离心式压缩机轴向推力瓦温度异常分析及处理

2021-08-26 06:22李裕超赵承群刘晓清
氮肥与合成气 2021年8期
关键词:合成气压缩机轴向

李裕超,赵承群,刘晓清

(山东明泉新材料科技有限公司, 山东章丘 250200)

山东明泉新材料科技有限公司年产60万t甲醇项目,于2017年7月建成投产,主要有空分、气化、动力、合成等工段。其中,合成工段包括变换、低温甲醇洗、硫回收、压缩、合成及甲醇精馏等装置,压缩装置共有3台离心式压缩机组,分别是用于低温甲醇洗制冷的氨气压缩机、用于粉煤输送的CO2压缩机和用于甲醇合成装置的合成气压缩机。合成气压缩机和CO2压缩机由沈阳鼓风机有限公司生产,氨气压缩机由重庆通用公司生产。合成气压缩机自开车加量以来,一直存在推力瓦温度偏高的问题,影响系统的稳定运行。

1 合成气压缩机基本结构

合成气压缩机型号为3BCL528,由于运行压力相对较高,采用垂直剖分压缩机结构,2个提压段和1个循环段共8级叶轮。每级叶轮分别装有口环、级间疏齿密封,转子两端为干气密封。末级叶轮后端装有平衡盘和平衡盘密封。止推轴承采用双金斯伯雷轴承,用于承载轴向力,以保证机组整体安全平稳运行。

2 合成气压缩机推力瓦温度异常情况分析

合成气压缩机自2017年初安装完毕后,从管道吹扫、油路清洗、汽轮机试运转到压缩机联动试车都比较顺利,一次试开车成功,并且在低压氮气工况运行非常稳定,顺利完成了3 d的系统升温还原工作。到2017年7月底全系统开车加量后,合成气压缩机进出口压力逐步提高至正常生产工况;随着压缩机出口压力的提高,压缩机位移明显增大,压缩机推力瓦温度也明显升高,当系统出口压力达到6.0 MPa后,推力瓦温度升高至95 ℃以上,而压缩机运行转速只能维持在最低运行转速7 500 r/min左右,并且随着运行时间的延长,推力瓦温度总体仍然不断上涨。2018年4月,推力瓦温度已超过报警值(110 ℃),系统被迫停车,对压缩机推力瓦进行拆检维修,开车后温度仍然在95 ℃以上,并有缓慢上涨趋势。根据查阅压缩机设计说明,压缩机额定转速可达到8 000~9 000 r/min,压缩机出口压力可达到7.5 MPa,推力瓦温度应该控制在90 ℃以下。针对此问题,立即联系工艺、设备、生产、仪表等部门组成课题攻关小组,讨论分析原因并制定改造措施。

压缩机开车运行参数与设计参数对比见表1。

表1 压缩机开车运行参数与设计参数对比

压缩机主推瓦温度高,轴向位移大是轴向力过大的表现,而轴向力过大的原因可能有:

(1) 止推轴承尺寸设计过小不能有效承载转子轴向力。根据止推轴承图纸和机组的运行参数,对止推轴承进行了核算,经核算该轴承允许的最大轴向载荷为3 100 kg。但实际运行中轴承温度偏高,说明该轴承所受轴向力远远高于其所允许的最大载荷。

(2) 平衡盘设计不合理,不能有效平衡转子轴向力。

(3) 平衡管堵塞导致平衡盘平衡的轴向力减小。

(4) 油系统对轴承产生影响。

经查看现场运行参数确认,该压缩机振动值均在要求范围内,润滑油供油压力满足设计要求,回油量充足,排除油管路泄漏和堵塞的情况,同时也排除润滑油油质劣化问题,现场实际进油温度远低于要求的进油温度,综合分析可以排除油系统对轴承温度的影响。压缩机平衡管共4根,借停车机会对其中1根进行拆检也未发现问题,因此也可以排除平衡管堵塞问题。最终确定该压缩机存在转子轴向力失衡,轴向载荷超出止推轴承的承受能力,所以导致该压缩机的主止推瓦温度一直居高不下。

3 压缩机检修改造方案

通过与设备制造厂家技术人员进行讨论沟通,最终确定改造方案如下:

(1) 改造口环密封,减少气体内泄漏,增加压缩机稳定性[1-2]。

(2) 更换平衡盘;按照已经确定的设计尺寸加大平衡盘,增加其对轴向力的平衡能力,降低作用在止推轴承上的载荷[3]。

(3) 改造平衡盘密封,采用先进的防旋绕式平衡盘密封。

(4) 按新改造的平衡盘气封改造循环段出口蜗壳。由于平衡盘外圆尺寸加大,现有空间不足以安装新的平衡盘气封,所以需要在设计允许范围内加大蜗壳内孔,以便安装平衡盘气封。

4 压缩机检修改造计划实施

4.1 压缩机本体改造步骤

压缩机本体返回设备制造厂,首先对各部位间隙进行详细检查记录,其次对转子进行检查修复,对平衡盘进行更换,根据新更换的平衡盘对循环段出口蜗壳进行改造,更换新的平衡盘密封及轴端密封,最后根据拆装数据对机组进行回装。整个改造周期约10 d。

4.2 压缩机停车检修计划的实施

针对此次压缩机返厂改造方案,制定了系统全停检修方案,以压缩机返厂检修为主线确定整个停车检修时间及开停车计划。压缩机检修小组细化各项检修步骤,倒排工期进度,将检修时间压缩到最短16 d,并在各环节安排专人掌控检修进度。系统停车后,压缩机检修工作24 h不间断,从系统停车处理置换,到压缩机拆机吊装运输,以最短时间将主机运至设备制造厂,压缩机改造完成后又迅速运回,设备重新就位找正,安装完成后进行工艺置换处理,试车完成具备开车条件。通过全体人员共同努力,整个检修项目提前1 d完成,为系统提前开车争取了时间。

5 压缩机检修改造后效果

压缩机改造前后运行参数见表2。

表2 压缩机改造前后运行参数

由表2可以看出:系统开车后,合成气压缩机逐步提压、提转速,压缩机转速提至8 000 r/min以上,较改造前明显升高,负荷明显增大,压缩机出口压力提高至6.6 MPa,压缩机轴向位移较检修前减少了0.2 mm,推力瓦温度始终维持在90 ℃以下,比改造前明显降低,达到了改造预定的目标,最终消除了压缩机设备运行隐患,实现了满负荷稳定生产。合成系统日产甲醇由检修改造前的1 900 t提高到了2 100 t左右,不仅产量明显增加,系统综合能耗下降也比较明显,根据初步测算,吨甲醇成本可降低120元,经济效益显著。

6 结语

合成气压缩机作为双功能压缩机,不仅担负着原料气提压及合成气循环的双功能,而且也是甲醇合成系统的核心运转设备[4]。压缩机推力瓦温度高的问题不仅限制了合成系统加量,同时不断上涨的温度也直接影响了整个系统运行的安全。本次问题处理,原因排查全面,给后续的改造提供了可靠依据,为压缩机一次性改造成功打下了基础。压缩机改造后转速明显提高,循环量明显加大,系统负荷较改造前增加了10%,改造效益非常可观,更重要的是消除了设备隐患,实现了大型运转设备的长周期稳定运行。

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