集装箱运输焦炭在马钢的应用实践

2018-06-26 01:31军,高鹏,张
安徽冶金科技职业学院学报 2018年2期
关键词:马钢总厂调运

高 军,高 鹏,张 洪

(1.马钢股份公司制造部 安徽马鞍山 243000;2.马钢股份公司第三炼铁总厂 安徽马鞍山 243000)

马钢焦炭产能不足,采购外购焦炭将长期存在。传统的铁路敞车运输焦炭的物流方式,在运输、卸车过程中,已无法满足环保要求,同时存在焦炭摔损大、倒运成本高的缺点。2016年二铁总厂4#高炉投产,马钢对外购干焦运输、接卸的物流组织上进行创新,采用专用集装箱、并按照专列开行的方案,创造了国内散装物料标准化一体化(装、运、卸各环节紧密衔接、相互配套)、环保(运输过程无扬尘、无抛洒)运输之先河。在2017年年末三铁总厂A#高炉中修期间,也采用集装箱倒运自产富裕干焦,运行效果良好。为国内钢铁冶金企业的铁路运输焦炭方式创造了典范,极具推广价值。

1 马钢焦炭平衡情况简介

马钢炼焦总厂现有8座焦炉,日产焦炭12400 t;炼铁厂现有8座高炉,高炉炉容在400 m3-4000 m3之间,生铁年产能达到1530万t。焦炭是高炉生产过程中最主要的燃料,马钢日消耗量达到17200 t,由于自产焦炭产能不足,长期以来通过采购外购焦补充生产需要;同时,由于产能匹配问题,每天需要火车调运1800 t二炼焦干熄焦补充三铁总厂高炉,详细平衡情况见表1。

通过表1可以看出,马钢每日需要补充5800 t外购焦炭,其中外购干焦3200 t供应二铁总厂2#、4#高炉,外购湿焦2600 t供应二铁总厂3#、9#、13#高炉;同时,每天通过内部铁路线调运1800 t老区干焦供应新区的三铁总厂高炉。

表1 马钢高炉用焦炭平衡情况 t/d

2 马钢焦炭的物流组织模式

1.长期以来,自产焦炭质量稳定,主要供应大型高炉使用,全部采用皮带供料。皮带通廊全程封闭,具有运行稳定、环保高效的优点。

2.由于新区焦炭产能不足,需要通过内部铁路线调运1800 t老区干焦供应新区的三铁总厂高炉,运输距离约9.5 km。采用干熄工艺生产的干熄焦,水分在0.5%以下,且含有焦粉,在放焦、运输、卸焦过程中,粉尘外溢,对环境造成影响。

3.二铁总厂3#、9#、13#高炉使用外购湿焦,全部采用铁路运输。路局焦炭接入马钢线路后,一部分直上料台,人工卸入料仓,供应9#、13#高炉;另一部分进入一铁焦炭库,人工配合机械卸车、堆存,筛分后皮带供应3#高炉。焦炭在卸车、堆存过程中,摔损达到3-5%,同时对环境也会有影响。

4.2016年9月二铁总厂4#高炉(3200 m3)投产,日消耗焦炭3200 t,由于马钢没有新建焦炉,外购焦采购量进一步增加。外购干焦采用集装箱运输,在马钢专用卸车线卸车,存储在全密封的焦炭库中,皮带供应2#、4#高炉,实现了稳定、高效、环保的生产物流组织。

3 集装箱运输外购干焦在马钢的应用实践

3.1 采用集装箱运输外购干焦的背景

2014年底,马钢决定实施新建二铁4#高炉(3200 m3)项目,高炉所需焦炭采用外部直供方式保供。经过相关单位对外部焦炭企业生产能力、物流保障条件等情况的充分调研分析,公司最终确定与淮北矿业临涣焦化合作,使用临涣焦化生产的定制焦炭供应4#高炉。具体的外部运输条件为:临涣与马鞍山间铁路运距约390 km,年均运量115万t,日均3200 t。

现代大型高炉生产对焦炭质量的要求较高,采购的定制焦为干熄焦,采用外部直供,因此根据定制焦的性能特点,要求装运方案应满足下述条件:

3.1.1 防水:干熄焦水分含量很低,运输途中不能进水受潮。

3.1.2 防尘:干熄焦焦粉颗粒在运输、装卸过程中极易形成扬尘,应避免上述情况造成的环保问题。

3.1.3 高效:日均约3200 t的保供量,不仅需要安全、高效地装卸及运输,还应做好运输到达的均衡与稳定。

鉴于上述情况,本着“绿色、安全与高效”的保供要求,马钢与相关设计、生产、运输单位一起,集思广益、创新思维,决定采用集装箱、按照专列模式运输定制干焦。

3.2 集装箱运输临涣定制干焦的方案设计

铁路集装箱运输焦炭属于国内首创,没有成熟经验可供借鉴。参考采用铁路集装箱为海螺水泥装运水泥熟料,昆钢采用铁路集装箱与汽车自卸车相结合的焦炭装运案例,进行多次实地考察、调研与分析。最终,马钢与相关设计、生产、运输单位合作,充分考虑放焦、运行、卸焦、存储等环节特点,逐步形成、完善集装箱运输临涣定制干焦的方案。

3.2.1 确定集装箱箱型,满足焦炭装运需求

在集装箱箱型设计时充分考虑了焦炭堆比重小(仅为0.53 t/m3)及铁路车辆限界等因素,先后两次在临焕焦化和马钢间组织进行了集装箱装车、卸车试验工作。最终确定了马钢焦炭专用集装箱的设计标准:自重2760 kg,外部尺寸6058*2550*3000 mm。此箱型较路局20英尺普通集装箱容积增加约22%,最大限度利用集装箱运力,相应减少集装箱的投运数量,降低了投入和运营成本。

每车平板上两个专用集装箱,顶部为移动式篷布,放焦时打开,放焦结束关闭,保证运输过程中防雨、防尘;集装箱一端开门,可实现机械自动开门、卸焦,提升卸车效率。

3.2.2 集装箱运行采用专列开行,确保焦炭到达的均衡与稳定。

4#高炉投产,日消耗焦炭3200 t,约为75车150箱外购干焦,做好铁路到达的均衡、稳定与正常接卸,对高炉保产至关重要。马钢与上海铁路局经过磋商,最终确定在临涣—马钢之间开行集装箱焦炭专列,以满足马钢生产需要:专列按2天3个列组织开行,每列编组50车100箱,在临涣焦炉和马钢高炉之间建立一条“铁路绿色通道”。

为了组织好焦炭专列的开行,马钢与上海路局等单位一起,将集装箱专列的一个装卸循环周期按临涣装车发运、铁路重车送达、马钢重车接卸及铁路空车返回划分为四个主要环节,对每个环节的作业时间进行调研、推演与模拟,最后确定每列专列总周转时间为72小时(具体时间分布见下图),以保证集装箱专列高效运行。

3.2.3 建设集装箱卸车线及焦炭库,满足卸车、堆存条件。

为做好集装箱焦炭的接卸、存储,在4#高炉建设的同时,专用卸车线、焦炭库也在同步实施。卸车线分为两股道,一次性可对位25节平板;配备三台行车,两用一备;四个卸车台位、可同时运行。集装箱进入卸车线,行车使用吊具将集装箱吊到卸车台位,机械自动打开端门、尾部顶升、焦炭落入焦炭斗,通过下部皮带运输至焦炭库,上部除尘罩保证卸焦过程中没有粉尘外溢;在卸焦过程中,行车可调运第二个集装箱,落位后再将第一个空箱吊回铁路平板,依次交替运行。整条卸车线运行组织稳定、高效,日卸车能力最大可达100节,满足运行时间、卸焦量的要求。

焦炭库设计为全封闭,库容2.4万吨,可实现无人值守。焦炭经仓底的振动给料器,皮带供应高炉。

图1 集装箱干焦专用卸车线、全封闭焦炭库

3.2.4 集装箱运输外购干焦的实际运行情况

2016年8月集装箱运输外购干焦正式运行以来,过程受控,经历了极端恶劣天气、铁路运力阶段性紧张、临涣焦化和马钢高炉检修造成的资源不平衡等各种考验,圆满完成了外购干焦的运输、保供任务,为马钢高炉的长周期稳定顺行、经济技术指标不断提升提供了支撑。2016年8月至2017年期间,集装箱累计运输外购干焦110.7万t,当前正常生产情况下月均调运9.6万t。

集装箱采用专列的运输方式确保了列车运行稳定、高效,为焦炭的均衡到达创造了良好外部运输条件,尤其是在铁路运力紧张、线路繁忙的情况下,专列运输始终得到保障,凸显出其保供优势。外购干焦采用集装箱封闭运行,不仅解决了干熄焦的防水问题,也从根本上解决了运输及装卸过程中产生的扬尘、抛洒问题,实现了绿色环保运输;同时公司内部优化了保供流程,减少了外购干焦在厂内的二次装卸作业,节省了卸、装、倒运费用,也降低了焦炭运输过程中的损耗,散车运输焦炭至少会产生1%-2%的损耗。而采用集装箱运输时,焦炭入箱运输后,运输过程中焦炭无需倒装,避免了装卸过程中的损耗。同时,全程封闭运输方式最大化降低了对焦炭粒度、水分、灰份等指标的影响,保持了焦炭出厂时的品质,实现运输过程零损耗[1]。

4 集装箱运输自产干焦在马钢内部倒运的生产实践

马钢新区三铁总厂两座4000 m3高炉日均消耗7400 t焦炭,而新区焦化的两座7.63 m焦炉日产只有5600 t,缺口需要从老区焦化补充,日均1800 t通过火车敞车调运至三铁总厂。2017年公司决定对已运行10年的A#高炉进行为期30天的中修,期间新区焦炭从紧缺变为富裕,在停止调运老区干焦的前提下,仍需将新区富裕的1500 t干焦调运至老区,供应二铁南区高炉使用。通过对汽车、敞车、集装箱这三种运输方式的比较,集装箱运输具有环保、焦炭质量好、供料灵活、焦炭摔损小、物流成本低等诸多优点,在三种物流方式中优势明显。

4.1 准备阶段

2017年3月10日,在炼焦总厂召开专题会,讨论对闲置近10年之久的火车放焦线进行功能恢复及完善,使之在A#高炉中修期间具备集装箱放干焦条件。为解决放焦过程中,扬尘大的问题,研究决定利用原筛焦除尘风机,仅需铺设一段除尘管道,不再新增除尘风机,以节约投资。

在马钢内部使用集装箱调运自产干焦,是从未尝试过的运输方式,涉及放焦、运输、卸车、保供、环保等相关问题。2017年11月份,先后组织了五次集装箱运输试验,针对过程中出现的问题,分析原因、制定对策,放焦、运输、卸焦进程中出现的问题一一得到解决。

4.2 实际运行情况及效果

2017年12月7日至2018年1月8日,在三铁A#高炉中修期间,新区富裕干焦采用集装箱运输,累计放焦1349车4.54万t,日均调运量1375吨。在历时33天的运行过程中,生产组织高效、物流运输顺畅,及时将新区富裕的干焦资源调运至二铁总厂,供应4#高炉生产。

二铁总厂4#高炉把握住焦炭质量改善、保供稳定的有利时机,操作上积极进取、不断提升高炉冶炼强度,焦炭负荷5.0 t/t、煤比160 kg/t、全月铁产量24.61万t、日均产量稳定在8000 t之上等各项技术经济指标均创造历史最高水平,在2017年末为马钢大型高炉实现长周期稳定顺行1300天画上圆满的句号。

5 经验与总结

1.马钢焦炭产能不足,采购外购焦炭将长期存在。在二铁总厂4#高炉筹备、设计阶段,创新思维,采用集装箱运输外购干焦,焦炭运输、卸车、储存过程全封闭,实现了防水、防尘、高效的目标,自2016年运行至今效果良好。

2.2017年12月,马钢三铁总厂A#高炉中修期间,在马钢内部采用集装箱运输自产干焦,累计调运4.54万t,生产组织高效、物流运输顺畅。目前马钢正在进行方案设计,计划将敞车调运新区的1800 t老区干焦改为集装箱运输。

3.随着环保要求的逐步提高,散装料在接卸、运输、堆存过程中,必须符合环保规范,铁路集装箱运输具有运行高效、运输量大、环保达标等诸多优点,值得在钢铁冶金企业推广。

参考文献

[1] 左巨龙.山西省焦炭铁路焦装箱运输研究[J].铁道货运,2018,1

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