超高压受限下的地铁围护施工研究

2019-08-15 06:18陆顺康
关键词:高压线成槽泥浆

陆顺康

上海建工五建集团有限公司 上海 200063

1 工程简介

1.1 工程概况

本工程位于上海市普陀区金沙江路与大渡河路交叉口北侧,车站沿大渡河路呈南北走向,与已运营的13号线大渡河路站呈通道换乘。车站为地下三层岛式双柱三跨车站,内净长160米,标准段净宽21.74米。主体围护结构采用1.2米厚地下连续墙,墙深46~51.8米,墙趾进入⑧1层,十字钢板接头形式,砼等级水下C35P8。

1.2 地质情况

本工程揭露地层分布有八大层,若干个亚层及透镜状夹层,土层连续分布。其中涉及②3-1层砂质粉土易产生流砂、④1层淤泥质土和⑤1-1层、⑤1-2层粘性土易发生坍塌,承压水位于⑦层。

1.3 高压线情况

大渡河路主体车站北端头井上方存在东西走向220KV高压电力线,东侧有220KV高压转角铁塔。高压电投影区域宽度约为9.77米,距离地面高度最低约为19.5米。高压铁塔基础距离北端头井地下连续墙距离为4.99米,高压铁塔最近的铁柱侧边离北端头井地下连续墙距离为9.42米。

图1 横跨地铁北端头井220KV示意图

根据JGJ46-2005第4.1.4规定,施工机械与架空线路边线的最小安全距离沿垂直方向6米,沿水平方向6米(适用于220KV)。

通过与供电单位、建设单位多次协商,220kv超高压线搬迁费用巨大且进度不能满足整体地铁建设要求,因此决定通过施工技术优化手段来解决施工难题。

2 具体技术措施

2.1 试成槽

成槽施工前应进行成槽试验,确定合适的成槽机械、护壁泥浆配比、施工工艺及施工参数。

主体围护施工前选取附属区域进行试成槽实验,成槽深度46m,槽段成槽后静置0-24h,缩径大约10mm;槽段成槽后静置24-36h,缩径大约50mm。部位为②3-1层下部至⑤1-1层。

2.2 设计优化

由于本工程②3-1层灰色砂质粉土厚度达10m以上,钢筋笼又需要多段分笼入槽,成槽阶段和钢筋笼下放阶段易发生塌方,因此增加北端头井TRD槽壁加固深度,将原设计槽壁加固深度由原-8.51m,加深至-40.12 m(隔断承压水),改善施工作业环境,能较大程度防止缩径塌孔的发生和后续开挖的地墙渗漏水。

将受高压线影响区域的15幅地墙分幅进行优化调整,避免出现槽幅过宽的地墙。

2.3 主要施工设备

金泰SG60A成槽机作为本工程成槽设备。需对金泰SG60进行改装,并在保证成槽质量和地层适应性的前提下,最大限度的满足低净空作业要求,本工程改装高度为11.5m。

表1、主要施工设备表

2.4 泥浆配置

现场设置泥浆箱,采用液压抓斗成槽时泥浆的储备量应大于每日计划成槽方量的2~3倍。

泥浆拌制材料选用优质纳基膨润土;新拌制泥浆应充分水化,贮放时间不应小于24h。

根据试成槽期间进行的泥浆配合比试验,本工程泥浆推荐配合比(水:膨润土:碱:CMC)为1000:75:3:1。

表2、泥浆参考值(性能指标)

施工中循环泥浆应进行沉淀或除砂等再生处理。

2.5 分笼吊装

受高压电架空线路影响的地连墙共有15幅,钢筋笼长为51.3米,必须采取分节吊装施工。分节原则:①避开基坑开挖钢支撑预埋件位置作为钢筋笼分节点;②避开地连墙受轴力最大的部位作为钢筋笼分节点;③保证吊装高度在高压线下施工安全距离范围内作为钢筋笼分节点。

此区域内15幅钢筋笼每幅被合理分为7节,每节长度不超过9米,钢筋笼在同一平台上制作成型(并进行预拼装)。

对250t履带吊大臂角度进行控制,大臂长度16.5m,大臂与水平角度控制在42°以下,42°履带吊大臂的高度为16.5×sin42°=11.0m,加上机高2m,共13.0m,吊车处于高压线安全控制距离6m之外。

图2 高压线范围地墙钢筋笼起吊示意图

两节钢筋笼槽口对接采用直螺纹连接形式,建议选用操作娴熟的作业工人进行对接,人数尽可能确保在12人以上,配备多型号的连接扳手、链条扳手等。

2.6 水下砼浇筑

混凝土浇筑架安装过程中,吊车顶部与高压线的安全距离不小于6m。

主要机械为砼车、浇筑架高度,均能满足要求。

2.7 高压线保护措施

聘请超高压分区权属单位实地对高压线进行重新测量,确定高度。

对所有涉及到高压线的施工方案进行专家论证。

现场设置6m安全警示标志(雨、雾等恶劣天气,安全距离应在此基础上适当扩大)。

施工期间聘请权属单位专业人员进行全程监护。

每天观测天气,如遇大雨或大风等恶劣天气严禁施工。

施工现场配备好应急救援物资(如绝缘服等)。

钢筋笼平台应设置在远离超高压电线的区域,钢筋笼起吊回直后,需确认把杆顶部在安全控制距离以下后,方可行驶至保护区域内进行作业。

吊车臂上端安装高压线传感感应器,靠近6m时自动发出警报声。吊车顶部包裹绝缘材料。

高压铁塔基础四周布置沉降监测点,施工全过程对高压铁塔进行监测。

3 具体实施效果与总结

受高压线影响区域全部15幅地墙,实际每幅地墙施工时间可以控制在36小时内(转角幅需要40小时左右),其中主要环节成槽12~14小时左右,钢筋笼吊装每节在2~3小时(含钢筋笼对接),十字钢板接头和导管下放在2~3小时,混凝土浇筑在4~5小时。

由于进行了TRD槽壁加固,地墙垂直度均能控制在1/600以上,地墙混凝土充盈系统控制在1.02~1.05左右。后续基坑开挖后地墙也无明显渗漏情况,总体施工质量受控。

在整个施工过程中,从试成槽、参数优化、分节吊装、砼浇筑等多方面控制施工质量,在成槽、吊装、浇筑过程中控制施工高度,满足高压线保护范围下的超低空围护工程作业要求,并辅以针对性的高压线安全保护措施,高效保质地完成了业主交付的施工任务,也为今后同地域类似工程的施工积累相关的施工经验和技术储备。

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