引子渡发电厂AGC故障分析与处理

2019-09-10 07:22蒲德智
环球市场 2019年30期
关键词:水力发电故障处理

蒲德智

摘要:自动发电控制(AGC)是电力系统大规模的闭环控制系统,涉及电网调度、电厂及机组自动化。文章结合引子渡发电厂2019年AGC维护出现的问题进行了分析讨论。

关键词:AGC;水力发电;故障处理

一、引言

AGC(Automatic Generation Control),即自动发电控制,它控制着调频机组的出力,以满足不断变化的用电需求,中调通过AGC对区域内的发电机调节出力来控制电网系统的频率和联络线功率等。引子渡发电厂与中调通过远动装置RTU(yzdcom3、yzdcom4)收、发中调遥调指令,对电厂侧AGC功能模块下达指令,从而控制机组出力。引子渡发电厂装机容量360MW(3×120MW),调度数据网自上而下分别经过调度路由、加密装置、交换机、调度通讯机,最后接入引子渡计算机监控系统主机。

二、AGC故障分析

(一)全厂AGC功能不能投入

1.AGC不能投入情况

2019年6月19日,引子渡发电厂1号、2号、3号机组开机,投入全厂AGC功能,随后由于“线路总有功与全厂有功实发值相差过大”,全厂AGC立即退出。

2.AGC退出原因分析

“线路总有功与全厂实发值差值过大,全厂AGC退出”,检查该报警产生的条件:“线路总有功(即线路上线路2)"与“全厂有功实发值(即三台机组有功和)”差值的绝对值大于“线路有功与机组有功限值”时,全厂AGC退出。

“线路有功与机组有功限值”整定值为30MW,查询历史记录,检查历史曲线,AGC退出时“线路有功与机组有功限值”为OMW,这就使得AGC调节功能没有容错能力,差值大于0MW,就会导致全厂AGC退出。由于存在线路损耗和厂房设备用电,线路总有功与全厂有功实发总会存在一定差值,导致全厂AGC功能退出。

3.处理措施

AGC不能投入主要为伪GC综合计算)中的“脚本”设计存在缺陷,导致AGC功能不能正常投入。检查发现“线路有功与机组有功限值”是一个虚拟测值,由人工设值为30MW,无数据输入源。当主机发生异常导致置值消失,脚本按0MW参与运算,使AGC不能正常投入。修改“AGC综合计算”的脚本,取消该虚拟测点,将“线路有功与机组总有功差限”直接设定为30MW,避免出现上述情况。

(二)“AGC运算时调度总有功与实发值差值异常,退出全厂AGC”

1.AGC退出情况

2019年7月30日,引子渡电厂三台机并网运行,全厂AGC投入,全厂有功实发值238.91MW。主调2M104通道下发有功设定289MW,随后上位机简报报出“调度全厂有功设定值与实发值相差过大(实发为238.91MW,设定为289.0MW),设值无线”,并连续刷屏15秒后,调度全厂有功设定值由245MW设置为289MW。5秒后上位机简报报出“AGC运算时调度总有功设定与实发差值异常(实发236.8MW,设定289.0MW),退出全厂AGC”。

2.原因分析

查看运算期间全厂有功实发值历史纪录发现,AGC进入运算后,全厂有功实发值出现微小的波动,由241.8MW波动到237.3MW,导致调度有功设定与实发差值大于50MW,AGC功能模块认为接收的设定值有误,运算出错,导致全厂AGC自动退出。

检查故障均出现在调度有功设定梯度值为50MW时出现,根据引子渡电厂AGC参数控制发现:远方有功设定值与实发值差值为50MW,相邻两次远方有功设定值梯度限值也为50MW;当调度总有功设定值设置梯度等于最大梯度限值50MW,此时AGC调节无容错能力。引子渡电厂设计为一洞三机,在机组开停机过程中,会对其他的运行机组造成影响,产生负荷波动;若此时全厂有功实发值与调度下发总有功设定调节方向负向波动,调度总有功与实发值差值大于50MW,满足AGC动作退出要求:AGC判断存在异常情况,自动退出全厂AGC功能。

3.处理措施

远方有功设定值与实发值差值为厂内定值,相邻两次远方有功设定值梯度限值为调度控制定值,修改厂内定值:①修改远方有功设定值与实发值差值為60MW。②修改当地有功设定值与实发值差值为60MW。

(三)“调度有功设定值越全厂可调容量上限,设值无效”

1.情况描述

2019年8月26日,引子渡发电厂机组1#.2#机组运行且AGC投入,此时调度有功下发值171.OMW,接调度令停2#机。降低2#机组出力过程中,简报“调度有功设定值(171.OMW)越全厂可调容量上限(169.6MW),设值无效”。

50秒后,简报窗口报“调度相邻两次有功设定值变化过大(旧值为165MW,新值为l00MW),设值无效”,不断刷屏。

2.原因分析

根据分析,2#机组退出AGC功能,并降低负荷后,引子渡子站未收到调度下发新调度有功设定值(171MW),50秒后收到新调度设定总有功值(100MW),由于调度有功设定梯度值为50MW,AGC程序不接收该值,故简报设值无效刷屏。

通过分析引子渡子站侧与调度侧104传输报文,中调正确接收电厂总有功实发值,但调度总有功设定值未及时下发。

3.处理措施

该故障原因为中调主站AGC指令未及时更新,导致电厂侧接收调度总有功设定值未根据现场情况及时变化,不能及时正确的按AG(指令调节有功负荷。由于中调侧定值电厂不能干涉,遂优化厂内定值“远方有功设定值与实发值差值”,设值由原50MW设为240MW,提高AG(有功指令接收容错能力。

三、总结

AGC是保障电力系统稳定的重要方式之一,引子渡发电厂通过对AGC出现的系列问题分析与处理,找到AGC功能存在的问题及中调指令下发延时问题。对数据库脚本、定值优化,消除AGC在运行中出现的异常状况,保障AGC功能的可靠运行,也为出现类似问题电厂提供借鉴。

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