺

水泥脱硝工艺技术即NOx控制技术,如图2所示,按照处置的部位及是否需要二次投资可以分为两类:一类是燃烧改善,为一次措施,不需要额外二次投资增加设备,主要是改变运行条件和改进燃烧方法。NOx的产生与环境的氧含量、温度、燃料的氮元素含量成正比,改变运行条件的措施正是基于此,降低过剩空气系数、降低燃烧热负荷、降低燃料的含氮量的主要目的是进行低氧燃烧,控制局部高温,控制燃料中的氮元素含量,进而减少NOx的生成。另一类则是二次措施,通过后续工艺处置窑炉废气,最常见的是SNCR和SCR[2]以及脱硫脱硝除尘一体化等烟气净化技术。为了降低脱硝成本,二次措施必须在一次措施即充分改善燃烧后使用。在一次措施中,倍受关注的是分级燃烧,分级燃烧可分为分风分级燃烧和分燃料分级燃烧。脱硝风管属于分风分级燃烧;最近流行的“无氨脱硝”属于分燃料分级燃烧。分级燃烧改造代价小,配合运行条件的改变,可以大幅节约喷氨量,减少氨逃逸,大幅节约水泥厂的运行成本,是目前行业研究的热点之一。

2.3 分级燃烧

图2 NOx控制技术

分级燃烧主要目的是产生还原区,制造一个氧气不足的燃烧环境,将NOx还原为N2。至于还原作用的机理,不同学者给出了不同的模型。图3所示为以HCN主要介质的NOx生成和还原机理图[3],HCN既可以和O2反应,使氮元素氧化形成NO,又可以和NO反应,使氮元素还原形成N2,这取决于反应环境中氧的充足与否。

图3 以HCN为主要介质的NOx反应机理图

还有学者认为焦炭和CO也可以作为还原介质起到脱硝作用,生料分解生成的CaO对NO还原有催化作用,反应方程式如下:

其反应速率如式(2)所示[4]:

式中YNO、YCO分别指气体中NO、CO组分的质量分数,Tg为反应温度。由以上公式可以看出,还原区中的还原介质CO浓度、反应温度Tg对于脱硝反应起到关键作用,而CO相对于HCN又便于测量,因此CO分布浓度、温度梯度的热工测试对于本文脱硝工艺的调试起到了重要作用。

3 脱硝工艺的技术对比

3.1 脱硝风管和低氮分解炉

天津水泥工业设计研究院有限公司低氮型分解炉(TDF)是公司在二十多年脱硝技术研究的基础上不断改进推出的炉型,是公司主推的一种采用空气分级燃烧原理的技术路线[5]。如图4所示,通过入炉物料的分料阀门A,控制分解炉燃烧区间的温度梯度,创造出高温区,形成脱硝反应的最佳温度;通过脱硝风管阀门D,将三次风主管的风引出一股向上进入中柱体,分级加入燃烧空气,在主燃区缺氧的环境形成富含CO还原介质的燃烧区,还原已经形成的氮氧化物,抑制燃料中的氮元素向氮氧化物转化,达到脱硝的目的。脱硝风管开启时要同步降低三次风主管的阀门(图4中B、C)开度,在监测分解炉和塔内三次风管不结皮的前提下,通过入炉料管的分料提高分解炉主燃烧区的温度至1 050~1 200℃范围内。烧成气氛上,在分解炉内燃料完全燃烧的基础上,控制分解炉出口的氧含量<2%,预热器出口的氧含量<3%。以下是典型调试案例。

图4 TDF型分解炉脱硝风管简图

3.1.1运行案例一

河南孟电水泥生产线水泥烧成系统为天津院有限公司设计并供货,采用烟煤和无烟煤作为燃料,通过脱硝风管进行三次风的分级加入,即脱硝风管抽走一部分三次风,一部分三次风先和燃料接触发生燃烧反应,产生还原气体如CO等,CO与NOX进行脱硝反应,进入脱硝风管的另一部分三次风与未完全燃烧的燃料再次汇合,最终实现燃料的完全燃烧。同时分解炉出口管道预留SNCR喷氨位置,氮氧化物排放实际控制值为260±30mg/m3(标)。

该生产线点火投料后喷氨量一直为2m3/h,2016年7月18日脱硝风管投运后喷氨量下降到1.5m3/h以下,脱硝效果~30%。之后,烟室和分解炉出口的气体分析仪出现故障,不利于中控以此判断脱硝效果和拉风情况。八月初厂家进行修理后,以这两处的气体成分作为判断依据进一步加大脱硝风管的开度,炉出口的NOx可以稳定在~500ppm,喷氨量持续稳定在0.5m3/h。投料以来NOx测试结果如表1所示。

表1 脱硝风管投运前后的喷氨量对比

表2 SNCR系统氨水用量统计

经过反复调试,脱硝风管运行稳定,投产一段时间后进行了氨水用量统计(如表2所示),喷氨量连续稳定在0.5m3/h以下,其中烟室的NOx在700~1 500ppm之间。脱硝风管投运后,系统的投料量始终在400t/h以上,产质量合格。分解炉出口在喷氨前NOx浓度约为500ppm以下,折算成10%氧含量为600mg/m3(标),喷氨量可以控制在0.5m3/h以下。采用三次风分风的方式可实现脱硝效率70%以上,每吨熟料节约运行成本3元,一条生产线投产后预计每年通过脱硝风管可实现NOx减排~2 300t。

3.1.2运行案例二

土耳其SIVAS项目是公司4 500t/d规模总包水泥生产线,燃料采用含硫石油焦,脱硝技术路线采用脱硝风管进行分风分级燃烧,分解炉为公司最新TDF型分解炉。一般烧石油焦时,因含硫拉风大,石油焦燃烧温度较高,NOx生成较多。这个项目在设计时,业主想进行分燃料分级燃烧,经过论证认为,分燃料分级燃烧存在结焦的风险,我们说服了业主坚持走分风分级燃烧路线,点火投产后NOx一度超标,脱硝风管开启后,NOx大幅下降,脱硝效率达到50%以上,投料量稳步增长。调试结果见表3。

表3 土耳其SIVAS项目NOx排放调试进度说明

3.2 无氨脱硝调研和调试

近来“无氨脱硝”的概念被一些专门解决脱硝问题的公司争相宣传,引起了大家的极大兴趣。刘宏杰等报道的蒸汽低氨燃烧技术[6]脱硝效率可达70%以上。我们进行了多方资料查询,并进行了实地调研测试。

我们对天山生产线实施无氨脱硝技改的生产线进行了调研,其原理为在分解炉锥部创造出能够还原NOx的气氛,其措施为上移三次风管主管,在分解炉锥部增加两个燃烧器,同时增加两个蒸汽喷枪。至于还原介质,以往报道说是因为加入了蒸汽变为触媒,激发了还原介质CO、CH4、H2、HCN大量产生,进而还原NOx。为此我们在现场进行了气体成分测试,并对不同蒸气量进行了实验。现场测试数据见表4。

表4 天山现场测试数据(SNCR停)

从以上测试得到的结论如下:(1)水蒸气喷入量对脱硝效果的影响很小,几乎不起作用。(2)SNCR停时,炉出口NOx为220ppm左右,折算至国标单位约250mg/m3(标)(NO2@10%O2),基本满足国家排放标准。(3)系统拉风较小,炉出口O2含量为1.0%左右,分解炉出口存在大量的CO,远高于公司常规生产线的控制值500ppm,此两点有利于降低NOx排放。(4)烟室NOx含量较少,窑系统本底的NOx产生较少,远低于案例一及案例二中的NOx含量,为无氨脱硝的实现创造了条件。

4 结语

本文总结了水泥窑的脱硝技术路线及相应原理,结合多年来的研究重点介绍了两种脱硝路线,一种是脱硝风管,一种是无氨脱硝(蒸气燃烧),得出如下结论:

(1)最新投产的脱硝风管,在前期开发中考虑了三次风三股风的匹配关系,制造了分解炉主燃区的还原气氛,可以在不影响产质量的情况下还原NOx,在国内外水泥生产线上均有较好的脱硝效果,脱硝效率可以达到70%以上。

(2)无氨脱硝的技术路线效果有局限性,比如对煤质的要求高,对炉容要求高,有大量的还原气体,燃烧不充分,在烟室上部、分解炉锥部喷入燃料容易结焦造成系统不稳定,其技术还有待进一步研究论证。

(3)所有脱硝技术路线原理都是相通的,均需要制造还原气氛,无论是分级燃烧还是无氨脱硝,均是让燃料在燃烧不充分的条件下先反应生成CO等还原介质,从而还原NOx,进而降低喷氨量,实现“低氨”脱硝至“无氨”脱硝。

(4)所有脱硝技术路线均需要配合水平较高的操作调试,尽可能降低拉风,减少系统的氧化气氛,尽可能降低窑内的煅烧温度,减少系统本底产生的NOx。

(5)完全实现无氨脱硝有一定的实施条件,比如对煤质、对系统操作甚至对生料的易烧性等要求高。水泥窑的脱硝必须建立在对窑炉热工机制的把握上,还有很长的研发路程要走。

参考文献:

[1]张千程,考宏涛,郭涛,等.水泥窑炉NOx减排技术探讨[J].硅酸盐通报,2014,33(9):2 258-2 263.

[2]D.Edelkott.Operating experience with the high-dust SCR technology[J].Cement International,2015,(4):46-50.

[3]Barbara Borges Fernandes.Reburning.Howto reduce NOx emissions in different types of inline calciners[J].Z.K.G.,2016,(11):36-39.

[4]杨国华,吕刚,陈艳艳,赵强.空气分级对分解炉燃烧过程影响的模拟研究[J].节能技术,2014,(4):312-317.

[5]马娇媚,陶从喜.5 500t/d生产线脱硝风管的调试分析[J].水泥,2017,(9):56-59.

[6]刘宏杰,刘勇,朱乾,段宜凯.用蒸汽燃烧技术提升SNCR系统的脱硝效率[J].水泥,2017,(10):52-53.■

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