SCR催化剂对ABS形成的影响及控制

2019-07-01 09:58华继洲1吕秀川闫俊刚严冰清
福建质量管理 2019年12期
关键词:燃煤烟气改性

华继洲1 吕秀川 闫俊刚 严冰清

(1.大唐东北电力试验研究院有限公司 吉林 长春 130012;2.大唐河北发电有限公司马头热电分公司 河北 邯郸 056000)

一、SCR烟气脱硝技术概述

选择性催化还原法(SCR)烟气脱硝技术是在适当的温度及相应的催化剂条件下,利用还原剂(液氨、氨水或尿素等)有选择性地,将烟气中的氮氧化物转化为氮气和水的一种脱硝技术。由于液氨属于重大危险源,近年来,还原剂通常采用尿素,尿素采用水解或热解工艺制成NH3,进行催化还原反应。

其主要反应式:

4NO+4NH3+O2→ 4N2+6H2O

(1)

6NO+4NH3→ 5N2+6H2O

(2)

6NO2+8NH3→ 7N2+12H2O

(3)

2NO2+4NH3+O2→ 3N2+6H2O

(4)

反应原理如图1所示:

图1 SCR烟气脱硝工艺的化学反应机理

该方法具有脱硝效率高、技术成熟等优点,能满足烟气深度治理的需求,是一种在国内外应用最广泛的脱硝技术。

二、SCR脱硝产生的ABS问题

(一)ABS形成原因及危害。燃煤烟气中的SO3、水蒸气与SCR脱硝反应中逸出的氨发生反应生成硫酸铵(AS)或硫酸氢铵(ABS),可能发生的反应如下,

SO3+H2O→H2SO4

(5)

NH3+H2SO4→NH4HSO4

(6)

NH3+SO3+H2O→NH4HSO4

(7)

2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4

(8)

2NH3+H2SO4→(NH4)2SO4

(9)

其中AS是干粉状物质,不具有黏附性,一般不会堵塞催化剂微孔,可通过蒸汽吹灰器或声波吹灰器吹灰清除,不会对SCR的催化剂造成较大影响。ABS凝固点为147℃,固态ABS也不具有粘附性,而液态ABS(147℃~300±20℃)是黏性物质,并且易于黏附在一定温度区间运行的设备上,同时黏附燃煤烟气中的飞灰,ABS和飞灰导致SCR下游的装置(如空气预热器换热元件、电除尘器极板极线、布袋除尘器的布袋等)的堵塞和腐蚀。当氨浓度过大时,1~3个月就能使预热器阻力由设计值1.1~1.3kPa上升至2.5kPa以上,停炉清灰周期大大缩减,对于引风机裕量不足的机组,则有可能造成机组的非正常停机。多台火电机组加装SCR脱硝系统后,空气预热器出现换热元件冷端低温腐蚀和堵灰的现象,对于SCR系统喷氨不均匀的机组,腐蚀和堵灰现象尤为严重。

(二)ABS形成的影响因素。传统理论认为,ABS的形成与燃煤烟气中逃逸氨、SO3和水蒸汽的浓度有关,只有当SO3和氨的摩尔浓度接近时,反应才会生成ABS,而水蒸汽的含量越高,越有利于ABS的生成。而实际运行中,低硫煤(硫分为1%以下)、中硫煤(硫分为1~3%)、高硫煤(硫分为3%以上),SO3体积浓度分别约为(12~18)(10-6、(18~50)(10-6、(50~60)(10-6,氨逃逸浓度设计为3(10-6,运行较差的机组可达(5~10)(10-6,在大部分煤质条件下,氨的摩尔浓度浓度也远低于SO3浓度,达不到生成AS的条件。部分学者对AS和ABS的生成进行了实验,发现ABS的生成速率远大于AS。因此,实际运行中,在大多数情况下,SCR下游设施的堵塞情况与氨逃逸浓度的大小直接相关。

(三)烟气中氨和三氧化硫的来源

1.氨逃逸。 SCR脱硝催化剂的反应活性受烟气温度、催化剂结构、催化剂成分、氨分布侧均匀性等因素的影响,SCR脱硝系统中氨逃逸不可避免,且氨逃逸浓度随着催化剂的中毒、老化和堵塞等引起的催化剂活性下降而提高。在脱硝系统正常运行中,氨逃逸质量浓度设计值为不大于2.28mg/L。实际运行中,只有少数电厂能达到设计值,发生此现象的主要原因是喷氨不均匀。在SCR系统中,通常布置几十根喷氨支管,每根喷氨支管的喷氨流量由对于阀门控制,但SCR出口NOx浓度监测手段较少,因此无法在运行中判断各喷氨支管的喷氨流量,存在局部过喷、局部脱硝效率不足的情况。

2.SO3的形成。烟气中SO3的来源主要有两个方面,一是燃煤锅炉炉膛中含有大量Fe等金属元素,在金属元素的催化作用下,O2分解生成氧原子,烟气中约有0.5%~1.0%的SO2与原子氧结合而被氧化成SO3。二是在SCR系统中,催化剂在完成NOx向N2催化还原的同时,将一部分SO2催化氧化成SO3,这一部分SO2比例约为1%。这是由于普通SCR催化剂中的主催化成分V2O5对SO2的氧化有促进作用,虽然添加W等元素可适当抑制SO2的氧化率,但无法完全阻止该氧化反应,而主催化成分为稀土金属的SCR催化剂可杜绝SCR系统中SO3的生成,但稀土基催化剂的工业应用较少,其存在的其他问题尚不可知。

三、ABS的控制措施

(一)逃逸氨控制措施。在脱硝过程中,氨逃逸率主要取决于以下因素:1.注入氨流量分布不均;2.运行温度;3.催化剂堵塞及老化。

从催化剂的角度看,催化剂的性能对NOx的脱除效率起到决定性作用,同时也决定了氨逃逸率。一般要求催化剂满足以下几个方面:1.在宽温度范围内,有较高的活性;2.具有较高的选择性;3.具有较高的抗化学性能(H2O、SO2、HCl、Na2O、K2O、As);4.在较大的温度波动下,有较好的热稳定性;机械性能好,耐冲刷磨损;压力损失低,使用使命长。

控制合理的使用温度,避免因温度过高或过低导致的催化剂失活。催化剂运行温度过高时,易造成催化剂通道和微孔变形;运行温度过低时,生成的ABS黏附飞灰造成催化剂堵塞。从催化剂化学成分来看,催化剂主要成分中V2O5的活性最高,但其抗烧结能力最低。WO3或者MoO3活性相对而言比较低,但却有良好的抗中毒和烧结能力。因此,在催化剂的成分中减少V2O5的含量,增加WO3或者MoO3的含量,可以有效提高催化剂对温度的耐受性。

另一方面,在SCR后添加将NH3选择性催化氧化为N2的催化剂,可有效降低烟气中的氨逃逸,减缓下游空预器堵塞问题。Amblard等研究发现负载Ni、Fe、Mn 的γ-Al2O3,具有最好的NH3氧化活性。同时,Yang发现Pt/Fe-ZSM-5型催化剂在250℃、空速为2.3×105 h-1时,对NH3转化效率接近100%。

(二)SO3控制措施。SO3的控制措施主要集中在以下几个方面:1.燃用低硫煤;2.使用低钒或无钒催化剂;3.使用吸收剂脱除SO3。

在国内能源政策的限制下,短时期内无法保证低硫煤的使用,近年来国内火电厂燃煤中硫分呈现升高的趋势。国内的研究方向主要在催化剂改性和SO3的脱除上。催化剂改性即在SCR催化剂中,减少钒的添加,从而降低SO2转化率,根据研究表明,Me等金属的催化剂改性较好地抑制了SCR反应过程中SO2的氧化,并能保证催化剂有较高的脱硝效率。

四、结语

ABS的形成与烟气中SO3和氨的浓度密切相关,通过对SCR催化剂成分的适当调整或改性,能够起到降低SO2氧化率以及氨逃逸率的效果,进而减少ABS的形成及其在后续热力设备上的沉积,从而解决电厂SCR脱硝催化剂、空预器堵塞和腐蚀等问题。

猜你喜欢
燃煤烟气改性
固体吸附剂脱除烟气中SOx/NOx的研究进展
燃煤电厂脱硫废水零排放处理技术比较
多点网格采样在燃煤机组总排口的应用
基于参数自整定模糊PID的SCR烟气脱硝控制
P(3,4HB)/PHBV共混改性及微生物降解研究
燃煤机组“超低排放”改造中CEMS的选型与应用
“超低”排放技术在我国燃煤电厂的应用
基于非分散紫外吸收法的便携式烟气分析仪在烟气二氧化硫监测中的应用研究
ABS/改性高岭土复合材料的制备与表征
聚甲醛增强改性研究进展