过热注汽锅炉烟气余热回收节能技术研究及应用

2019-04-03 12:17刘建桥王飞卢新萍宫毓阳李扬克拉玛依红山油田有限责任公司
石油石化节能 2019年3期
关键词:潜热烟道热效率

刘建桥 王飞 卢新萍 宫毓阳 李扬(克拉玛依红山油田有限责任公司)

红003 井区采用过热蒸汽注汽提高超稠油的采收率,但蒸汽燃用天然气单耗高,迫切需要提高燃料利用水平。以天然气为燃料的锅炉,宜采用半冷凝或者全冷凝尾部热交换装置,回收烟气中的热量[1]。由于天燃气的硫含量较低(小于20 mg/m3),给水温度10~40 ℃,排烟温度在100~140 ℃,具备利用冷凝技术回收烟气中水蒸气汽化潜热的条件[2]。

1 天然气和烟气特性分析

1.1 天然气组分

红003 井区使用天然气中甲烷体积百分数92.31% , 乙 烷 体 积 百 分 数4.06% , 发 热 量 约35 000 kJ/m3(标况)。101.325 kPa,20 ℃条件下,经天然气燃烧特性计算[3],1 m3天然气产生的水蒸气要带走的热量占11.04%,锅炉的极限热效率可达到110.766%。当空气过量系数取1.15 时,水蒸汽占烟气的容积份额达到18%,烟气热力学平衡水露点温度为55.4 ℃。

1.2 烟气显热

不同烟温,不同空气过量系数的烟气的显热热焓如图1。

烟气温度越高,过量空气系数α 值越高,烟气热焓值越高。因此,应合理控制烟气氧过剩量,降低烟气温度,以提高锅炉热效率。

图1 烟气显热热焓

1.3 烟气潜热

不同烟温,不同空气过量系数的烟气的潜热热焓如图2。

图2 烟气潜热热焓

由图2 可知,为了回收烟气中的水蒸汽潜热,必须把烟温降到露点温度以下。

2 烟气热焓回收

2.1 烟气显热回收

不同空气过量系数下,随着烟气温度降低,提高烟气显热冷凝热效率,如图3。

图3 回收烟气显热提高热效率

当烟气温度在同一温度时,空气过量系数越大,提高的热效率越大,回收的热量越多, 但是需增加换热面积。烟气显热回收利用中,通过对空气过剩量的控制,可以提高回收系统的效率。

2.2 烟气潜热回收

不同空气过量系数下,随着烟气温度降低,提高烟气潜热冷凝的热效率,如图4。

图4 回收烟气潜热提高热效率

随着烟气温度的降低,烟气冷凝换热提高的热效率增加。同一温度下,空气过量系数越小,提高的热效率越大。

2.3 天然气燃烧效率提高的潜力

一般来说,排烟中的水蒸气潜热在60 ℃以下才能得到回收[4],排烟温度与天然气烟气利用率的关系,如图5,锅炉热效率的提高分为两个区域,烟气露点温度随着过量空气系数的增大而降低。

图5 排烟温度与天然气烟气利用率的关系

相同过量空气系数条件下,排烟温度从100 ℃降至60 ℃时,天然气烟气利用率变化缓慢,此段主要回收烟气显热;当排烟温度由60 ℃降至20 ℃时,烟气利用率突然增大,明显变化,此段以回收烟气潜热为主。可见烟气中水蒸气的潜热大于显热。

回收烟气显热与潜热与提高热效率的关系,如图6,燃料完全燃烧,实际空气过量系数需在1.1~1.14。

图6 回收烟气显热与潜热提高热效率

取空气过量系数α=1.1,烟温60 ℃时,可提高热效率6 个百分点。

2.4 影响冷凝换热的因素

影响冷凝换热的因素是平均温差、换热面积和传热系数。冷却介质的温度越低,则平均温差越大。空气过量系数越小,烟气中的水蒸汽的露点温度越高,提高露点温度,冷凝容易发生。冷凝换热面积越大,换热量越大,采用翅片可增大换热面积。采用较薄的换热管壁厚,提高烟气流速可以强化冷凝传热,从而提高烟气冷凝传热系数[5-6]。

3 烟气冷凝改造技术

过热注汽锅炉加装烟气冷凝装置有两种形式,一是带引风机的长烟道低位烟气冷凝装置,如图7所示。另一种是高架短烟道烟气冷凝装置,如图8所示。

3.1 烟气冷凝装置的设计与布置

烟气冷凝装置为模块化设计,烟气冷凝换热采用间壁式逆向对流换热器,烟气流动方向与冷凝介质流向相反,提高换热效果,为便于冷凝水及时排出,烟气流动方向与冷凝水流向相同。换热管采用碳钢覆铝技术,复合管传热性能比普通翅片管高出2 倍以上。

长烟道设计在原锅炉烟囱上用三通引出独立烟道系统,并增设11 kW 引风机,炉膛压力大约为400~500 Pa。新增烟道入口阀与原烟囱新增烟气排出阀联动工作,二者始终处于一开一关状态。当冷凝装置发生故障时,可切除冷凝装置维护,而不影响锅炉继续运行。短烟道烟气冷凝器增加的阻力损失不到100 Pa,炉膛正常压力在500 Pa 左右,相比于长烟道设计,将低位冷凝器安装改为高位冷凝器安装,省去了引风机和高烟囱,占用空间小,且生成在传热面上的凝结水可自然排出。

图7 带引风机长烟道烟气冷凝锅炉

图8 高架短烟道烟气冷凝锅炉

烟气冷凝装置烟气侧出口安装有除沫装置,阻止烟囱直接排出冷凝水滴,避免了冬季烟囱下四周结冰。

3.2 鼓风引风协调控制

长烟道冷凝装置的引风机采用变频器控制,克服增加的烟气冷凝换热器的烟道阻力,降低并保持炉膛压力稳定。引风机与工频运转的鼓风机协调工作,保证了锅炉安全燃烧和热负荷分配的稳定性。

3.3 腐蚀与防腐技术

烟气冷凝模块在给水预热器下配有冷凝水箱,冷凝水的pH 值一般为5.9~6.2,直接混入大量弱碱性采出液中,进入污水回用系统。当pH 值小于5.5时可启动加药装置进行中和处理。

低温腐蚀总是出现在水蒸气冷凝之前的温度区段[5],换热管采用钢覆铝抵抗腐蚀,模拟冷凝水成分配置酸液,在远比实际情况恶劣的工况下,进行腐蚀试验评定和电化学测试,材料腐蚀率仅为0.002 4~0.013 3 mm/a。钢腐蚀率为0.079~0.257 mm/a。

排烟烟囱采用内衬不锈钢结构,解决了锅炉烟囱的酸液腐蚀问题。

3.4 热力参数设计优化

过热注汽锅炉烟气冷凝热力参数按照过量空气系数为1.15 进行计算,季节分夏季和冬季两种工况,给水分清水软化水和清水软化水与油田污水混合后的掺混水,具体见表1。

表1 烟气冷凝改造热力计算参数

给水出口温度的确定为70 ℃,排烟温度最低44 ℃,改造前燃气单耗为86 m3/h(标况),相同条件下,加装烟气冷凝装置改造后燃气单耗最低可以达到79 m3/h(标况)。

3.5 改造效果

红003 井对7 台锅炉进行改造后,年节约天然气量454.64×104m3,折6 046.712 t(标煤)。年节约天然气费用843.8 万元。7 台锅炉年减排量:CO2减少8 930 t,SO2减少26.2 kg, NOx减少8.53 t。

4 结论

1) 锅炉增加冷凝装置后,平均热效率为97.2%,提高了5%,燃气单耗平均下降4.8 m3/t。

2)采用高位短烟道烟气冷凝装置的锅炉炉膛压力比长烟道低,火形较好无偏火,无偏烧,结构简单,省去了引风机,节省了电能。

3)烟气冷凝装置换热管采用钢覆铝技术成本低,能够有效应对烟气冷凝水酸性腐蚀。

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