测硫用微库仑仪测定石油产品中氯含量的改造

2021-09-10 02:42邵长杰
油气·石油与天然气科学 2021年3期

摘要: 本文介绍了利用PRA-200型微库仑测硫仪进行改造,来测定石油产品中微量氯含量。经过对进样口温度、燃烧温度、氧氮流量及采样电阻等实验参数的不断优化和大量的实验测试,最终证明改造可行,方法可靠,能够保证测定数据的精度和准确性。

关键词: 微庫仑仪   石油产品   氯含量

前言:

原料油中含有超标含量的氯,会造成装置设备的腐蚀或催化剂中毒,会严重影响装置的稳定生产甚至安全。随着我厂原料的多样化,越来越多不同品质的原料油作为我厂裂解原料入厂,这些原料油中的氯含量测定也因此成为质检车间的重要分析项目。

改造前,我质检车间只有一台测定氯含量的进口仪器,又因仪器出现故障,处于待修状态。为了不耽误原料油中氯含量的检测任务,我们通过资料查询和咨询厂家,最后通过改造以前放置不用的PRA-200型微库仑测硫仪,完成了原料油中微量氯含量分析任务。

改进后,不仅完成了分析任务,而且大大减少测定时间,成为目前质检车间氯含量的主要分析手段。

一、问题及原因分析:

1.问题的产生

质检车间一直使用一台进口EA5000微库仑氯测定仪进行原料油中氯含量的测定。在使用过程中,我们发现这台仪器存在三点缺陷:

1.1仪器稳定时间长,做样时间也相对较长,完成一个样品分析需要一天或更长的时间;

1.2冬季室内环境温度低于18度,它就报错不能工作;

1.3备品备件过于昂贵。

不仅如此,自2014年11月开始,此仪器再一次出现故障,一直处于等待备件状态,无法完成维修,而原料油中氯含量的分析却必须完成。

2. 解决思路的产生

原料油中氯含量的测定通常采用氧化微库仑法,而我们正好有一台放置不用的RPA-200微库仑测硫仪。考虑到测定硫含量的微库仑仪在原理和仪器硬件上非常接近,因此存在将此测硫仪改造成测氯仪的可能。

为此我们查阅了相关资料,并与测硫仪生产厂家进行了深入的沟通,确认了把RPA-200微库仑测硫仪改造成微库仑测氯仪是可行的。

二、处理过程及措施:

1.处理过程

首先我们立即与厂家沟通,确认改造所需部件共有两个,即测氯用电解池和测氯用燃烧管。通过沟通,厂家同意马上发货给我们。改造用部件到货后,我们马上对原有仪器进行了改造,拆掉原有测硫用部件,安装了新到的测氯用部件。完成仪器改造后,我们利用标准样品和实际样品,进一步对实验参数进行优化。

2.措施

2.1完成改造后,根据厂家提供的仪器参考值:进口温度700℃,燃烧温度800℃,偏压260mV,增益2400,氧气流量50mL/min,氮气流量70mL/min,采样电阻2KΩ,我们设定了仪器初始参数,进行1 mg/L标准样品的测定。回收率为54%,34%,63%,57%,49%,51%,CV值为29%。测试后发现,仪器回收率偏低,并且测定重复性不好。

2.2继续查阅资料分析原因,对仪器初始参数进行多次优化测试。

(1)固定其它操作条件不变,调整进样口温度750℃,燃烧温度850℃,观察标样回收率变化情况。回收率为61%,76%,73%,69%,56%,68%,CV值为11%。温度参数调整后经测试发现,如上表所示:标样回收率有所提高,但是达不到方法要求。需进一步优化实验参数。

(2)固定相关操作参数,调整氧气为80 mL/min、氮气为80 mL/min,采样电阻4KΩ,回收率为83%,85%,83%,89%,87%,86%,CV值为3%。

进一步优化参数后经测试发现,如上表所示:标样回收率达到80%以上,满足方法要求,六次测定重复性也符合方法要求。为此确定此参数为最终实验参数。

(3)确定了最终实验参数之后,小组成员分别以标准样品和测试样品对仪器分析状态进行了考查,以验证方法可行性。分析结果见表四 测氯方法验证分析结果表:

从表四可以看到,三人平行实验结果回收率均达到较高水平,分析结果精密度良好,完全能够满足分析要求。据此可以确定仪器参数设定合理,数据可靠,方法可行。

三、 结论

1.将PRA-200微库仑测硫仪改造为测氯仪后,能够正常用于分析原料油中的微量氯含量,改造后仪器回收率保证在80%以上,满足分析要求,同时分析数据重复性也符合方法要求,数据准确可靠。

2.改造后,不仅操作更加简单,而且单个样品的分析时间从以前用仪器的24小时缩短到现用仪器的3小时,大大节省了分析时间。

3.改进后,仪器运行良好,一直承担我厂原料油中微量氯的分析任务,完成了原料油中微量氯含量的测定任务。

中石化天津分公司 邵长杰