无缝正压风筒的研究与应用

2019-12-21 17:55陈志超宗仲勇平顶山市天安煤业股份有限公司一矿
新商务周刊 2019年12期
关键词:聚酯纤维筒体无缝

文/陈志超 宗仲勇,平顶山市天安煤业股份有限公司一矿

1 无缝正压风筒研究应用的背景

原来生产中的正压风筒一直沿用传统的设计标准和型号,结构复杂、零部件多达16个,整体重量超标。由于零部件多,生产工序繁琐,生产效率很难提高,每班一直徘徊在10节左右。同时,零部件多故障概率相应就高,致使在使用中不断发生质量问题,用户反映较多。。因此,通过采用先进生产工艺,新材料、新设备,提高产品质量和劳动效率,降低成本,增加效益就成为迫切解决的课题。无缝正压风筒,在以前的基础上,改进以前产品在使用中出现的弊端,又融合了优点,对企业安全起到了非常重要的作用。

2 无缝正压风筒的研究

2.1 无缝正压风筒的介绍

研究的总体思路是:借鉴国内外同类产品的优点,优化生产工序,降低成本,提高效率,增加效益。应用的技术方案是改造机器设备和模具,优化生产工序,使用新材料。主要解决零部件多,工序繁琐,生产费时费力,筒体不柔软,刺激气味等问题。同时,还可以提升产品档次和科技含量,使其更符合人机工程设计,提高产品售价,达到增加效益的目标。

2.2 无缝正压风筒的研究内容

生产的塑料涂覆布正压风筒一直沿用传统的设计标准和型号,结构复杂、 生产效率很难提高, 同时,零部件多故障概率相应就高,致使在用户使用中不断发生质量问题,反映较多。因此,通过开发研制煤矿用无缝正压风筒,提高产品质量和劳动效率,降低成本,增加效益就成为亟待解决的技术问题。

为了改变风筒生产、质量和效率的被动局面,调研郑州、洛阳、新乡、福建、浙江以及国外等同类产品。结合企业的产品实物,分析研究,发现虽然现有产品有十六道工序,风筒筒体有逢四道,造成风筒的抗压能力减小。参考国内外先进技术,采用高强聚酯纤维为基布,一次成型的技术,风筒布生产出来就是筒形,没有接缝,减小通风阻力,提高抗压效率。同时,将筒体材质改为没有异味、不刺激皮肤的高分子高强聚酯纤维材质,符合环保要求。技术关键点在设备的改进、模具设计制作和模具的固定方式、高强聚酯纤维配比方法等。对模具进行优化设计,增加配比容量。使过去高强聚酯纤维配比是1:2,强度和抗静电指标达不到,增加到1:4,提高了一倍。设计制作一套简易龙门吊,解决了模具固定的问题。经反复进行试验、改进、再试验,不断总结经验教训,终于试制出了合格的无缝正压风筒,其各项性能指标完全符合国家相关标准。筒体采用高强聚酯纤维材质,一次成型,风筒整体无缝,通风阻力减小,抗压效率增加,重量减轻,高强聚酯纤维不刺激皮肤,更加环保,降低成本,提高产品档次,增加经济效益。经客户推广使用后反映良好,同时采用一次成型技术和精简生产工序,可大大提高生产效率和节约原材料,同时也减少了风筒的整体重量,质量大幅提高,降低了劳动强度,改善了工作环境,经济效益和社会效益十分显著。

3 无缝正压风筒的应用工业试验

3.1 工业试验的目的

根据生产需要,并考虑设计规范应达到MT164-2007《煤矿用涂覆布正压风筒》、《矿用产品安全标志检验规范》(MAJY09-035-0 9)标准的要求,本无缝正压风筒的研制技术应达到以下目的:1、减少装配工序,提高生产效率,提高产量;2、降低成品不合格品,便于装配;3、提高产品质量,保证企业信誉;4、各项技术参数达到国家规定的标准。

3.2 工业试验设备概述及生产工艺

设备包括热合机两台、缝纫机两台、拉力机一台、阻燃实验箱一台、2.2KW的风机一台。

按照设计方案要求对模具和生产工艺进行改造,并对有关零部件进行更换;模具直径形状加大规整;采用领先圆织安全技术,一次成型,成品表面光滑无毛刺;生产出的零部件柔软且有任性不变形,筒体无热合缝,结构无缺陷。

3.3 工业试验的内容

3.3.1 生产和工艺循环实验

生产风筒分别试验了10节、20节、30节、40节生产实验,其生产时间可满足试验要求,满足提高每天增加20节产量的需要。

3.3.2 采用新材料提高产品质量试验

生产的无缝正压风筒所用的涂覆布采用高强聚酯纤维为基布,经过顶级高分子材料配方,不但更耐磨、耐腐蚀、强度高,还减小了阻力,提高了稳定性。特别是这种材料重量轻,方便了搬运和安装,本产品符合国家标准MT164-2007《煤矿用涂覆布正压风筒》、《矿用产品安全标志检验规范》(MAJY09-035-09)标准的要求,主要技术指标:百米风阻(N·s2/m8)≤2.0,耐风压性≥10000Pa,百米漏风率(%)≤4.0 %,抗静电≤3×108Ω,有焰阻燃性≤3s、无焰阻燃性≤10s。达到设计要求。

3.4 工业试验的结论

经过生产车间近1个多月的试验运行,已经完成和达到了项目预定的试验规模和试验环境,通过试验证明本项目开发并投入使用的技术符合规定,满足企业的生产需求,技术研究与应用达到了预期的目的。

4 无缝正压风筒的实施效果

创采用高强聚酯纤维为基布,一次成型的技术,风筒布生产出来就是筒形,没有接缝,减小通风阻力,提高抗压效率。同时,将筒体材质改为没有异味、不刺激皮肤的高分子高强聚酯纤维材质,符合环保要求。改造机器设备和模具,优化生产工序,使用新材料。主要解决零部件多,工序繁琐,生产费时费力,筒体不柔软,刺激气味等问题。同时,还可以提升产品档次和科技含量,使其更符合人机工程设计,提高售价170元,实现了增加产量,提升企业经济效益的目标。

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