卡门涡街对锅炉冷风风道危害的研究与对策

2021-01-08 10:06范洪武姚书恒邢龙飞井长飞
电力与能源 2020年6期
关键词:风门风道卡门

范洪武,姚书恒,邢龙飞,井长飞

(1.上海电力股份有限公司罗泾燃机发电厂,上海 200949;2.上海电力哈密宣力燃气发电有限公司,新疆维吾尔 哈密 839000;3.上海上电电力工程有限公司,上海 202150)

某电站200 t/h级锅炉为杭锅集团生产的NG-200/6.2-Q型单锅筒、自然循环、集中下降管、倒“U”型布置的锅炉。空预器型式为热管式。锅炉配备了2台四川三维鼓风机有限公司生产的SWG6-51NO15.5D型离心式鼓风机。每台风机送风量为126 000 Nm3/h、风压为7 500 Pa、转速为1 480 r/min、功率为400 kW。每台风机进风口处各安装了一套圆形阻片式消声器、吸风口至风机入口呈90°圆形风道[1-3]。风机入口为导叶调节风门、出口为矩形挡板式风门。高压风经过斜向上45°倾角后通过矩形挡板风门,进入矩形风道直管段及90°转向弯头,最终再经矩形风道直管段,进入热管式空气预热器(见图1)。

某电站自2019年投产以来,其锅炉送风机出口风道在正常运行中一直存在一系列问题。燃气锅炉两台送风机并列运行时,1号送风机出力大,2号送风机出力小,若提高2号送风机出力,进口导叶风门开度超过45%时,2号送风机振动明显增大,且有上升趋势,甚至发生了风机振动过大而跳闸的事故,导致两台送风机无法正常并列运行,锅炉送风量严重受限。2号送风机侧风道同时会发生振动并伴有强烈噪声。1号送风机及该侧风道未发生振动问题。由于2号风机侧风道长期剧烈振动产生了高频的交变应力,因此在该风道壁多处均发现了大量的裂纹,造成运行中冷风道侧大量漏风[4-7]。风道振动引发的破坏不仅影响在运设备安全,也极大地制约了锅炉正常的带负荷能力,严重降低锅炉正常运行效率,造成巨大的能源浪费。

1 风道振动试验

为了彻底解决这一问题,电厂技术人员针对此难题开展了一系列工作。为了验证送风机在各工况下的运行状态,技术人员在锅炉停役期间,对该锅炉1号、2号送风机进行了冷态运行试验,以测量不同状态下的振动数据。

1.1 风机单独运行试验

首先分别单独运行燃炉1号、2号送风机,在进口风门开度由10%~100%缓慢开启的过程中,测量并记录其出口风压、风机振动及电流的变化情况,并利用就地测振笔,测量并记录风道振动,结果见表1。

表1 改造前冷态单试记录

通过对比试验,发现1号送风机在任何工况段,均未发生风机振动异常、风道振动异常的情况。送风机始终正常运行。

2号送风机在调整进口风门开度为45%的瞬间,2号风机本体振动急剧攀升,就地2号侧风道也随之剧烈振动,并在进风口处、出口风道90°弯头段伴有尖锐的空气噪声。同时,由于振动超限,2号送风机振动保护动作,送风机跳闸,试验结束。

1.2 风机并列运行试验

为了进一步分析风道与风机振动的成因,随后对两台送风机进行了并列运行试验,在进口风门开度由10%~100%缓慢开启的过程中,测量并记录其出口风压、风机振动及电流的变化情况,利用就地测振笔,测量并记录风道振动,试验结果见表2。

表2 改造前冷态比列试验记录

并列运行中发现,随着1号、2号送风机进口风门同步缓慢开启,两侧风机与风道运行均十分平稳。但当风门开度达到45%时,2号送风机振动随之突然上升、2号侧风道振动增大、噪声也增大。而1号送风机侧风道、风机运行均正常。

此时单独继续开大1号送风机进口风门至60%开度,1号送风机侧风道、风机依然运行正常。风机、风道及吸风口处无噪声、无明显变化。

此时再微开2号送风机进口风门,2号送风机本体、风道振动进一步增大,风道及吸风口处噪声越发尖锐。直至振动值达到保护值,2号送风机跳闸,试验结束。

2 风机及风道振动原因综合分析

2.1 风道结构与布置分析

结合2号送风机侧风道开裂的位置与风道结构分析,送风机出口风道开裂位置主要在风道内十字支撑后方(风流),这符合内十字支撑引发振动的特征。送风机风道高2 m、宽1.5 m,通常情况下,内十字支撑更易激发风道垂直壁的振动,因为风道垂直方向尺寸大于水平方向,垂直腔的固有频率应低于水平腔,但本次风道的开裂集中在风道弯头和直段的两侧,振动应发生在风道的两侧。分析送风机出口风道的布置特点,风道振动与风道内风速分布不均有关,而且2号风机的风道弯头处已增加了一层导流板,将风道分隔为垂直两层,提高了风道垂直腔的固有频率。

2.2 风道流速与流场分析

如果假设,风道内流速均匀、45%风门开度下单台风机风量为总量的80%(157 500 Nm3/h)、风道压力0.5 kPa、风温25℃,2 m×1.5 m风道内的平均流速为9.71 m/s,内十字支撑激振频率为36 Hz,而风道垂直方向腔室固有频率为86.5 Hz(隔开后为173 Hz),风道水平腔室固有频率为115.4 Hz,风道内流速均匀,内十字支撑不会激发风道共振,仅当局部风速接近平均风速3倍时,内十字支撑会激发风道侧向共振。

2.3 振动原因综合分析

由于送风机出口紧接扩展口和弯头,风道内流速不均是不可避免的,进一步分析出风道流速不均主要由弯头引起,且沿风道垂直方向变化,特别当风门挡板开度较小时。这就可以解释,为何风道内十字支撑激发风道水平腔固有频率,由于在弯头的外侧可能存在较高的流速,提高垂直支撑引发的水平方向激振频率,水平支撑引发风道垂直方向激振,水平支撑位于风道高度方向的中心线附近,流经风速不易较高,不易激发风道垂直(高度方向)固有频率。送风机出口示意图如图2所示。

风门挡板开关方向会影响风道内流场分布,对于位于V4-V5柱(见图2)之间的2号风机,如果风门挡板开关方向是从V5向V4,40%~45%开度时,风道内空气更易集中在V5柱侧,与弯头造成的流速偏差重叠加大流速偏差。

实际流体绕流圆柱(管)体时,边界层分离所形成的旋涡在背流面有一定释放(脱落)规律,当Re90~200时,背流面旋涡不断地交替生成及脱离,并在尾涡区形成交替排列、旋转方向相反、有规则且较稳定的两行旋涡,以比来流小得多的速度运动,这种现象称为卡门涡街。

当2号侧送风道内产生卡门涡街时,旋涡交替产生并脱落,因此将产生交变力,从而被绕流柱体产生振动及噪声;当交变力频率与风道材料激振的固有频率接近时,便会产生共振现象,使振动加剧;振动会使周围空气发出声响效应,若其频率与风道材料激振的固有频率接近时,又会产生所谓的声振,使振动及噪声加剧。

综上分析,导致锅炉2号送风机在进口风门开度达45%时振动加剧、噪声增大并振裂风道的直接原因,便是在该开度下,2号送风机侧出口矩形风道内,产生了剧烈的卡门涡街现象。

3 治理卡门涡街的应对策略

根据试验数据,结合分析可知只要能避免锅炉2号送风机出口风道内形成卡门涡街,便能彻底地解决威胁锅炉正常运行已久的送风风机及风道振动问题。针对这些情况,技术人员决定对燃气锅炉2号送风机风道进行以下改造。风道改造示意图如图3所示。

(1)根据原厂图纸原比例尺寸,重新制作并更换2号送风机风道,并将材料由原6 mm厚的Q235钢板改为4.5 mm厚的Q235钢板。

(2)沿风机出口矩形风道至90°弯头后一米水平段,在风道内十字支撑后部均增加十字导流板,用以消除风道水平激振源。于风道四角内壁焊接角铁加固,提高风道刚度,提高其通道固有的振动频率。以彻底破坏卡门涡街的形成条件。

(3)将风门挡板水平旋转180°,改变风门挡板开关方向,减小风道内流量偏差。

4 改造后效果

送风机风道改造完成后,随即安排了送风机冷态模拟运行试验。2号送风机单独试转时,风机运行基本平稳,试验记录见表3。

进口风门开启及关闭过程中,在开度30%左右时,风机振动小幅上升达到3.5 mm/s的峰值,进口风门开度大于35%时,风机振动趋于平稳。在整个试验过程中,风道振动始终平稳、未发生噪音异常升高等情况。

表3 2号送风机风道改造后单试记录

两台风机并列运行时,试验记录见表4。

表4 风道改造后并列试运记录

1号风机运行平稳,振动随开度变化不大,试验过程中平均最大振动为2.5 mm/s。2号风机在进口风门开度25%~35%时,风机振动达到峰值3.79 mm/s,当进口风门开度大于35%时,风机振动趋于平稳。在整个试验过程中,风道振动始终平稳、未发生噪声异常升高等情况。

5 结语

经过本次改造后,2号送风机风道内的卡门涡街现象被完全消除,送风机与风道运行工况远优于修前。在全负荷段均能实现风量可靠的调节,使炉内最大送风量明显增加,是锅炉出力不再受到制约,有效的保障了燃气锅炉整体蒸发量的提升。由此也进一步证明了在离心式送风机风道设计中,需全面考虑结构、流场能否有效避免卡门涡街现象的形成。

虽然两台风机在全负荷段运行能有效地避免卡门涡街对设备的危害,但在部分负荷段(2号送风机在进口风门开度25%~35%区间内)依然存在小幅共振点无法消除现象。因此,两台风机并列操作过程中要缓慢,做好预判,尽量保持风压稳定,避免大幅度波动。两台送风机并列运行时应避免长时间在共振点区间运行,选择通过风量再平衡调节或快速通过该区间的方式,保障机组的稳定运行。

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