SZorb催化汽油吸附脱硫装置的运行优化及问题处理

2018-10-21 09:36刘范平
科技信息·下旬刊 2018年9期
关键词:吸附剂

刘范平

摘要:S Zorb装置自首次开工已运行3年多,采取优化措施减小水汽对吸附剂活性的影响,对反应器接收器汽提氢流量进行了优化,总结了程控阀故障的原因及处理方法,优化了循氢机停机应急处理和停开工方案,处理了催化汽油硫含量超标和反应进料与产物换热器内漏问题。

关键词:S Zorb;吸附脱硫;运行优化;吸附剂;程控阀;汽油硫含量

1 S Zorb装置概述

天津石化90万吨/年S Zorb装置于2015年5月25日首次开工正常,2016年8月7日按总体安排进行首次检修,2016年10月1日开工正常,装置总体运行平稳。S Zorb催化汽油吸附脱硫装置以催化裂化装置生产的催化汽油为原料,生产硫含量低于10ppm的低硫清洁汽油产品。

2 装置运行优化措施

2.1 减小水汽对吸附剂活性影响的措施

吸附剂遇到水汽将发生化学反应生成硅酸锌,降低了吸附剂的活性;生成的硅酸锌易结块堵塞管道,使吸附剂转剂不畅。采取优化措施一是监控催化汽油原料携带水量;二是控制还原器温度在260℃左右,温度太高会使还原器内还原反应剧烈,产生的水汽分压偏高,易生成硅酸锌[1];三是控制再生器贫氧操作,过剩氧会使吸附剂形成硫氧化物,硫氧化物进入还原器和反应器经还原产生水;四是提高再生空气罐D-124压力,同时加大干燥吹扫气排放量,提高干燥效果。

2.2 反应器接收器D-105汽提氢流量的优化调整

进入反应器接收器D-105的吸附剂与汽油进行了接触,吸附剂中带有一定量的油气,在D-105底部通入热氢气可以脱除吸附剂上的油气,从而减少闭锁料斗氮气置换时间,还可使D-105中的吸附剂充分流化。但如果D-105汽提氢流量太大,汽提氢携带吸附剂颗粒会造成D-105脱气线弯头磨损泄漏。装置D-105汽提氢流量由580Nm3/h逐渐优化降至500Nm3/h,D-105脱气线运行3年多未明显减薄。

2.3 更换程控阀时的工艺优化操作

部分程控阀所处空间狭小,吊装困难,更换时间较长。更换程控阀时吸附剂停止循环,再生器内吸附剂上的硫很快会烧干净,再生烟气氧含量升高,吸附剂易生成锌的硫氧化物而影响吸附剂活性。应降低再生风量,向再生器中补入氮气,逐渐关小再生取热水量直至关闭,开大再生空气电加热器EH-102功率,维持再生器温度在350℃以上;适当提高反应温度、反应压力和氢油比,保证汽油产品硫含量合格。

2.4 循氢机停机应急处理方案的优化

循氢机停机联锁后,紧急氢启动,用于对反应器底部、还原器底部、反应器引压点进行松动,此时使用的紧急氢为反吹氢,反吹氢的压力会逐渐降低,新氢会通过XV2235引入系统,作为紧急氢为反应系统各个松动点进行松动。但反吹氢和新氢作松动气流量太小,通过稍开D-121安全阀旁路对反应系统进行泄压,使反吹氢、新氢和反应系统存在一定的压差,增大反应系统松动气流量,有利于恢复开工。

2.5 装置停开工的优化措施

在装置降量、降温阶段,反应系统高温临氢部位容易发生泄漏,提前安排专人对反应器过滤器ME-101大法兰、反应进料与产物换热器E-101封头等部位进行测漏,并严格控制降温、降量速率。加强对反应器支吊架和临时架设的检查,保证反应器降温时能够自由下降。开车过程中,再生器向再生器接收器转剂困难,对再生器底部滑阀前过滤器清理三遍后转剂顺利。

3 装置遇到问题的处理

3.1 催化汽油硫含量超标问题的处理

2018年1月5日13:05,装置内操发现原料在线硫含量由107ppm开始上涨,产品在线硫含量由5ppm开始上涨,内操立即将闭锁料斗循环时间由40分钟调至35分钟,自吸附剂储罐D-113向再生器接收器D-110加一斗新吸附剂。联系对S Zorb原料和产品进行加样分析,化验结果显示催化来原料硫含量193ppm,产品硫含量41ppm,判断上游催化来料出现问题,联系调度将S Zorb产品切至轻污油流程,停催化汽油进料,S Zorb切闭路循环。汽油产品硫含量不合格原因为上游催化装置稳定塔底再沸器内漏,催化汽油原料携带重组分物料进入S Zorb装置,物料中含噻吩硫等S Zorb反应难脱除的硫。

3.2 反应进料与产物换热器E-101内漏问题的处理

自2018年9月开始,汽油产品硫含量持续偏高,装置对原料硫含量、吸附剂活性和反应深度进行了排查调整,向再生系统加入新吸附剂,适当提高了反应氢油比和反应压力,但汽油产品硫含量仍偏高。装置采样分析了换热器E-101A和E-101D壳程出口反应产物硫含量,连续三组样品平均结果为5.2ppm和34.3ppm,判断E-101D/E/F换热器内漏。经分析E-101内漏原因是汽油在E-101F管束后半部分完全汽化,物料体積迅速膨胀,流速加快,对管束产生冲刷腐蚀。装置将换热器切出后进行了检修堵漏处理。

3.2 程控阀故障的原因排查及处理方法

程控阀回讯连接件松动,联系仪表紧固;程控阀仪表风风压偏低,联系仪表调大仪表风压或紧固泄漏的仪表风管线;程控阀内部球体长时间受吸附剂磨损,球面损坏卡涩,需对程控阀下线进行维修;程控阀执行机构气缸膜片内漏,需更换气缸内件;程控阀伴热温度偏低,由于热胀冷缩造成阀门卡涩,外操巡检时注意检查程控阀的伴热温度,并确认保温完好。

参考文献:

[1]陈尧焕.汽油吸附脱硫(S Zorb)装置技术问答.北京:中国石化出版社,2015,65

猜你喜欢
吸附剂
ZIF—8派生含氮多孔碳作为吸附剂固相萃取茶叶样品中6种痕量金属离子
纳米氧化铟改性的碳纳米管吸附剂的制备及其在食品防腐剂检测中的应用
燃煤电厂高效协同脱汞技术分析
高效除磷吸附剂的制备
石墨烯及其衍生物在水处理中的研究进展
表面接枝法制备磁性邻苯二甲酸二丁酯印迹聚合物及其识别性能研究
三乙烯四胺修饰介孔ZrO2的合成及其CO2吸附性能研究
氨基双四唑型金属螯合磁性纳米粒子的制备及其对蛋白质的吸附性能
非粮生物质吸附重金属离子的研究进展
水合氧化铁的近五年在水处理中的应用研究进展