小齿套感应淬火开裂分析

2021-03-24 20:17刘智佩
科学与生活 2021年29期
关键词:淬火试样裂纹

刘智佩

摘要:本文对感应淬火开裂的42CrMo小齿套进行了分析,发现有的零件在感应淬火过程中未进行回火,且零件整个截面已经淬透。说明热处理厂家在生产过程中缺乏技术指导和现场管理,导致了零件的开裂。

关键词:感应淬火;42CrMo钢;热处理;裂纹

2021年4月1日,接售后通知,NXS项目制令号为20NXS217,图号为FMK02III-05的齿轮套在客户现场发现裂纹,已发回我公司。

在售后服务处办公室查看该零件,肉眼可见齿面多处开裂,送检计处用卧式磁粉探伤机检查,缺陷情况见图1,图2。

从图片中可以看到,该零件在齿根、端面、齿面存在多处开裂,裂纹分布几乎遍布所有的感应淬火区域。

该零件工序为:锻件下料-粗车-超探-精车-超探-滚齿-感应淬火-磁粉检查-终检。

将该零件开裂的部位线切割,制取试样,见图3。首先进行了化学成分分析,结果见表1,未发现异常。又检测了该材料的非金属夹杂,结果见表2,未发现异常。对试样进行硬度检测,发现从齿顶到内孔表面,其硬度均在HV590以上。对试样进行抛光处理,用4%硝酸酒精腐蚀(后来对试样进行了200℃,保温5小时回火处理,以便进行对比观察)进行金相检测发现,该零件组织异常,与经过回火的组织明显不同,具体见图4,5。

后来,陆续又发现同类型的零件,其规格稍大,也存在表面裂纹,具体见图6。将零件线切割制样如图7,8,用4%硝酸酒精腐蚀观察,感应淬火层深不符合要求,但组织是经过回火的。

从裂纹的微观形态来看,符合淬火开裂的特征,裂纹尾端尖细,且两侧无氧化、增碳、脱碳现象[1]。具体见图9、10。结合材料的化学成分检测和非金属夹杂情况来看,开裂原因应该是感应淬火引起的。

从以上情况可以看出,此次出现批量開裂的原因如下:

1零件开裂的原因为感应淬火开裂;

2感应淬火厂家的生产过程控制混乱,有的零件回火了,有的没有,但是都开裂了,说明回火不及时。有时还存在零件忘记回火的情况,说明现场控制存在问题。

3这种小的零件,感应淬火厂家淬火感应线圈的选取,工艺参数等都存在不合理的情况,导致齿部全部淬透。

参考文献

[1]陆柯杰,张玉焕,紧固件金相制样的开裂判别,金属加工(热加工),2021年04期

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