平原区公路桥梁长大灌注桩成孔时效控制

2020-07-06 09:43许彬彬
四川水泥 2020年6期
关键词:粉土粉质成孔

许彬彬

(中交四航局第二工程有限公司,广东 广州 510300)

1 工程简介

目前北方地区特大桥施工的主要难点如下:主要有钻孔灌注桩施工,因冲积平原区地质条件限制,钻孔灌注桩类型主要为摩擦桩,造成超长桩的出现,而超长桩成孔时间长、清孔难度大、成桩质量控制难度极大,对于桩基施工来说时间越短风险越小,而超长桩的施工风险明显会随施工时间的增长而迅速放大[1]。在传统工艺中,使用斗齿齿钻具和钻杆使用摩擦杆进行成孔钻进,其中控制的关键参数为成孔时间及功效。文章围绕高速公路新线ZT8 合同项目,探讨钻杆的选型及钻具优化,以提高成孔效率,为类似工程积累一些经验。

1.1 工程概述

荣乌高速公路新线项目是雄安新区“四纵三横”高速公路网的重要组成部分,项目部承建的ZT8 标段全长5.7km,双向八车道,为全程高架高速公路,桩基础为钻孔灌注桩,按桩径共分Φ1.5m、Φ1.6m、Φ1.8m、Φ2.0m 四种,桩基统计见下表1。

表1 桩基统计表工程量

1.2 地质条件

路线经过地区地表出露地层为第四系松散层,下付地层依次为新近系、古近系、舆陶系、寒武系、中上元古界、太古界等。第四系平原组冲洪积黄土夹砂砾石层及砂层,未胶结或胶结程度极差,自上而下有细变粗,底部为红色含泥砾石层,20m 以下有多层黏土层,可做地下的天然隔水层。冬季平均冻土层约70cm。

本工程桥位区属冲洪积平原区,地势较平坦,地层主要为上部覆盖第四系全新统冲洪积形成的粉土、粉质黏土、黏土、粉细砂、中砂,下部为第四系上更新统冲洪积形成的粉土、粉质粘土、中细砂等。偶见软弱土,呈透镜体分布,顶板埋深1.9m,层厚2.4m。地下水位埋深2.0~17.6m。工程地质条件较复杂。

主要地层岩性及特性如下所述:

粉土:埋深0~5m 左右,呈褐黄色,稍密~中密,稍湿~湿,土质不均,干强度及韧性低,其间分布有黏性土、砂土、软土、软弱土。局部表层为素填土。

粉质黏土:埋深5~10m 左右,呈褐黄色,褐灰色,可塑,湿,土质不均,干强度及韧性低,其间分布有粉土、砂土、软土、软弱土。

粉土:埋深10~15m,呈褐黄色,密实,湿,土质不均匀,切面较粗糙,干强度及韧性低,其中还分布有黏性土、粉细砂,局部少量软弱土。

粉质黏土:埋深15~25m 左右,呈褐黄色,可塑~硬塑状,土质较均匀,切面较光滑,干强度及韧性中等,局部夹姜石。其中砂土呈灰黄色~灰色,中密~密实,砂质不均,级配中等,磨圆度较好。

粉土:埋深25~35m,呈褐黄色,密实,湿,土质不均,干强度及韧性低,其中还分布粉质黏土、黏土和砂土。

粉质黏土:埋深35~50m,呈褐黄色,可塑~硬塑状,土质较均匀,切面较光滑,干强度及韧性中等,局部夹姜石。其中分布有粉土、黏土、砂土。

粉质黏土:埋深50m 以下,呈褐黄色,硬塑状,土质较均匀,干强度及韧性高,局部夹姜石。其中分布有粉土、黏土、砂土。

2 主要施工方法

2.1 施工工艺

施工工艺流程具体为:施工准备→场地平整、测量放样、设备材料进场→埋设护筒→钻机就位→钻进成孔→一次清孔→成孔验收→钢筋笼安装→二次清孔→沉渣检验→水下混凝土灌注→指导管→拔护管→清理结束。

2.2 钻具结构形式

2.2.1 钻具选型

针对本项目情况以及地质的特殊性,采取旋挖钻孔灌注桩施工。根据以往钻孔灌注桩施工工艺,粘土层使用斗齿齿钻具进行成孔施工,但根据柱状图分析,成孔过程中并非全部粘土,变化层较大且中间夹杂砂层/且较密实,导致斗齿钻具在钻进过程中受阻、进尺困难,斗齿钻钻具如图1所示。

2.2.2 摩阻杆

摩阻杆传递轴压原理:钻斗底部的钻齿切削岩土形成扭矩负载,即反作用力,输出扭矩的钻杆遇到反作用力后便形成了正压力,即摩擦力,通过摩擦阻力传递加压力。因此,摩阻钻杆须依靠钻斗负载才能传递轴压,同时钻斗负载的大小决定着加压力大小,例如打滑时便无法传递加压力,钻杆使用摩擦杆,如图2所示。

图1 斗齿钻具示意图

图2 摩阻杆示意图

使用该工艺成孔耗时较长,首先在钻进成孔过程中,摩阻杆是靠自重进行钻进无加压点,不易剪切破碎较硬地质,斗齿钻头由于齿长适合钻进粘土层且进尺快,不会糊钻。截齿捞渣钻适合钻进砂层,因为截齿上面有合金,具有破碎性,进尺快,但是需要两个钻具配合使用,这就导致需要频繁更换钻具,从而使得耽误时间较多,导致成孔时间延长。

2.3 施工工艺优化

2.3.1 钻具优化

对于传统工艺,斗齿钻具不易破碎较硬地质,截齿捞渣钻与斗齿钻头搭配使用耗时长等相关问题进行优化。

经优化不再使用传统的斗齿钻具或截齿捞渣钻配合施工方法,只使用截齿捞渣钻,在原有的钻具基础上进行优化改进,更换钻具底座及原有的截齿,根据地质变化的特性定制特殊截齿,优化后新截齿比原截齿直径增大2cm,长度增加10cm,如图3所示。

2.3.2 钻杆优化

对于传统工艺,摩阻杆无加压点预硬层无法快速正常钻进等相关问题进行优化。

经优化使用机锁钻杆,在原有摩阻杆基础上进行了改进,调整锁键的位置和锁键方向,使其在钻进过程中有合适的加压点,增加钻进速度。如图4所示。

图4 钻杆示意图(优化后)

3 钻杆/钻具优化成果分析

3.1 工效分析

经优化在旋挖钻孔桩成孔过程中时间大量缩短,以桩径2m 桩长67m 钻孔灌注桩为例,优化前钻进时长达16h,经优化改进后成孔时长缩短至10h,主要减少了更换钻头所耽误的时间,同时优化改进钻杆后可以使用动力头加压钻进,不再出现糊钻、钻进困难、不进尺等情况的发生,大大减少了时间以及油料的损耗。

3.2 经济分析

钻具、钻杆优化改造成本费用测算如表1、表2所示。

表1 钻具优化改造一

表2 钻杆优化改造二

4 结束语

本工程在钻孔灌注桩施工中,主要对针对平原地区地质条件,旋挖钻机钻具钻杆选型,也因为工艺的优化不但保证了施工质量,而且提高了工作效率,加快施工进度,减少了大量的人力、时间消耗,同时节约了成本,希望能对同类工程钻孔灌注桩施工以及招投标有一点借鉴的作用。

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