FX型叶丝风选设备控制系统的优化设计分析

2021-06-10 23:34张鲞
粘接 2021年2期
关键词:优化设计

张鲞

摘要:对FX型叶丝风选设备的系统控制方法进行优化研究,通过获取当前一级风选机筛除物出口处第一筛除物重量,通过比较调整二级风选机的风机频率。这样的设计方法能够实现对叶丝风选出口剔除梗签率、剔除梗签中含丝量的快速调节和精准控制,从而提高成品叶丝的纯净度。

关键词:叶丝;风选设备;优化设计

中图分类号:TD455+.4 文献标识码:A 文章编号:1001-5922(2021)02-0146-03

叶丝两级风选设备现广泛应用于卷烟生产企业,用于剔除烟草叶丝中的梗签。其由一级风选机和二级风选机组成。在制丝过程中,叶丝经过一级风选机进行初选,一级风选落下的梗签以及少部分叶丝经过定量后,再进入二级风选机再次进行精选,从而精选并筛除梗签,达到提高叶丝纯净度的目的。在风选过程中,通过控制风选机的风机频率,可以调节风选的筛除效率。增大风机频率,能够降低剔除的比例,提高输出叶丝的量;反之,减小风机频率,能够增加剔除的比例,降低输出叶丝的量。

1叶丝风选设备的现状与问题

1.1风选设备的工作原理

风选机是根据叶丝物料的比重及悬浮速度的不同,利用具有一定运动特性的倾斜面,通用风力而使物料进行分离。当物料由进料斗流到斜料口时,便受到倾斜气流的作用,使用比重较大的砂石经自动分级后沉到流料口的后段斜面上,比重较小的物料颗粒则处于前段斜面上,比重更轻的草、叶等物料则浮到前方。为此达到使中药物料与砂石、草、叶等分离的目的。

1.2叶丝风选设备存在的问题

目前各卷烟生产企业使用叶丝风选设备时,往往使用固定的一级、二级风选风机频率,若来料流量波动,且风选机不能机动地相应调整,则容易造成剔除不足:该剔除的杂质,诸如:梗签、烟垢、叶丝湿团等不能有效被剔除,进入卷烟造成烟支被梗签刺破或烟支发生黄斑、霉变;或是剔除过度:剔除物中可用叶丝增加,造成叶丝浪费,增加制造成本。

而通过控制二级风选机的风机频率,能够实现对梗签剔除率、剔除梗签中含丝量的快速调节和精准控制,实现自动化控制,减少人为干预,从而提高成品叶丝的纯净度。

2优化设计的内容与步骤

2.1调整二级风选机的风机频率内容

叶丝风选系统包括依次连接的烘丝机,一级风选机和二级风选机,一级风选机用于对烘丝机输出的叶丝进行第一风选处理,输出第一风选叶丝和第一筛除物,二级风选机用于对第一筛除物进行第二风选处理,输出第二风选叶丝和第二筛除物。

在一些实施例中,叶丝风选系统控制方法还包括,获取当前烘丝机人口处的叶丝流量M;比较M和烘丝机人口处的叶丝流量预设值Mo;根据M和M。的比较结果,决定是否调整二级风选机的风机频率,其中,若11-M/Mol

2.2调整二级风选机风机频率的步骤

3叶丝风选系统控制装置设计

通过具体实施例进一步详细说明。叶丝风选流程示意图如图1所示,烘丝机10干燥叶丝,并将烘后叶丝送人二级风选设备进行风选,筛除其中的梗签。多级风选设备包括一级风选机21和二级风选机22,通过控制风选机的风机频率可以调节风选的筛除效率。一级风选机21用于对烘丝机输出的叶丝进行第一风选处理,輸出第一风选叶丝51和第一筛除物41,二级风选机22用于对一级风选机21输出的第一筛除物41(主要含有梗签和烟丝)进行第二风选处理,输出第二风选叶丝51和第二筛除物42(主要含有梗签)。第一风选烟丝51和第二风选烟丝52进入后续加工程序。

滚筒烘丝机入口处设有电秤31,用于检测该处物料流量Mo一级风选机21的筛除物出口处设有电秤32,用于检测该处筛除物的流量值m1。对5个批次的烟丝进行风选,工艺标准预设值如下:烘丝机10入口处物料流量预设值M0为3000kg/h,一级风选机41的梗签出料口剔除梗签流量预设m0为450kg/h,梗签剔除率为1.O%-1.5%,剔除梗签中含丝量为12.5%-16.0%,一级风选机41风门开度预设值为61%,一级风选机的风机频率预设值29Hz,二级风选机42风门开度预设值为58%,二级风选机的风机频率预设值eo为32Hzt。

实际生产中,来料流量可能发生波动,按照下述规则调整二级风选机的风机频率e,使得e=eo+Ae:①若M=Mo,△e=0;②若M≠M。,根据a的取值决定△e的取值,a=m-mo,若a在(-15,15)范围内,△e的取值为0;若a在[15,45]范围内,△e的取值为3;若a在(45,100]范围内,△e的取值为4;若a在[-45,15]范围内,△e的取值为-3;若a在[-100,-45)范围内,△e的取值为-4。实施例的风选参数和梗签剔除效果结果如表1所示。

对比例风选机一级风选机风门开度为61%,一级风选机的风机频率预设值29Hz,二级风选机风门开度为58%,二级风选机的风机频率预设值e0为32Hz,均为固定值。其它参数同实施例。梗签剔除结果如表2所示。

如表1所示,实施例1的5个批次烟草经风选后,梗签剔除率和剔除梗签中含丝率波动较小,全部批次的烟草均在预设值指标范围内(梗签剔除率为1.0%-1.5%,剔除梗签中含丝量在10%以内),符合质量要求。如表2所示,对比例2的5个批次烟草经风选后,梗签剔除率和剔除梗签中含丝率波动较大,4个批次的烟草超出了在预设值指标范围(梗签剔除率为1.0%-1.5%,剔除梗签中含丝量为12.5%-16.0%),不符合质量要求。

本设计通过对风选设备风机频率控制,能够实现对梗签剔除率、剔除梗签中含丝量的快速调节和精准控制,实现自动化控制,减少人为干预,从而提高成品叶丝的纯净度。

4结语

叶丝两级风选设备是卷烟生产企业应用较多的设备。烟草企业生产线上的叶丝分选流程是卷烟质量控制的重要环节,目前FX型叶丝两级风选设备是卷烟生产企业广泛使用的风选设备之一,本文对FX型叶丝风选控制设备进行优化设计,通过对风选设备风机频率控制,能够实现对梗签剔除率、剔除梗签中含丝量的快速调节和精准控制,提高成品叶丝的纯净度。

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