倾动炉布袋收尘器酸结露问题的改进

2020-10-23 07:30
有色金属设计 2020年3期
关键词:露点冷却器石灰

杨 勇

(江西铜业集团公司贵溪冶炼厂,江西 贵溪 335424)

0 引 言

倾动炉在冶炼杂铜的过程中,由于炉子冶炼烟气无法经布袋收尘排空,影响了炉子的正常生产。利用炉子浇铸时间,冶炼烟气量少,停收尘系统后,作业人员更换布袋。因此,针对影响布袋除尘器酸结露问题进行分析,及时改进布袋收尘运行的阻碍因素,确保炉子烟气排空达标至关重要。

1 布袋排烟收尘工艺原理及运行状况

1.1 工艺原理

倾动炉排烟收尘系统,见图1,分为主系统和环境集烟排烟,前者是将冶炼烟气进行处理,后者是将环境漏烟进行治理。为了保证主排烟系统故障而不影响生产进行,设置了旁通排烟系统。倾动炉冶炼过程中产生的烟气进入余热锅炉和平板式冷却器冷却后,烟温降至190 ℃以下。经过冷却器冷却的烟气与环境烟罩所吸入低温烟气进行混合,冶炼烟气温度再次得到冷却。混合烟气一同进入布袋收尘器,经布袋收尘器过滤收尘后,通过主排烟风机排至烟囱而放空。为了防止布袋着火和SO2等有害气体的腐蚀,在进入平板式冷却器之前,设置了1套熟石灰添加剂加料系统。

1.2 运行状况

自从倾动炉燃烧系统用纯氧替代杂用风燃烧后,运行一段时间,发现布袋收尘器进出口烟气压差变大,甚至超过设计值,见表1。最后导致炉子负压抽不动。

表1 改进前倾动炉布袋收尘器运行情况

2 布袋酸结露的影响因素

倾动炉杂铜冶炼熔化、氧化、浇铸烧的是重油,还原用的是天然气,在炉膛高温作用下,烟气中的SO2氧化成SO3,而且随炉膛温度的峰值越高,烟气中SO2的浓度越高,产生的SO3体积总量也会越多。倾动炉燃烧的化学反应式为:CH4+2O2=CO2+2H2O,将产生大量的水气,当布袋露点条件达到时则极易形成结露现象。根据国内外比较通用的酸露点经验计算公式,tsld=186+20lgVH2O+26lgVSO3。因此,影响倾动炉布袋收尘器酸结露最主要的因素是水气,熟石灰,布袋入口烟气温度。布袋入口烟气温度低于酸露点温度90 ℃,布袋极易酸结露。

3 布袋收尘系统的改进

3.1 布袋收尘器风源改进

厂区处于江南多雨潮湿的地带,空气湿度大,大量带水的空气进入布袋,在布袋入口烟气温度低的时候很容易使布袋受潮,造成烟灰板结,炉子负压抽不动。布袋收尘器水汽来自下雨天布袋清扫风(720 m3/h),熟石灰输送风(720 m3/h),炉子环集烟罩冷风(5个)和下雨天加料物料含水。控制潮湿空气进入布袋,防止布袋收尘器酸结露点温度提高,将布袋清扫风,熟石灰输送风入口由直接吸空气改为吸冷却器热交换出风口热风40~50 ℃,见图2。

3.2 石灰仓料仓锥斗加电伴热带

硝石灰在自然环境中会吸收空气中的水分,很容易受潮,石灰仓加入受潮的熟石灰会导致下料口堵塞板结,需要人员拆管清通,板结严重时整仓硝石灰需要人工扒出,浪费熟石灰。为保证硝石灰在石灰仓内下料通畅,防止SO2腐蚀布袋,考虑给料仓锥斗增加蒸汽伴热盘管,使用厂内低压蒸汽伴热保温,但是锥斗有振动器工作,振动会对蒸汽伴管产生影响,引起蒸汽泄漏,因此决定用电伴热带给石灰仓锥斗加热保温并安装温度计,见图3。实现在仪表室监控温度。使用电伴热以来,石灰仓壁温度保持在20~50 ℃,高于环境温度,石灰仓未发生石灰板结的现象,石灰能顺畅地进入布袋收尘器。

3.3 冷却器改进

倾动炉采用多氧燃烧后,阳极铜生产及炉况趋于稳定,但后续系统温度及烟气量发生了改变,锅炉出口温度200~240 ℃,冷却器入口温度200 ℃,出口100 ℃,布袋入口温度平均为85 ℃,布袋被SO2低温腐蚀,布袋酸结露相当严重。以前布袋烟气进出口正常压差1 200 Pa左右,现在压差1 800~2 800 Pa左右,最大压差达到4 180 Pa。布袋出现裂化现象,陆续更换了300多条破损布袋。经过对布袋入口温度和冷却器出口温度进行分析和探索,将布袋收尘器入口烟气温度控制在120~150 ℃之间,冷却器出口温度控制在130~160 ℃之间,决定对冷却器东西侧(入口及出口)进行封堵,见图4。封堵范围为70 %左右,用3 mm铁板点焊牢固并将冷却器烟气出口冷却翅片抽掉56片,让烟气直接进布袋。通过生产实践,冷却器进出口温度接近稀氧改造前的温度,效果显著,基本满足目前布袋收尘器的工况要求。

3.4 布袋收尘器系统联锁关系修改

不考虑外部水汽,仅燃料产生的水汽和烟气中的SO2,布袋收尘器最高的酸结露温度是90 ℃,但是下雨天,炉子环集烟罩冷风(5个)和下雨天加料物料含水,这些因素将会产生大量的水汽,因此布袋的酸露点温度就要提高。按照一般有酸结露条件存在的工况,一般运行工况应高于该系统实际酸露点20 ℃以上运行。因此,对倾动炉布袋收尘器入口烟气温度联锁作了修改,见表2。

表2 布袋入口烟气温度联锁关系

4 效果检查

通过对布袋收尘器酸结露点温度影响因素的改进,未发现布袋收尘器进出口压差超过设计值,导致炉子负压抽不动的情况,见表3。布袋没有出现较大的损坏,节约了更换布袋的成本及熟石灰成本,克服了长期困扰倾动炉收尘系统的难题,为今后环境保护工作增强了助力,减少了员工石灰仓铲料及更换布袋的工作量,降低了布袋收尘器停车时间,提高了收尘效率,确保达到清洁生产的目标。

表3 改进后倾动炉布袋收尘器运行情况统计表

5 结 语

任何烟气收尘系统都有结露点存在,因此要保证收尘设备的稳定运行,对收尘系统的布袋入口温度控制和熟石灰的及时输送很重要。布袋收尘器安全运行,其布袋入口烟气温度必须控制在允许范围之内,过高可能导致布袋着火燃烧事故;过低,烟气则会存在结露现象,布袋粘结甚至腐蚀。布袋酸结露严重会导致收尘器阻力升高,会降低收尘器的收尘效率以及使用寿命。因此,出现布袋进出口烟气压差变大时,必须迅速查明原因,并进行处理,以防止烟气排空不达标。

猜你喜欢
露点冷却器石灰
药厂洁净空调箱的BMS 控制策略
船舶废气脱硫蒸发冷却器数值模拟
大中型变频调速高压电机空-空冷却器的设计
露点间接蒸发冷却与机械制冷一体节能空调的研究
降低粗选石灰PH值在沙溪铜矿的运用
不同有效成分的石灰消毒防病效果的比较试验
提高岩石乳化炸药做功能力研究
石灰:石膏湿法脱硫技术在公司的应用
Borg Warner公司研发的再循环废气冷却器
整体级联式增压空气冷却器的进气模块