催化裂化分馏塔结盐分析与在线水洗处理措施

2020-10-17 01:44帆,于
石油化工应用 2020年9期
关键词:氯化铵塔顶水样

刘 帆,于 宁

(中国石油宁夏石化公司,宁夏银川 750026)

催化裂化分馏操作的好坏直接影响到汽柴油产品质量,如就分馏塔结盐这一问题,若分馏塔结盐处理不当,常常会导致反应的切料,直接影响装置长周期安全运转[1],本文详细介绍了分馏塔结盐的原因,以及有效的处理措施。

1 分馏塔结盐的原因

在催化裂化反应中,反应原料中的有机氮化物可发生分解反应生成氨。原料中的有机氯和无机氯可发生分解反应生成HCl,NaCl,CaCl2,MgCl2等,遇到环境的水或结晶水发生水解反应生成HCl。NH3和HCl 则生成NH4Cl。氯化铵极易溶于水,在分馏塔的下部,当温度337.8 ℃时NH4Cl 分解为NH3和HCl,遇冷后则重新生成NH4Cl 颗粒。细小的NH4Cl 颗粒在分馏塔的上部可溶解在局部低温水相中,在随内回流下降的过程中,温度逐步升高,NH4Cl 逐步失水而浓缩成为一种黏度很大的半流体。这种半流体与铁锈、催化剂粉末混合在一起沉积于降液管、受液盘处,积累到一定程度就会阻碍液体的流动,导致分馏塔全塔压降逐渐增大,破坏了分馏塔的正常操作。

2 分馏塔结盐引起的参数变化

2020年4 月17 日中国石油宁夏石化公司260×104t/a 催化装置分馏系统轻柴油至加氢装置流量开始下降,最低降至0.5 t/h,表现为轻柴油从分馏塔抽出量偏小,柴油汽提塔液位波动大,分馏塔压差由0.025 MPa上升至0.046 MPa。经过对仪表、操作等因素的排除后,分析为分馏塔结盐。通过计算分馏塔氯化铵KP 值,得出氯化铵本装置分馏塔结盐温度为133 ℃,固态NH4Cl 盐能由气态的NH3和HCl 直接生成,这由它们的浓度及温度决定。分馏塔低于氯化铵结盐温度就有结盐的风险,通过对分馏塔温度梯度分析,本装置分馏塔易在29 层塔板至分馏塔顶结盐(见表1)。

表1 结盐前后操作参数对比表

3 水洗处理程序

3.1 水洗流程图(见图1)

图1 水洗流程图

3.2 水洗步骤

反应降低处理量:缓慢降低反应处理量至210 t/h,视D-203 液位情况,调整回炼油量,终止剂流量控制提升管出口温度。改好封油收罐区柴油流程,并做好封油脱水工作,防止封油带水,并改好轻柴油至罐区的流程。水洗过程中,从轻柴油不合格线收封油,装置内柴油产品走轻柴油至罐区出装置。在操作平稳的情况下,分馏塔冷回流泵P-203A 接新鲜水临时管线引新鲜水,通过冷回流对分馏塔顶部塔盘、顶循系统轻柴油抽出口进行水洗;用冷回流控制塔顶温度在95 ℃~105 ℃,水洗期间严格控制塔顶温度不高于110 ℃;粗汽油泵P-203A 新鲜水经冷回流进入分馏塔,洗塔后的水一部分回到分馏塔顶油气分离罐D-201 经过脱水,还有少部分带到轻柴油中。水洗过程中根据情况可继续增加注水量,同时监测分馏塔顶油气分离罐D-201 水样中Cl-变化情况,水样分析为每30 min 一次,分别在含硫氨污水罐D-206 酸性水采样点监测水中Cl-含量,水洗至Cl-含量低于150 mg/L 时,停止水洗。水洗过程中控制塔顶循环回流返塔温度为65 ℃~70 ℃,抽出温度低于110 ℃,观察分馏塔压差变化以及柴油上下抽出量、温度情况。洗塔时间控制为2 h~4 h;具体时间以水样为主。水洗完毕后,按步骤逐步提高处理量,恢复正常生产。水洗前和水洗期间联系化验分析分馏塔顶油气分离罐D-201、顶循泵P-204、轻柴泵P-205 和一中泵P-207 脱水中氯离子及铁离子、氨氮、硫化物含量。

3.3 水洗控制事项

(1)塔顶温度严格控制在95 ℃~105 ℃,原则上使水在塔顶不气化,塔顶温度过高,大量水会在塔顶气化造成安全阀起跳,塔压控制在0.18 MPa~0.22 MPa。

(2)上水量根据塔顶温度及顶循抽出TI2016 温度来间接控制,上水后此处温度逐渐下降,当返塔温度降低到65 ℃,降低上水量,待抽出温度逐渐上升至110 ℃以上,再提高上水,如此反复水洗。

水洗时给水量不宜过快、过大,给水应按下列经验式计算给水量。

式中:Wmax-水洗水最大量,t/h;P反-反应降量前压力(表压),kPa;P塔-反应降量前分馏塔顶压力,kPa;G-反应降量前新鲜进料量,t/h。

反应降量前压力236 kPa,反应降量前分馏塔顶压力196 kPa,反应降量前新鲜进料量280 t/h。通过计算水洗量最大为30.28 t/h。

(3)首先对顶循环段的洗涤,在做好各项准备工作后,特别是水洗参数都达到指标要求后,完成对顶循换热段的水洗。水洗水一部分从顶循备用泵入口放入污水系统,一部分气化后自塔顶馏出,并采样分析水离子浓度。

完成顶循环洗涤后,再对汽柴油精馏段进行洗涤,继续上水,控制好各部温度,洗涤顶循抽出到柴油抽出塔段。水洗水自轻柴油馏出线经不合格柴油线送至罐区。水洗该塔段,柴油抽出温度绝对不允许小于120 ℃,严防水流至一中抽出段,造成一中循环中断。

(4)水洗过程,每半小时采柴油样观察颜色、杂质。

(5)水洗过程中,加强对顶循泵P-204,轻柴油泵P-205 和一中泵P-207 加强脱水。

3.4 水洗后采样分析

通过水洗过程中顶循和轻柴油备用泵的水样氯离子和氨氮离子分析(见表2)可看出,分馏塔结盐主要是氯化铵盐[2],含有微量硫化铵盐,水洗过程中大量水从柴油汽提塔排出,从轻柴油备用泵水样离子分析看出,水中含有大量铁离子,说明水洗过程中分馏塔存在大量铁锈,轻柴油通过补一中把大量水、盐渣和铁锈带入一中系统,可能造成一中抽出存在问题。

表2 水洗过程中水样离子分析

4 分馏塔结盐水洗后成效

采用不停工在线水洗方法处理分馏塔结盐问题,避免了因切断进料、停运气压机等操作给装置带来的损失,且在不采用其他设备的条件下,通过3 小时的注水洗涤处理即可解决结盐的问题。水洗后分馏塔压差有了明显改善,由0.046 MPa 降至0.020 MPa,柴油抽出量明显提高,由原来的35 t/h 提高至45 t/h。产品轻收上涨,保证了催化的长周期运行。

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