电喷柴油发电机组发动机自动熄火故障维修

2020-02-26 13:45付送军
设备管理与维修 2020年1期
关键词:缸盖喷油器油管

付送军

(中铁七局集团海外公司,河南郑州 450016)

0 引言

在一些地处偏远没有电力供应的项目工地,柴油发电机组在营地供电、碎石机生产、沥青拌合站生产等施工生产中扮演重要角色。发电机组作为输出电压和恒定频率的电源,需要配备电控发动机实现对转速的精确调整,以适应负载的不断变化,同时也能够满足高效、清洁、环保的要求。其中,双阀电控单体泵喷油器在喷射控制、喷射压力、燃烧效率等方面表现优异,得到广泛使用。由于其技术比较先进,也给维修带来一定难度。

1 案例

案例1:某发动机型号为TAD1343GE,功率为300 kW 的发电机组,发动机启动后空载运转约2 min 自动熄火停机,机组控制器开始报警。

正常情况下,该发动机启动后,首先怠速(800 r/min)运转1 min,发动机预热、自检,无问题后机组自动控制发动机将转速提高到1500 r/min,此时机组正常运转,达到合闸接通负载的条件。仔细观察发现,故障熄火的时间点正是在机组怠速运转完毕,自动将发动机转速提高到1500 r/min 后的第5 s。同时,控制器(型号DSE7320)显示屏公共报警灯亮起。通过屏幕按键找出故障代码,显示“ECU DTCS Injector 3 low 653,5,5”,根据此故障代码,查询手册得知3 号喷油器故障。

该发动机配置的Delphi E3 双阀电控单体泵喷油器在结构设计上有2 个特点(图1):①负责产生高压喷射燃油的单体泵和喷油器集成一体,安装在缸盖中,结构紧凑,既提高了可靠性,也将燃油喷射压力提升高达200 MPa;②喷油器内有2个电磁线圈,对应2 个控制阀,溢流阀(spill control valve)与针阀控制阀(needle control valve),溢流阀负责建立喷射燃油压力,针阀控制阀负责控制燃油喷射的启闭,通过控制2 个阀开启和关闭时间的先后和长短,可实现对燃油喷射压力和时间的精确控制。

图1 双阀电控单体泵喷油器

控制器故障代码显示故障在3 号喷油器。发动机控制器的程序设计为,当其检测到喷油器故障时,会控制发动机熄火,起到保护作用。为初步判定故障位置,首先拆下发动机控制单元连接器A(图2),该连接器线束连接至各喷油器,依据图纸上标记的针脚编号及喷油器线圈电阻标称值(表1),用万用表测量28-62 号和32-59 号之间阻值。测量结果:28-62 号阻值1.7 Ω,在标称值1.4~3 Ω 范围内,属于正常;32-59 号阻值为无穷大,在标称值范围外,说明两针脚之间电路(包括线束、插头、喷油器线圈)已经断路。

随后进一步确认断路点,打开发动机气缸盖(图3),拔下3 号喷油器插头,测量插头内2 组针脚阻值。测量结果与此前一致,说明喷油器内其中一组线圈断路。最后按照维修程序拆下凸轮轴,更换该喷油器,重新装配所有部件并试机,故障排除。

案例2:某发动机型号为TWD1643GE,功率为500 kW 的发电机组,在发动机启动正常运转后,为机组连接负载,大约运转10 min,发动机开始出现转速不稳、冒黑烟、无力,继而熄火的故障。若再次重新启动接载,故障现象重复发生,若不接负载,则没有故障现象。该发动机的燃油系统配置与案例1 中的发动机配置形式基本一致。

图2 电连接器A

表1 喷油器线圈标称值对照表

图3 单体泵喷油器的安装位置

根据经验初步判断,导致该故障的原因可能为电路。整体来看,该发电机组有2 个控制器:①发动机控制器ECU,ECU 通过各传感器接收转速、压力、温度、位置等信号,然后输出信号来控制各单体泵喷油器,使燃油以合理的喷油角及压力喷射到各汽缸中;②控制单元CIU,CIU 通过CAN 链路与ECU 之间通讯,负责控制发动机的启停及转速,并将发动机的转速、压力、温度、故障等信号转换传递至控制面板。对相应控制器及通信线束进行排查,未发现问题。采用正常配件替换相应部件未能排除该故障现象,继续检查其余电路线束及传感器,依然未发现问题,因此排除电路故障。

对燃油系统进行检查(图4),主要怀疑管路进入空气。在发动机出现故障熄火停机后,将燃油细滤上的进油管接头空心螺栓拧松,发现此处有大量气泡冒出。由于该发电机组在空载情况下可正常工作,无任何故障现象,不能确定具体漏气点,因此对整个燃油系统进行盘查。遵循由简至难的顺序,从外部燃油管路开始检查。

该系统燃油流向顺序为:油箱、燃油粗滤器、发动机ECU 散热管、手油泵、油水分离器、燃油低压供油泵、燃油细滤、止回阀、发动机缸盖及喷油器、回油管及溢流阀、油水分离器壳体、燃油低压油泵,然后重复循环。其中,少部分燃油经过燃油细滤芯壳体上的溢流阀流回油箱。

图4 TWD1643GE 燃油系统

该燃油系统结构设计特点:①进油管路上有1 个止回阀,该阀保证发动机关闭时燃油不会回流;②回油管路上的溢流阀开启压力为0.45 MPa,用来控制回油压力,保证单体泵的供油压力,确保单体泵被加满燃油;③缸盖内有铸造加工的燃油通道,为每个单体泵供油;④供油泵上有2 个压力阀,安全阀能够让燃油在压力过高时回流至吸入侧,止回阀在使用手油泵时打开使燃油通过供油泵。

检查每个燃油管路、接头、密封垫片,是否有管路裂纹、接头松动、垫片不平等原因造成密封不严,引起漏油漏气的情况。经检查未发现此类问题,因此排除低压燃油路(包括油泵,滤芯组、各接头、管路)问题。随后将空气来源锁定在缸盖内及喷油器部分,为方便观察回油情况,结合对燃油回路的分析,将回油溢流阀后的油管拆下,并外接1 根透明的塑料管将其通往油箱(原装管路均为不透明的黑色耐压橡胶管,无法观察),同时将油管与滤芯底座连接的接头处用堵头封闭严密。重新启动发动机并观察该透明回油管:在怠速情况下,可见燃油内夹杂少量气泡,燃油基本可充满整个油管;高速空载情况下,气泡量明显增加,多数为细小的气泡;连接负载后,气泡量猛增,几乎占据整个油管,泡沫状柴油使油管呈白色。依据此现象,可以确定燃油管路内的空气确实从发动机缸盖内进入。分析可能的漏气原因有喷油器前端与缸盖体之间的铜垫片密封不严,燃烧室内的高压燃气从密封垫处进入燃油通道;针阀前端的锥面磨损,高压燃气从油嘴喷射孔反流进入喷油器内,而后进入燃油通道。打开发动机气门室盖,拆下各喷油器,检查各喷油器喷嘴外观,发现2 缸和5 缸喷油器喷嘴前端积碳较其他喷油器严重,说明这2 个喷油器内部发生磨损,密封性降低,导致气缸内的气体进入燃油回路。更换这2 个喷油器后,故障排除。

总结该故障现象:发动机在空载时燃油喷射量少,发动机燃烧室内燃气压力低,进入燃油系统的气体量也相对少,含有一定量气体的燃油依然能够满足供应,此时发动机运转正常;而连接负载之后,发动机负荷加大,控制器控制喷油量增加,燃烧室内压力温度急剧升高,窜入燃油系统的气体量增多,同时由于发动机所需的燃油量增大,燃油供应不能满足需求,发动机出现降速,冒黑烟,直至熄火的现象。

针对该故障产生的机理,分析认为该燃油路设计存在一定缺陷。一般情况下,燃油回油管直接导入油箱,返回油箱的燃油可以带走系统内热量和混入的气体,不但能降低燃油系统的温度,还能排除系统内混入的空气。而该系统的设计,从缸盖内返回的燃油重新被导入燃油管路继续供给到缸盖内部,只有很少量的燃油从溢流阀回油箱,这会导致燃油系统高温。经过测量,系统内燃油温度达80 ℃以上。此外一旦有气体进入燃油系统,很难被排出,气体在系统内不断循环积累,使燃油供应量减少,导致发动机故障。

2 结语

高档发电机组集合了机、电、液等专业的先进技术,给设备管理维修人员带来了挑战。维修人员要精通掌握该设备的关键技术、维修要点,通过合理分析判断,才能快速排除故障。

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