南翼山站与尖北站天然气脱水效果分析

2021-01-20 08:43张政
科学技术创新 2021年1期
关键词:露点北站水合物

张政

(川庆钻探工程有限公司重庆运输总公司,重庆401147)

1 概述

南翼山天然气回收站位于青海油田南翼山采油作业区,是我公司首个天然气场站,以回收油井伴生气为主,对伴生气进行脱水、脱烃,并向天然气管网外输干气。自2017 年10 月投产以来,运行相对平稳,日处理天然气6 万方,日产烃3.5 吨。

尖北天然气脱水站位于青海油田尖北采气作业区,是天然气净化站,将天然气脱水后外输至管网,初期日处理天然气12万方,后期增加到40 万方,日产水120 吨。

2 面临主要问题

南翼山站目前面临的主要问题是,在目前生产流程下,脱水效果影响后期的脱烃流程,不能实现连续生产。

尖北站目前面临的主要问题是,一是天然气中的游离水含有大量未与地层反应的压裂酸,PH 值在6-7,流程管道壁厚每周减少约0.06mm,以这样的腐蚀速度运行下去,在尖北临时站运行至合同期结束,设备面临报废风险;二是干气质量不合格,根据GB17820 对天然气输气的气质要求中“水露点在交接压力下,水露点应比输送条件下最低环境温度低5℃”而尖北区块最低气温为-30℃,尖北站的水露点在-33℃~-30℃,与国家标准有一定差距。

3 脱水效果分析

目前南翼山站采用两方案运行,一方案为天然气经过原来的旧管道经过压缩机进行增压,另一方案为取消压缩机,天然气利用自身压力经PE 管进入站内。

图1 南翼山站工艺流程简图

表1 南翼山站天然气成分表

查询天然气含水图表可得在3Mpa 的工艺流程压力下,20℃的冷后温度条件下,天然气中饱和水的含量为0.75kg/1000m3,在南翼山站的工艺流程中,日产5 万方天然气,其中的水量应当为5x10x0.75=37.5kg,南翼山天然气脱水塔每8小时倒塔一次,即每次脱水塔吸收的水量在15kg 以下,这个水量对于分子筛1 吨填料吸收应当完全吸收,流程中在线水露点仪测到的水露点在-45℃~-60℃,完全满足当地输气要求。而在实际运行过程中,发现在水露点出现下降后,制冷冰机会出现压差,即冰机管路由于水合物的形成,即经过脱水塔后的流程中还是存在少量的水,逐渐与天然气组分中的烃类结合,生成水合物。

南翼山天然气湿气组分复杂,从甲烷(C1)到庚烷(C7)组分均有存在(表1)。将其输入到PIPESIM 软件中,通过Phase Envelope 工具进行分析,在30bar 即3Mpa 的压力下,流程中的第一种水合物形成温度约为14℃,第二种水合物的形成温度为6℃(如图2 所示),在整个流程中温度最低点为冰机制冷处,冰机设定温度一般为-25℃~-32℃,气相中烃类及水在流程压力下不可避免地在流程中会形成水合物,通常抑制水合物的形成一般有两种:一是提高工艺流程温度,南翼山站采用深冷工艺进行脱烃,提高流程温度将与整个工艺流程背道而弛;若采用降温方式,在温度低于烃露点的条件下,烃类形成液体,随污水一同排出,影响整个站内烃产量。二是注入醇类对水合物进行抑制,以减少水合物形成的速度,此种解决方法需要在后端增加烃醇分离设备,防止醇类进入成品轻烃。

尖北站对天然气进行粗脱水,水露点控制要求较为宽松,在目前每天处理气量40 万方、每天来水120 吨的运行条件下,脱水能够基本保证管输要求,后端管线运行时偶尔有轻质油、重烃等出现,目前未出现影响管道运行的事件。

4 解决方案探讨

图2 PIPESIM 软件生成的天然气的包络曲线

图3 吸附阶段分子筛床层的变化情况

表2 常用吸附剂的性能参数[3]

对于南翼山站的生产不连续的问题,在不更换现有制冷设备的前提下,可从两个方面着手解决,一是提高脱水效果,考虑到后期使用新PE 管线运行,由于减少了增压环节,由于压力的降低,天然气来气中的含水会有一部分增加,可考虑增加脱水设备,进行2 次脱水,如在现有脱水设备前增加湿法脱水设备如三甘醇脱水,三甘醇脱水工艺适用于处理气量大,对水露点要求不高的天然气集输环节,脱水后的干天然气水露点低于-15℃[1]、在脱水塔中增加粗脱水填料,如硅胶(硅胶静态吸附容量在相对温度60%的条件下为33.3%,而分子筛4A 只有22%[2],在塔顶增加粗脱水填料可以减轻分子筛的的负担,从而将吸附阶段分子筛床层的吸附转效点延后,减少进入冰机的水分,缓解冻堵问题。二是在流程中增加注醇工艺,降低水合物形成的温度,降低水合物形成的速度,以减少停机时间。三是预冷脱水脱烃,降低压缩机后端的一级预冷器操作温度、增加风冷管等措施,使水、烃、油混合物一同分离出来,再使用三相分离器从分离出来的混合物中回收轻烃,排放油、水,由于南翼山站的气体组分的水合物形成温度较低,故需要在预冷前进行注醇,防止预冷脱水过程形成冰堵。尖北站目前脱水运行基本饱和,计划对此脱水站进行扩容,在原有的基础上增加脱水橇,使整站处理能力达到60 万方/天,在试采合同期内保证产品气符合管输要求。

5 几种脱水吸附剂的介绍(表2)

目前主要的脱水吸附剂有硅胶、活性氧化铝、分子筛等。活性氧化铝再生时消耗的热量多,选择性差,易吸附重烃,呈碱性,不宜处理含酸性气体较多的天然气。硅胶吸附水蒸气的性能很好,且具有较高的化学和热力稳定性,但硅胶与液态水接触很易炸裂,产生粉尘,增加压降,降低有效湿容量。分子筛是一种人工合成沸石,是强极性吸附剂,对水有很大的亲和力,可以同时净化、干燥气体和液体。分子筛的热稳定性和化学稳定性高,且具有许多孔径均匀的微孔通道和排列整齐的空腔,故其比表面积大(800-1000m2/g),且只允许直径比其孔径小的分子进入微孔,使大小和形状不同的分子分开,起到选择性吸附的作用。

水是强极性分子,分子直径为2.7-3.1 埃米,比A 型分子筛微孔孔径小,因此,A 型分子筛是气体或液体脱水的优良吸附剂,气体露点可低于-100℃。石油裂解气脱水多用3A 分子筛,天然气脱水多用4A 或5A 分子筛。吸附选择性强,干燥后的气体含水量可达到0.1-10mg/L,具有高效吸附特性,分子筛在低水汽分压、高温、高气体流速等苛刻的条件下仍然保持较高的吸附水量,在高温下只有分子筛才是有效的脱水剂。使用寿命较长,不容易被液态水破坏[4]。

分子筛吸附脱水是目前青海各天然气场站普遍使用的净化方法,分子筛性能的好坏,直接影响输出干气质量,在脱水要求不高的条件下可选用硅胶,在要求苛刻的条件下,优先选用分子筛或在脱水塔内混合填充。

6 结论

我公司青海事业部的场站在脱水要求上各有差异,水气分离的效果主要由操作压力、操作温度、两方面因素决定,压力越高、温度越低水气分离效果越好,但在降温脱水时兼顾考虑防止水合物形成,防止烃类与水混合排出;脱水吸附效果主要由脱水塔中的吸附填料决定,硅胶吸水量大,但与液态水接触易炸裂,分子筛吸附效果较好,吸附容量相对较小,吸附塔填料应根据场站实际情况选用。

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