壳牌气化炉合成气冷却器结垢分析

2018-09-20 12:04郭小杰
山东化工 2018年17期
关键词:煤种壳牌飞灰

郭小杰

(同煤广发化学工业有限公司,山西 大同 037000)

壳牌粉煤加压气化炉具有单台投煤量大,环境友好,碳转化率高,煤种适用广泛等优势,备受国内煤化工行业,发电行业推崇[1]。随着各个项目运行经验逐渐丰富,尤其掌握了配煤技术和苛刻的对煤种种稳定性要求,克服了烧嘴罩频繁泄露,飞灰过滤器滤芯损坏,合成气冷却器入口积灰,气化炉反应室堵渣等问题,连续运行百天,年累计运行三百天以上已达到常态化。目前看来,合成冷却器结垢问题越来越突出,成为制约装置稳定,高负荷运行的最大制约因素。从目前国内 Shell 气化炉运行情况来看,合成气冷却器积灰问题已经在神华、柳州、安庆、洞氮、大同[2]等多个厂家中出现。

以某山西大同60万t/a,甲醇项目为例,以2017年全年为例,在气化炉满负荷运行时,因合成气冷却器结垢被迫降低气化炉负荷高达12天。占全年运行天数的3.78%。如何减少飞灰在合成气冷却器换热管表面结垢,成为壳牌用户急需解决的问题。

1 壳牌气化炉的结构形式

1.1 气化炉全景三维结构形式

图1 壳牌气化炉三维图

壳牌气化炉由反应室,激冷区(激冷管和输气管),气体返混室(GRC),合成气冷却器(SGC)组成。

1.2 合成气冷却器的结构形式

图2 壳牌气化炉合成气冷却器示意图

合成气冷却器水冷壁的管束是用不同直径的管组装而成的,缠绕成圆筒,每一圆筒管长按大约250mm逐步缩小。每个圆筒由确定数量的水管组成。单个圆筒之间相互插入,用支撑结构固定,以允许每个圆筒向下自由膨胀。水从圆筒水管的下部进入,上部流出。

从上往下看,一共有四个换热器:

过热中压蒸汽换热器1个,中压蒸汽换热器3个。

在粗合成中气体中含有部分飞灰,所以在合成气冷却器水冷壁管束区域极易结垢,这将导致合成气冷却器冷却效率大副下降。

为了防止灰集聚现象发生,在合成气冷却器的各段都分布有74个气动振打装置,来保持水冷壁清洁。

图3 合成气冷却器盘道分布图(从上往下看)

2 合成气冷却器结垢的表现

气化炉满负荷运行时,53万Nm3/h,4.0MPa,650~710℃粗合成气带着约2 t/h飞灰穿过合成气冷却器后,温度达到300℃左右。

合成气冷却器一旦结垢,气化炉的出口温度由正常300℃左右,升高并持续处于340~360℃左右。振打装置正常振打,但是效果不明显。合成气冷却器整体换热效果变差,吸热后的水蒸发量减少。由36 kg/s左右降至30 kg/s以下 。

3 合成气冷却结垢原因分析

3.1 气化炉漏水对合成气冷却器结垢的影响

采集了2017年9月6日到2017年9月14日的气化炉运行数据。使用同一批次煤种,煤质稳定。氧气负荷为22.5 kg/s,振打器运行正常。分别分析了气化炉反应室漏水情况与合成气冷却器结垢的相关性。

图4 合成气冷却器结垢情况

图4中可以看出,从9月6日到9月14日期间,经过合成气冷却器换热后的粗合成气温度由290.6℃升高至342.5℃,升高了50.1℃。9月7日,8日9日,分别粗合成气温度升高速率为7.8℃/天,5.7℃/天,1.5℃/天。9月10日,11日粗合成气温度升高速率为15.9℃/天,13.5℃/天,9月12,13,14日温度保持平稳。结论:合成气冷却器的换热效果逐渐变差。

图5 合成气冷却器结垢—蒸汽产量

图5中可以看出,从9月6日到9月14日期间,经过合成气冷却器换热后的水蒸气的产量由35.1kg/s降低至29.3kg/s,降低了5.8 kg/s。水经过合成气冷却器与粗合成气热交换后,吸收热量变为蒸汽。蒸汽量降低表示水吸收的热量变少了。合成气冷却器换热效果变差。

图6 气化炉泄露水量

图6中可以看出,从9月6日到9月14日期间,泄漏到气化炉的水量逐渐增加。由最初的16.9 t/h增加至24.8 t/h,并保持平稳。增加了8.2 t/h。气化炉泄漏量增加后,保持平稳。

图7 气化炉反应室泄露

图7中可以看出,从9月6日到9月14日期间,粗合成气中的H/C(氢气和一氧化碳的比值)比值,逐渐升高,即合成气氢气含量增加,是由于水泄漏到气化炉反应室内部,在1500℃左右下分解为氢气,氢气含量增加,同时,氧气含量也增加。氧气含量增加,与一氧化碳发生反应生成二氧化,合成气中的一氧化碳含量减少,二氧化碳含量增加。

拆开气化炉后,发现烧嘴罩有孔,见图8。

图8 气化炉反应室烧嘴罩图片

3.2 煤炭的灰中组分,对合成气冷却器结垢的影响

数据采集了2018年2月24日到2018年3月4日的运行数据。采用不同批次煤种。氧气负荷为22.5 kg/s,气化炉运行稳定,无漏水迹象。分别分析了煤灰组分中的钾钠含量与合成气冷却器结垢的相关性。

2018年2月24日到2018年2月28日的采用一个批次的煤种;

2018年2月28日到2018年3月4日的采用另一个批次的煤种。

图9 煤粉的灰中组分钾钠含量变化

图9中可以看出,从2月24日到3月4日期间,煤炭中灰组分中钾钠含量由0.5%增加至2.77%,后降低至0.64%。灰组分中钾钠含量的变化表明,2018年2月24日到2018年2月28日期间煤质发生变化。2018年2月28日到2018年3月4日期间更换煤种后。灰组分中钾钠含量逐步降低,表明煤质逐渐转好。

图10 合成气冷却器结垢情况

图10中可以看出,从2月24日到3月4日期间,经过合成气冷却器换热后的粗合成气温度(13TIZA-0018)由301.7℃,先升高至339.9℃,更换煤种后,13TIZA-0018降低至312.5℃。气化炉未漏水,气化炉负荷稳定,合成气冷却器的换热效果逐渐变差,更换煤种后,换热效果变好。

煤炭中钾钠含量的升高,使飞灰的固化困难,增加飞灰的粘度。

结垢机理:热的飞灰颗粒因为固化不够,粘度增加,粘结在合成气冷却器换热管外壁上,导致换热效果变差。垢层表面温度进一步升高,更多粘的飞灰将堆积在此,结垢层进一步增加。

煤粉和氧气进入气化炉反应室后发生转化和氧化反应,生成CO、H2并放出大量显热,出气化炉反应室的合成气温度在1500℃左右,在激冷段与激冷气压缩机K-1301来的200℃的合成气1.03∶1混合,温度降低至900℃左右,并通过传输段、返回室后进入合成气冷却器。合成气冷却器内部为8圈的盘管换热器,中心处为直径96cm的托盘,有利于分散合成气全部通过盘管换热。

在合成气冷却器处,合成气通道有效通过面积减小,如果飞灰粘性较高,易附着于盘管换热器表面和中心托盘之上,飞灰粘性持续高状态,则飞灰形成层层累积,加之原料煤煤质的变化,形成年轮状积灰,长时间之后造成合成气冷却器换热效果变差。

4 结论

气化炉反应段进水或者烧嘴罩泄漏;会导致合成气冷却器结垢加剧。添加蒸汽的工厂,可采取少加或不加蒸汽的方式,改善合成气冷却器结垢情况.更换钾钠含量低的煤煤炭,可以缓解合成气冷却器结垢,建议钾钠低于1.5%。粗合成气中的H/C比值升高,可判定气化炉反应室泄露水。

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