降低GDX1内衬输送组件传动轴漏油的维修时间

2021-01-13 10:02李玲玉
探索科学(学术版) 2020年10期
关键词:包装机垫圈油封

侯 萌 李玲玉

红塔烟草(集团)有限责任公司 云南 玉溪 653100

GDX1包装机其结构比较合理,设备运行的可靠性也较同类机型可靠的多,该机在选材,零部件加工精度上,组装过程中都具有非常高的要求,加之其检测系统也比较完善,目前较主流的机型,运行中发现油封时间长就会磨损,导致此处漏油,而要更换此油封非常的麻烦,要从主传动齿轮箱内拆除螺母、齿轮后方可从前方抽出此轴,待更换好油封后又要重复上述安装,费时费力,严重影响设备效率,针对此问题展开解决。

1 存在问题

GDX1包装机内衬输送组件改为吸风带输送后,留下传动轴,轴上的油封时间长就会磨损,导致此处漏油,而要更换此油封非常的麻烦。每次更换都必须打开后盖从主传动齿轮箱内拆除螺母9、垫圈8、齿轮7及垫圈6后方可从前方抽出此轴,待更换好油封后又要重复上述安装,1名熟练的修炼工每次更换油封需要维修时间将近6小时,严重影响设备效率。

2 原因分析

修理人员对更换内衬传动轴油封没有经过专门培训,GDX1内衬传动轴油封需拆除、安装后部防护盖,需耗时20分钟。更换油封需从机器内部拆除、安装齿轮,更换油封需从机器内部拆除、安装齿轮,需耗时5小时。

3 详细技术内容

3.1 解决方法 此传动轴(OX8547)因轴头有一台阶,原来的油封只能在抽出整根轴后才能进行更换,为了达到从外面进行更换油封的目的,必须对轴上台阶进行加工,以使油封能从外面轴头方向直接套到轴上,通过测量得知轴头尺寸为¢25mm,而油封尺寸为:22×32×7,因此必须要把轴头加工到至少¢22mm。因此轴头不再起传动作用,可调节的空间不受限制,最后确定加工到¢22mm,这样油封更容易放入。

图1 加工前传动图

3.2 维修过程 小组成员在拆除该组件传动轴后,为了达到从外面进行更换油封的目的,对轴上台阶进行加工,使油封能从外面轴头方向直接套到轴上。通过测量得知轴头尺寸为¢25mm,而油封尺寸为:22×32×7,必须要把轴头加工到至少¢22mm。加工后轴头不再起传动作用,可调节的空间不受限制,最后确定加工到¢22mm,这样油封更容易放入。加工后的轴如图2所示。

图2 加工后传动轴

3.3 效果检查 GDX1包装机内衬输送组件传动轴改造完成后,在设备停机检修时进行更换内衬输送组件传动轴油封测试。从统计可以看出:GDX1包装机内衬输送组件传动轴改造完成后,组织小组成员进行更换传动轴油封,更换内衬传动轴时间平均为18分钟,实现了更换油封可以控制在20分钟内。

4 成本及效益分析

技术改造成本费用:因是对原轴头进行加工,在本车间利用车床就可进行,因此不产生经济费用。

而且此油封在改造前如果要进行更换,必须打开机器后盖,从主传动齿轮箱内拆除螺母、垫圈、齿轮及垫圈后方可从前方抽出内衬输送组件传动轴,待更换好油封后又要重复上述安装,改造后从前面进行更换只需要20分钟左右。

5 总结

本次活动针对GDX1包装机内衬输送组件传动轴的改造,通过小组的努力,使油封更换十分方便,大大缩短了更换油封的时间,活动取得圆满成功。还将针对包装机设备效率,原辅材料消耗,产品质量等问题开展小组活动,鼓励小组成员在工作中积极创新,努力提高小组成员维修技能,提高设备效率。

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