制氢装置长期低负荷生产操作要点及运行优化

2020-04-22 09:14钱长炜李鹏李卫春
化工管理 2020年9期
关键词:炉管预热器制氢

钱长炜 李鹏 李卫春

(中国石油大港石化公司,天津300280)

氢气已成为石油化工业中不可缺少的重要原料之一。可靠的高纯度氢气供应,有助于把原料转化为低硫的汽油、柴油、航煤及聚烯烃等产品。由于本公司新建连续重整装置投用后,副产品氢气经净化后供应氢气管网,以及下游用氢装置用氢量有限等因素,制氢装置长期处于60%左右负荷运行,低负荷运行对装置关键运行参数及能耗影响较大。

1 装置简介

某石化公司制氢装置,由中石化洛阳石化工程公司设计,中油六建公司承建。于2008 年8 月一次开车成功。装置规模为4×104Nm3·h-1,操作弹性60%~120%,年运行时间8400 小时。采用轻烃与水蒸汽转化和PSA净化的制氢工艺,原料为天然气、脱硫干气等,产品纯度99.9%。本装置由原料增压、预热、加氢脱硫、水蒸气转化、变换反应和PSA净化组成。

2 装置运行现状分析及对策

2.1低负荷运行下主要操作参数调整

装置低负荷运行对转化炉炉管、PSA等设备影响较大。转化炉炉管数量达176根之多,低负荷运行时最突出的问题就是管内物料分布不均,易产生偏流。如物料产生偏流会造成炉管局部受热不均,严重时会出现红管、花斑现象。还会导致催化剂表面结碳、烧结破碎,严重影响炉管及催化剂寿命。因此,对相关操作参数进行调整对保护炉管和催化剂有重要意义。

为保护炉管及催化剂,必须调整水碳比,增大转化炉蒸汽配入量,保证物料在炉管中均匀分布。自装置低负荷生产以来,水碳比调整至3.5~4.5之间,远高于设计值3.2。

2.2 低负荷运行下PSA优化调整

PSA作为制氢装置的重要组成部分,它的运行状态直接影响氢气的质量和收率。PSA由10座吸附塔、2台顺放气罐、1台解吸气缓冲罐、1台解吸气混合罐等构成。运行程序为“10-2-4”模式,即10 台吸附塔中始终有2 台处于吸附状态,再生时经过4次均压以提高氢气回收率。PSA的运行由编写好的程序自动进行,程序运行步骤如表2。PSA运行过程中,吸附时间是最主要参数,其设定值直接决定产品氢的纯度和收率,吸附时间越长,氢气收率越高,但吸附时间过长,吸附前沿会过于靠前,产品质量反会下降。

装置低负荷运行期间,脱附气中氢含量高于25%。降低PSA系统脱附气中氢气含量,提高氢气收率,成为PSA系统优化调整的关键点。

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由表1可知,当T1或T2改变后,吸附、顺放、逆放、冲洗等时间都随之改变。就时间设定原则进行分析,可知:(1)T1 时间设定:T1含三均时间(T3)和顺放时间,T1的最小值必须同时保证三均降塔与三均升塔压力均等及顺放完全(即顺放压力≤0.2 MPa),同时T1 最小值还必须保证一均时间足够(即T1 须≥T3)(2)T2 时间设定:T2 含二均时间,T2 的最小值必须保证两塔二均均等。通过对T1、T2、T3、T4 时间设定原则综合考虑,确定PSA优化调整原则为:只增加T1或T2时间,T3、T4保持不变。

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调整T1 逐渐由43 秒增加至53 秒,T2 逐渐由116 秒增加至134秒;在保证产品氢质量的前提下,单塔吸附时间2×(T1+T2)共增加56 秒。如表2 所示,经调整后,在处理量基本相同的情况下,产品氢流量呈上升趋势,脱附气流量呈下降趋势。通过取样分析,解析气中氢含量下降,氢收率上升。

2.3低负荷运行下关键设备设施能耗优化

装置动设备耗电量、蒸汽自用量等是控制装置能耗的几项重要指标。因水碳比高控在4.2左右,导致自用蒸汽量升高,能耗大幅上升。为降低装置能耗,主要考虑从降低装置电耗入手。

实现了HydroCOM 无级调节系统在原料气压缩机上的应用,大幅降低了压缩机的实际功率。按照当前生产负荷,压缩机在60%负荷即可满足工况。按照:节省的压缩机功率=压缩机额定功率×(1-压缩机负荷),节省的压缩机功率=2300kw×(1-0.6)=920kw,月节省电量=920kw×720h=662400kw·h,通过换算,仅此一项,装置能耗降低约62.5kgEO/t,节能效果显著。同时,鼓风机电机由工频改造为变频,节省功率96 KW,并计划于下一检修期将引风机也改造为变频运行,预计可节省功率160 KW。通过降低装置能耗,大幅度减少了水碳比高控导致的能耗损失。

2.4 转化炉换热流程优化改造计划

装置投产后,转化炉烟气换热系统运行较差,表现为排烟温度持续偏高、热效率降低、能耗增加。根据DCS 所反映的数据,低温段空气预热器的空气温升为256℃,烟气温降为116℃,温差比约为2.2;高温段预热器的空气温升为135℃,烟气温降为118℃,温差比约为1.14。高温段预热器与低温段预热器的温差比差别很大,而正常情况下,对于同一种换热介质,根据能量守恒,其换热温差比应该是接近的,根据对目前燃料燃烧的模拟,温差比应该在1.4 左右。基于以上情况分析,可能存在以下问题:(1)空气旁路挡板没有完全关闭或存在泄漏情况,导致一部分冷空气走了旁路。(2)低温预热器前的蒸发段有泄漏,有部分高温蒸汽进入烟气。(3)预热器存在泄漏情况。计划检修时对以上三个可能存在的问题进行逐一检查。

同时,针对转化炉原料预热段出口温度较低,排烟温度较高的问题,做出两个改造方案。(1):优化加氢反应器前原料预热流程,提高原料预热段入口温度。(2):现有加氢反应器前换热流程不变,在方案一基础上核算转化炉对流段各段换热面积,对对流段进行更换。

3 结语

制氢装置长期处于低负荷运行时,关键参数需进行较大调整。转化炉的结构及运行原理不同于一般加热炉,长期低负荷运行,需重点关注转化炉的运行状况,保证较高的水碳比,防止原料气在转化炉管内偏流,保证炉管及催化剂的寿命。同时,低负荷运行造成了装置能耗大幅增加,通过对PSA 运行的优化、关键动设备运行的优化及烟气流程优化改造计划等一系列措施,最大限度降低了装置能耗,使装置在长期低负荷下实现了安全平稳高效生产。

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