大体积分节装配式盖梁的优化调整

2020-04-09 06:32贾帅锋张加琪
建筑施工 2020年12期
关键词:盖梁钢绞线张拉

蒋 峰 贾帅锋 张加琪

上海建工集团股份有限公司总承包部 上海 200080

随着大中型城市的高速发展,人口密度不断提高,道路交通、市政设施交错纵横,修建高架桥梁以缓解城市交通压力势在必行。在城市中心既有道路基础上改建,对工程施工提出了更高的挑战。传统现场浇筑工艺,工程效率低,施工技术落后,对周边交通及环境影响较大,已远远不能满足现代化城市交通发展的需求。相比之下,装配式施工[1]可有效缩短工期、缓解施工带来的不便,降低安全质量管控难度,减小对周边环境的影响。

本文以上海龙东大道改建工程为例,分析大体积装配式盖梁分节施工的优化调整。

上海龙东大道(罗山路—G1503)改建工程2标为预制装配式桥梁工程,整体装配率高达90%。本工程主干道高架中多为大体积预制盖梁,超高超宽超重的特征给构件施工带来了众多挑战。通过设计干接和湿接缝工艺[2],调整预应力及张拉方式,分幅分节制作、运输与安装,最终确保了龙东大道改建工程全线超宽幅高架道路的顺利通车。

1 工程概况

龙东大道(罗山路—G1503)改建工程2标起点桩号为K3+675、终点桩号为K9+900,全长6 225 m(图1),高架道路盖梁均采用预制形式,分为双立柱的标准段和四门墩的加宽段,标准段双向6车道(图2),加宽段一般为双向12车道,设计车速80 km/h。全线标准型盖梁共29榀,加宽段湿接盖梁74榀。

图1 龙东大道改建工程2标总体布置

图2 主线标准段横断(单位:m)

2 周边环境

现状龙东大道红线宽度50 m,绿线跨度90 m,两侧用地控制较好,无重要建筑侵入道路绿线中。南北道路有金桥路、广兰路、金港路、申江路(中环线)、张东路,交通流量较大。工区内有2座改建地面桥(创新河桥、友谊河桥),以及1座新建规划桥(外环运河桥)。道路地下管线密布,需要规划搬迁及保护。金桥路—S20外环以西主要有机关单位、学校、别墅居住区和高科技产业区,文明施工要求高。

3 工程特点、难点

1)工程体量大、工期紧张、点多面广,各方面受制因素多。

2)预制装配体量大、施工工艺复杂、风险等级高。

3)地处浦东主干道,交通组织压力大,分阶段施工难度高。

4)航油管、南干线等城市生命管线多[3],地下管线保护难度大,文明施工要求高。

4 轻型化研究

本工程中平行匝道、中环立交及主线标准段盖梁均为场内整体预制安装,主线加宽段部分盖梁分南北两幅,由于其超长、超宽、超重,需要对其进行轻型化研究,以方便制作加工、运输及安装。

4.1 原设计方向

大体量盖梁采用工厂分节预制,设置临时支撑,分段吊装并以湿接缝连接的预制拼装方式。

在原设计方案中,四门墩门架盖梁采用左右分幅设置,搭设临时支撑,分节预制吊装。共有74榀盖梁,最大吊装质量223 t,共74个湿接缝,共需混凝土548.7 m3(图3~图5)。

图3 主线加宽段分段 盖梁吊装立面

图5 盖梁标准模块支架立面标高控制

原设计施工流程为:搭设临时支撑→吊装分节盖梁→湿接缝支模→钢筋、钢绞线安装→浇筑混凝土并养护→张拉第1批预应力钢绞线→吊装小箱梁→张拉第2批预应力钢绞线。

盖梁钢绞线分2批张拉。在盖梁湿接缝浇筑完成后,张拉第1批钢绞线束,灌浆封锚[4];在小箱梁架设、湿接缝施工完成后,且在桥面铺装及栏杆施工前,张拉第2批预应力钢绞线束,并灌浆封锚。

左右幅盖梁均采用P锚张拉,同一编号的钢束按照由中央到两侧的顺序进行,且必须两端同时对称张拉。封锚前于面层设置钢筋网片后方可封锚,盖梁临时支撑待钢束第1批张拉完成后方可拆除。

4.2 原设计方向的施工影响

1)施工环节多,交叉施工,工艺复杂。

2)施工投入多,临时支撑需求量大。

3)高空作业,现场张拉锚具,风险等级高。

4)湿接缝混凝土养护21 d,施工周期长。

4.3 优化思路

为匹配工程进度,确保构件质量,优化吊装思路,进行盖梁预制拼装调整。根据城市道路要求及梁车运输能力,限定盖梁质量250 t,超出250 t的盖梁应当分节预制生产。在此范围内的盖梁可进行优化处理:取消门墩盖梁的中间湿接缝,整体预制[5],挡块后浇,在道路设计线一侧设置内侧后浇带,调整左右幅盖梁锚具形式。

对于梁宽1.9 m、总质量较小的盖梁,取消中间湿接缝,设置内侧后浇带,整体预制生产。这种优化调整方式的盖梁,本工区共44榀,其中最大吊装质量248 t,端头湿接缝39个,共137.2 m3(图6~图8)。

图6 优化后盖梁(宽1.9 m)湿接缝示意

图7 内部后浇带吊模 及P锚施工

图8 内部后浇带现场施工

优化后施工流程为:吊装整体盖梁→后浇挡块、后浇带吊模安装→后浇带施工→吊装小箱梁→张拉第2批钢绞线。

第1阶段安装的盖梁:第1批张拉采用普通锚具,厂内安装并张拉;第2批采用普通锚具,厂内安装,小箱梁架设铺装后进行第2批张拉,湿接缝待右侧盖梁完成后一起浇筑。

第2阶段安装的盖梁:第1批预应力采用普通锚具厂内张拉;第2批采用P锚,厂内安装,湿接缝浇筑、小箱梁架设铺装后进行第2批张拉。

4.4 优化后的改进效果

原设计中间湿接缝为548 m3,调整后中间湿接缝为276 m3,后浇带为250 m3,由于后浇带采用吊模施工,故可大大节省设备和劳动力的投入,减少高空作业的风险。

采用整体预制盖梁,第1批锚具可在预制厂内施工,既可保障构件质量,又能优化现场工序,减少对既有交通的不利影响,同时还为工程节约了2个月的时间。

5 结语

通过优化调整本工程大体积分节装配式盖梁,满足了厂内一次性预制的条件,避免了装配式盖梁现场二次拼接,有效地提高了构件质量及强度,缩短了施工周期,加快了工程进度,降低了施工对周边环境的不利影响,实现了工期节约、成本节约、材料节约、环保节约,取得好良好的效益。

本工程的成功运用,打破了传统装配式施工思维,拓展了设计的多变空间[2-5],可在类似的超宽幅高架道路工程上进行多方位考虑及研究,对工程设计及施工均有一定的指导及借鉴意义。

猜你喜欢
盖梁钢绞线张拉
偏转角对不同腐蚀程度钢绞线力学性能及蚀坑应力影响研究
大悬臂双柱预应力盖梁设计的影响因素分析
智能张拉技术在预制T梁施工中的应用
等值张拉法在钢绞线斜拉索施工中的应用探析
论述道路桥梁工程预应力张拉施工要点
桥梁预制拼装盖梁结构设计与施工研究
有关叠合梁斜拉桥挂索与桥面板安装同步进行施工方案研究
新旧规范墩台盖梁设计比较
土木工程加宽桥梁的墩柱及其盖梁标准施工技术探究
钢绞线锚入式预制砼框架节点构造及试验