净水厂排泥系统及污泥泵房优化运行研究

2020-01-08 07:03张剑锋
天津科技 2020年8期
关键词:泵房沉淀池泥水

赵 宇 ,张剑锋 ,常 华

(1. 天津泰达水业有限公司 天津300457;2. 天津泰达津联自来水有限公司 天津300457)

净水厂运行过程中,当沉淀池排泥或滤池反冲洗排水时,由于地下排泥管道超负荷运行,路面井盖会发生冒水现象,在冬季会造成路面大面积结冰,存在安全隐患且影响净水厂形象。此现象除与排泥管道设计负荷有关,还与排泥模式及污泥泵房运行液位有关:过高的液位会使排泥水的流动受阻,增加排放压力,加重路面冒水程度;过低的液位又会使污泥泵房底层的淤泥进入调节池,使调节池出现积淤现象。合理的污泥泵房运行液位同时关系到路面冒水和调节池积淤。为了综合解决这些问题,对沉淀池排泥模式和污泥泵房运行模式进行优化研究,找到污泥泵房液位、调节池液位之间的关联,解决路面冒水及调节池积淤等问题。

1 设备改造及优化运行内容

1.1 优化排泥系统运行模式

由于污泥泵房建成时间久远,未能充分考虑水厂总处理能力,且为排水池与排泥池合建池,池内含水率较高且扰动较大、频次也高,故而在优化污泥泵房运行方式之前,先进行排泥系统的优化。

1.1.1 优化上向流炭吸附脉冲澄清池(UCR)排泥方式

UCR排泥工况特点为排泥频率高、短时流量大,若4个池子运行时间接近时,会出现几个池子同时排泥的情况,对整个排泥管线和排水池冲击很大,这也是造成 UCR北侧地面冒水的原因之一。鉴于此,需进行UCR排泥方式的优化研究。

1.1.2 优化斜管沉淀池排泥方式

斜管沉淀池的排泥方式为泥车排泥,排泥周期为2~4h不等,一次排泥时间为泥车运行一个来回的时间。通过观察泥车运行周期内排出的泥水情况发现,去程的泥水浓度较高,回程的泥水浓度较低,既浪费了大量净水,又长时间占用排泥管道,对排水池内泥的冲击较大。因此,也需对斜管沉淀池的排泥方式进行优化。

1.2 进行UCR北侧压力井改造

为进一步解决路面冒水情况,结合厂区现状通过外委单位进行UCR北侧阀门井改造工程施工。

1.3 优化污泥泵房运行模式

针对污泥泵房运行情况,对运行液位、曝气强度、自控水平等进行优化。

2 效果分析

2.1 排泥系统运行模式优化效果分析

借鉴滤池的反冲洗模式对UCR排泥的自控方式进行优化,将 4个 UCR池的排泥系统互锁,采用单池排泥模式,一次只能一个池子排泥。UCR池排泥方式调整后,大幅降低了排泥管内的瞬时流量,保障了排泥系统的通畅。

将斜管沉淀池的泥车运行模式改为单程,同时,要求运行人员实时关注泥车的运行时间,做到4个泥车尽量不同时排泥,最大程度降低排泥管的瞬时流量。斜管沉淀池排泥方式调整后,运行周期相应缩短,增大了排泥浓度,减少了单位时间内的排泥量,既保证了出水水质安全,又降低了排水池的运行负荷,效果较为理想。

2.2 UCR北侧压力井改造效果分析

将UCR北侧排泥管线8个井室中的3个更换为压力井盖,其余 5个加胶圈用混凝土封堵;同时,将原 DN400混凝土排泥管拆除,重新铺设 DN500PE双波纹管,增大了排泥管径与压力,结合排泥系统的优化,基本上解决了路面冒水问题。

2.3 污泥泵房运行模式优化效果分析

通过分析比较调节池运行液位与污泥泵房运行液位的关系,并结合路面冒水情况,找到了污泥泵房排水池的最佳运行液位区间。调整之后不再发生因为液位过低造成的泥水回流进调节池情况,确保上清液回流安全,降低了调节池清淤频次,同时帮助改善了路面冒水问题。通过优化污泥泵房运行参数、增强自动化运行程度,使得污泥泵房更加合理、平稳运行,提高了工作效率。

2.3.1 调整运行液位

排水池分南北两格,一直以来,存在排泥水流量分配不均的情况,北侧排水池由于距离原因,一直负荷较高,相应的底部泥层也较高,水力阀的完好率就相对较差,泥水固液分离的效果不好。鉴于此,对南北两池的运行液位进行了调整,北池液位稍高于南池约 0.02~0.03m,这样调整后,两侧的运行负荷相当。

现阶段试验期间,排水池的运行液位在 3.0~3.2m。液位较低时,排泥管道阻力小,排泥水流动通畅,冒出的概率随之减小,但当泥水分离效果不好时,会缩短沉降时间,造成絮体回流调节池的情况,同时可能由于调节池液位较高,造成滗水失效或调节池水倒灌的情况。液位较高时则会出现相反的效果。综合考量各个因素,还是建议适当提高排水池运行液位,保持3.2m适宜,当遇到生产线冲洗、排空等特殊情况时,可降低液位至 3.0m 左右,以防冒水情况出现。

2.3.2 保证水力阀运行的完好率

通过一段时间的运行发现,东侧的水力阀故障率较高。由于该侧污泥浓度较高,易发生堵塞,造成排不出泥的情况,需要定期关注水力阀的完好情况,及时维修。目前,司泵班已制作污泥泵房运行报表,每日观察水力阀的完好情况及曝气、排泥情况,确保污泥泵房的运行处在实时监控中。

2.3.3 调整曝气强度

将原 0.3MPa的曝气压力调整为 0.4MPa。合适的曝气压力可以保证曝气效果,同时保证底部穿孔排泥管处于良好运行状态。

2.3.4 提高污泥泵房滗水器的自控水平

滗水器原为电极控制模式,由于控制效果不佳,一直处于人工控制状态,遇有假期只能停曝,影响了污泥泵房的运行。因此,优化滗水器的控制模式,改为时间控制,并在中控室监控电脑上制作滗水器动作曲线,实时监控其运行是否正常,有效解决了问题,现污泥泵房的曝气监测全年无休。

3 结 论

①UCR采取单池排泥模式,斜管沉淀池泥车改为单程运行,既保证了出水水质安全,又降低了排水池的运行负荷,效果较为理想。

②UCR北侧压力井改造后,结合排泥方式的优化,已基本解决了UCR北侧冒水问题。

③污泥泵房排水池运行液位控制在 3.2m以内较为合适,运行范围可在 3.0~3.2m之间。为保证配水均匀,污泥泵房排水池北池液位应略高于南池。通过调整运行参数,污泥泵房运行平稳,曝气、排泥自动化运行程度增强。

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