高位钻孔及回风隅角插管抽采治理工作面瓦斯

2020-06-29 13:09赵钢波
江西化工 2020年3期
关键词:立井甲烷裂隙

赵钢波

(阳煤集团榆树坡公司,山西 忻州 036700)

1 概况

该矿井田位于阳泉市矿区,3#煤矿井设计生产能力60万t/a,煤层厚度1.5~2.2m,当前有一个生产采区,布置一个综采工作面,三个顺槽掘进工作面,分别为7214综采工作面、7216进风巷掘进工作面、7216回风巷掘进工作面。三矿矿井通风方式采用中央并列、边界混合式,通风方法为抽出式。矿井共有6个进风井,2个回风井。进风井分别为竖井主、副立井、皮带斜井、材料主斜井、大垴沟立井、东西畛进风立井;回风井分别为东西畛回风立井、马家坡回风立井。

2 瓦斯抽采方法及设备、管路现状

按照《公司3号、15号煤层矿井瓦斯涌出量预测》结论,3号煤层开采区域最大瓦斯含量为6.18m3/t,残存瓦斯含量为3.23m3/t,不经预抽本煤层的可解吸瓦斯量为2.95m3/t。因此,15号煤层回采前不经预抽可解吸瓦斯量符合AQ1026—2006煤矿瓦斯抽采基本指标的规定。按照矿井3号煤层瓦斯抽采设计,3号煤层瓦斯涌出主要来源于邻近层和采空区。3号煤层开采时掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为1.86m3/min,稀释瓦斯所需风量348.75m3/min,掘进工作面设计风量540m3/min,能够满足稀释需要,可以不需要瓦斯抽采。3号煤层开采时采煤工作面最大绝对瓦斯涌出量为9.45m3/min,稀释瓦斯所需风量1535.625m3/min,采煤工作面设计最大风量1200m3/min,不能够满足稀释工作面瓦斯涌出的需要,根据《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》的要求:“一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min,必须进行瓦斯抽采”,3号煤层开采时采煤工作面最大绝对瓦斯涌出量大于该规定的要求,必须进行瓦斯抽采。因此,对于3号煤层的瓦斯抽采方法,应采取邻近层瓦斯抽采为主与采空区瓦斯抽采相结合的综合抽采措施。

地面瓦斯抽采泵站内安装2BE3-62型水环式真空泵两台,一台运行,一台备用,采用双回路、双电源供电,抽采泵工况流量为290m3/min,电机功率为355kW,抽采主管管径为D529×6mm螺旋焊缝钢管,干管为D377×6mm螺旋焊缝钢管;支管为D325mm×6mm螺旋焊缝钢管,用于采空区低负压瓦斯抽采。当前瓦斯抽采管路布置路线为:瓦斯泵站→回风立井→3号煤总回风巷→7214巷(7214采面回风顺槽),回风隅角插管及钻场各钻孔均与抽采分管相连。

3 高位钻孔抽采裂隙带瓦斯

3.1 抽采方法

采用高位钻孔抽采7214综采工作面裂隙带瓦斯,高位钻孔为采煤工作面回风巷钻场内向煤层顶板施工的钻孔,主要作用是工作面回采采动压力形成的顶板裂隙作为通道抽采上邻近层及采空区涌出的瓦斯。受采动影响,工作面煤壁和上邻近煤层受到压力后导致瓦斯解吸,解吸后的瓦斯通过煤壁的裂隙及顶板裂隙流入抽采钻孔,有效截断了高浓度瓦斯向回风隅角的流入。

3.2 高位钻孔抽采参数

抽采高度主要取决于裂隙带发育高度及裂隙带可抽高度,参照该矿已回采工作面的裂隙带发育情况及实际抽采效果,确定高位钻孔终孔距工作面顶板裂隙带发育高度应为20米左右,为煤厚的10倍左右。7214综采工作面共布置5个钻场,钻场间距50m,每个钻场布置6个钻孔,平行布置2排,下排倾角8°,上排倾角9°,钻孔深度均为85m,孔径75mm,钻孔的水平投影长度大于30m,与巷道中心线夹角8°~15°不等,终孔位置距工作面回风顺槽距离在5~30m之间,如图1所示。

图1 高位钻孔抽采瓦斯方法示意图

4 回风隅角插管抽采回风隅角附近采空区瓦斯

通过在7214综采工作面回风隅角插入一趟DN100铠装软管抽采回风隅角附近采空区瓦斯,插管一端与抽采支管连接。

矿井在停产期间对于回风隅角插管深度进行了测试,回风隅角插管深度必须大于1m,防止插管入口距回风隅角距离过近,采空区内流出的瓦斯对回风隅角造成影响,当插管深度在1~2.5m之间时,回风隅角甲烷浓度降低15%以内,且在进行此插管深度测试时,瓦斯泵切换出现抽采系统突然停运,造成了采空区瓦斯由于惯性向回风隅角涌出,插管内失去动力,管内瓦斯向采空区涌出,造成回风隅角甲烷浓度突然增大至0.65%以上,在生产期间极有可能发生瓦斯超限事故。当回风隅角插管深度在2.5~4m之间时,回风隅角甲烷浓度降低15%以上,出现抽采系统突然停运时,由于距离较远,瓦斯涌出速度减缓,回风隅角甲烷浓度突然增大范围有限。最终确定采用回风隅角插管方式治理回风隅角瓦斯的插管深度控制在2.5~4m之间效果最佳。回风隅角插管抽采瓦斯示意图如图2所示。

图2 回风隅角插管抽采瓦斯示意图

5 抽采效果评价

在上一综采工作面7212综采工作面回采期间矿井未进行瓦斯抽采,在落实瓦斯防治措施的情况下,通过控制割煤速度,将回风隅角甲烷浓度控制在0.8%以下,对上年度7212综采工作面回风隅角甲烷浓度进行统计分析,在生产班割煤期间,回风隅角最大甲烷浓度高于0.7%,如果不控制割煤速度,回风隅角甲烷浓度将高于0.8%,造成甲烷传感器报警,形成瓦斯超限事故。为了考察7214综采工作面的瓦斯抽采效果,在7214综采工作面采取高位钻孔抽采瓦斯措施后,在生产班最大割煤速度期间,回风隅角甲烷浓度能够控制在0.5%以下,回风隅角甲烷浓度降低30%以上。在仅采用回风隅角插管抽采瓦斯措施时,7214综采工作面在生产班最大割煤速度期间,回风隅角甲烷浓度能够控制在0.6%以下,回风隅角甲烷浓度降低15%以上。在采用高位钻孔抽采裂隙带瓦斯配合回风隅角插管抽采回风隅角附近采空区瓦斯的措施后,7214综采工作面在生产班最大割煤速度期间,回风隅角甲烷浓度能够控制在0.45%以下,回风隅角甲烷浓度下降35%以上。在原有生产状态下矿井综采工作面未进行瓦斯抽采时,日最大产煤量2000t,在落实瓦斯抽采措施后,矿井综采工作面日最大产煤量2500t。所以,采用高位钻孔抽采裂隙带瓦斯配合回风隅角插管抽采回风隅角附近采空区瓦斯是治理盈盛煤业回风隅角瓦斯超限的有效手段。

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