大型煤化工装置火炬分子封损坏原因及解决措施

2020-06-01 10:26朱白钦卢林栋
设备管理与维修 2020年9期
关键词:钟罩筒体火炬

朱白钦,卢林栋

(河南龙宇煤化工有限公司,河南永城 476600)

1 装置概况

河南龙宇煤化工有限公司一期50 万吨/年甲醇装置,火炬管线为DN800 mm 管线,设计压力等级为0.2 MPa,最大泄放量为22×104Nm3/h,主要用于收集一期气化、甲醇变换、甲醇酸脱、甲醇合成、氢回收等装置开停车放空气、安全阀泄压放空和正常生产压力调整的驰放气放空,气体收集后通过90 m 高火炬燃烧后排放。火炬放空管线沿途每隔30 m 左右设计有排水导淋,末端配套有气液分离罐、水封罐、分子封等附属安全设施。

火炬系统分子封的作用为火炬单元的安全设备,保证在火炬气中断后阻止空气倒流到火炬筒体内,确保再次排放时不发生回火或爆炸,确保火炬设施及生产装置的安全。分子封的工作原理为利用氮气作密封气体,将燃料气充满分子封折流筒体的顶部,在该区域内形成微正压。当氮气在其内的流动速度略大于空气的分子扩散速度时,即可在分子封折流筒体的顶部长期形成一个不含空气的微正压区域,达到阻止空气倒流至火炬筒体内的目的。

该装置所用的主火炬分子封,型号MS-800B,折流板型氮气密封分子封,主体材料为16MnR,其他参数见表1。

表1 分子封参数

2018年5月甲醇酸脱换热器故障临时检修,采取在变换装置在变换阀门送火炬放空。在放空期间压力从57 kPa 突然上升至104.69 kPa 满量程,火炬总管突然出现撕裂现象,系统紧急停车处理。打开分子封检查孔对内部进行检查,发现分子封钟罩与分子封筒体焊接处脱落(图1)。

图1 分子封钟罩与分子封筒体焊接处脱落

2 故障原因分析

初步原因分析,首先对所有火炬排气点压力情况进行排查,没有发现异常泄压情况,其次经过对7 处导淋进行排水,没有发现管内积液情况,基本排除了异常泄压及水击导致管网超压可能。在排除异常泄压及水击导致管网超压可能后,拆开检查了气液分离罐和水封罐,内部没有发现异常,排除封堵造成管道超压原因。最后对分子封检查发现分子封钟罩与分子封筒体焊接处脱落,钟罩随气流上升,堵塞分子封出口,导致火炬管线超压并出现撕裂现象。

3 分子封损坏原因分析

(1)原始设计中,分子封钟罩与筒体下部仅有4 个焊接固定点,上部有4 个未焊接导向点,正常使用时会导致钟罩小幅摆动,易造成下部焊接点疲劳。

(2)分子封钟罩与筒体支撑板焊接口,分子封内件间焊接质量存在严重问题,部分焊缝未焊透,焊缝结构不符合规范要求。

(3)分子封钟罩与支撑板焊缝处未做加强措施,强度不够,容易出现疲劳断裂。

(4)分子封钟罩材料原设计为16MnR,运行期间易被火炬气冲刷、腐蚀,造成钟罩减薄、强度下降。

(5)火炬系统由于距离地面90 m,日常运行不具备检查条件,即使大修期间分子封没有人孔,内部无法检查,导致焊接质量问题一直没有发现。

4 解决及防范措施

(1)根据损坏原因情况,从技术上在分子封上部对内钟罩固定方式进行了技术改造,在内钟罩顶部增加4 个支撑钢管(外径114 mm×8 mm,材料为20#钢),避免内钟罩脱落再次发生憋压现象。

(2)在分子封底部增加了4 个支撑腿,将原有的支撑板复原焊接到原筒体上,要求连续焊,保证下部焊接质量(图2)。

(3)将分子封吊装至地面,按照重新设计图纸进行加固改造,将外筒切割开,焊接底部支撑,复原原支撑板,并在两边加补强板,然后将外筒复原,组对时注意内外筒体中心线同心,筒体保证直线度,焊接所有焊缝外观进行着色检验。

(4)强化火炬系统计划维护检修,大修期间应把火炬分子封列入必检项目,全面检查。

(5)分子封材料由16MnR 升级为310S,避免锈蚀问题出现。

图2 改造后的底部

5 结束语

通过对分子封损坏的原因分析,采取了改造防范措施,设备运行稳定,在2019年9月大修中对分子封检查焊接部位进行全面检测均合格,保证了火炬系统安全、稳定运行。

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