吴 征,沈明昌,喻支乾,傅志军,王 东,李汉振,赵宗波
(中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司运维车间,山东 淄博 255300)
报警箱设计原理:车间的电机运行信号由变频器输出,送至PLC的开关量输入,PLC根据切换开关判断车间的开停车状态[2]。如果车间处于停车检修状态,则PLC不会输出语音报警,报警指示灯及报警电铃不会启动;如果车间处于正常开车状态,某台电机出现非计划停机状况,PLC根据变频器输出的运行信号启动报警信号灯及语音报警,语音报警会播报哪一台电机出现故障,同时触摸屏上会显示出现故障电机的编号,以方便运行人员及时处理,灯光及响铃提醒运行人员及时对车间发生的状况作出反应。故障处理完毕后,运行人员需要手动操作报警箱上的复位按钮进行复位。
(1)电动机正常运行
本系统不发出如何告警信息;
(2)电动机正常停机时,系统要能区分这种工作状态,此状态下,系统不
发出如何告警信息;
(3)电动机变频器发出故障信号
通过设在控制箱上的触摸屏告知是哪台或者哪几台电机故障,同时发出声光报警(进行语音播报具体的设备位号)。
(4)配置复位和消音按钮,给每台电机回路加装检修按钮或者开关,防止
电机正常检修时误报。
本系统组成如下图1所示:
图1 系统组成
本系统最多可实现6台连接设备的语音报警功能,系统设系统复位按钮1个,每台电机回路的检修按钮由触摸屏实现。
该系统由以下元器件组成:
(1)控制器:
I/O点位分析:DI:8个、DO:7个;
配置以太网网口1个,为后期数据远传备用;
串行端口(RS485)1个,用于和HMI通讯;
采用西门子S7-200 SMART作为核心控制器,该型号PLC拥有12个DI,8个DO,1个RJ45,1个RS485,完全满足现场需求;
(2)触摸屏:触摸屏采用昆仑通态TPC7062TX。满足系统要求;
(3)开关电源:明纬220VAC/24VDC;
(4)声光报警器:6路一对一(声光);
(5)附件(继电器、按钮、端子)采用国产优质产品;
(6)箱体:室内防水控制箱(挂壁安装)
1.2.1 停转报警箱电气原理
端子接线表如下表1所示。
表1 端子接线表
系统功能说明:
(1)设置HL1指示灯,用于系统电源指示。
(2)设置SB1按钮,用作复位按钮。当出现一台或多台机器故障时,按下按钮复位所有故障。
(3)当出现一台或多台机器检修时,可以在触摸屏上设置机器为检修状态,防止误报。
1.2.2 停转报警箱PLC接线如下图2所示。
图2 PLC接线图
1.2.3 停转报警箱设备接线如下图3所示。
图3 设备接线图
(1)主界面如图4所示。
图4 主界面
(2)操作步骤
登录:点击主界面中的登录按钮,在弹出的界面中,用户名选择为负责人(默认),密码为123,点击确定按钮,即可登录。
配置:点击配置按钮,在弹出的配置界面中配置相关通道。点击通道前面白色框,当白色框上出现红色的勾号时,表示该通道启用成功。(取消通道的话,则需要再次点击白色框即可)。点击黄色框,在弹出的界面中输入通道名称编号。配置完成后点击确定按钮。
选择设备状态:通道配置完成后,点击投入生产按钮,则表示开启该通道的停转报警监控;点击检修按钮,则表示关闭该通道的停转报警监控。
(3)故障复位
当现场状态为生产中的设备电机停止运行时候,该系统会报警。柜体上面的指示灯亮起,并发出语音提示,触摸屏上面会出现警示图标。
现场故障排除后,点击柜体面板上的复位按钮,将故障信息复位。
通过对现场情况的模拟实验,当电机处于非计划停车状态时,报警器通过接收变频器传递来的信号,在操作室发出声光报警,并报出具体的电机位号。因此,该报警器的安装,将多台重要电机的运行状态传递到操作室,车间操作人员能及时的对电机停转做出反应,将非计划停车的损失降到最低。
模拟报警箱实验成功后,将会立即投入到该车间滤机电机上使用,现在已经开始进行控制线的现场敷设。通过检测滤机电机变频器的运行状态,来监控电机。
用该型号PLC作为控制器时,其输入输出口不足以满足岗位所负责的所有电机的监测功能,对于数量更多的电机,只能通过增加报警箱或者对PLC增加扩展模块来满足需求,使费用、占地空间大幅增加,不符合经济生产的要求。
针对所暴露出来的问题,下一步的研究方向,可以将PLC替代为单片机或者处理速度更快的DSP,这样报警器可以连接更多台设备,消除了PLC输入、输出端口局限的障碍,将会更加的有利于生产效率的提高。