堆取料机卸料系统输送带防跑偏改造

2021-10-25 02:54杨新宇王亮山于景海
起重运输机械 2021年18期
关键词:落料托辊输送带

杨新宇 陈 浩 王亮山 李 磊 于景海

山东港口日照港股份二公司 日照 276826

0 引言

某港口一期3台堆取料机是2005年投产的大型装车、卸船作业设备,堆取料机悬臂输送带正反转运行,回程托辊均为平托辊,输送带自纠偏性能差,悬臂输送带在卸料作业时,经常发生输送带跑偏现象,随着物料流量改变,来回摆动跑偏,严重时造成设备损伤和物料撒漏[1,2]。为保障流程不中断生产,需降低流量以减轻跑偏,有时需降低到5 000 t/h以下,远低于额定流量7 500 t/h,严重影响卸船效率。

1 设备运行过程中面临的主要问题

1)3台堆取料机自投入使用以来已达15年,受物料冲击、过负荷作业等情况影响,造成堆取料机悬臂钢结构发生轻微变形,悬臂支架发生变形和位移[3],使得输送带跑偏调整困难。

2)输送带头部涨紧液压缸可调整头部改向滚筒对输送带进行纠偏,当输送带头部和尾部跑偏方向相反时,涨紧液压缸纠偏极为困难,即使头部输送带调正后,尾部仍然跑偏严重,不能解决卸船作业跑偏导致的撒漏料问题[4]。

3)悬臂输送带跑偏严重时,回程输送带与悬臂衡梁、托辊支架摩擦损伤钢结构,造成输送带撕边,严重影响设备运行安全运行,极大降低了悬臂输送带的使用寿命。

4)输送带跑偏严重时,导料槽底端两侧的挡料皮无法承受大量物料冲击,造成输送带撒漏料。漏料造成输送带、滚筒、托辊过早损坏,且会撒漏在设备及轨道梁上,影响设备使用、人员安全、设备行走。

2 原因分析

堆取料机卸料系统结构如图1所示,堆取料机卸料作业流程为:物料—尾车输送带—尾车上部漏斗—尾车中部漏斗—尾部导料槽—悬臂输送带,经悬臂输送带进行堆料作业,故悬臂输送带跑偏将造成物料撒漏。

图1 堆取料机卸料系统结构图

经技术人员现场调研并结合堆取料机结构分析,造成悬臂输送带跑偏撒漏料的主要的原因归结为3点:

1)尾车漏斗调料板调节能力不足 卸料作业时,只能通过尾车漏斗调料板对悬臂输送带物料落料点进行调整。因悬臂输送带、中部漏斗随悬臂一起回转,特别是当悬臂回转角度接近90°时,调节调料板前后,物料几乎是垂直落入下方输送带,对物料落料点影响极小,不能起到纠偏输送带的作用。

2)落料点高、物料分散 尾车调料板下端距悬臂输送带1.8 m,尾车中部漏斗下端距悬臂输送带0.9 m,悬臂尾部导料槽下部开口宽度1.2 m。因物料落点高、料斗宽度大,导致落料冲击大,落料点不集中向两侧分散,导致悬臂输送带易跑偏,输送带跑偏后,物料落在输送带一侧,造成跑偏加重。

3)导料槽活动挡板位置不合理 球团等流性较好的物料容易撒漏,尾部活动挡板在驱动滚筒最高点后侧,为避免损伤输送带,挡板下沿与输送带间留有3 cm间隙,流动性好的物料流量大时会通过间隙直接落入中心漏斗,落到地面输送带造成返料。

3 改造方案

1)尾车调料板改造 为使调料板能有效调节物料落料点,将现有调料板长度沿调料板角度向下延长40 cm,扩大调节物料的范围,并将落料点位置降低,将物料往调料板中心线集中,减少物料的散落。同时,在调料板加装侧板,在调料板两侧焊接40 cm高的挡板,物料经过调料板时,通过两侧挡板集中物料,进一步将物料向中心点方向集中,增大调料板的调节能力,防止物料下落时过度分散。

2)尾车中部漏斗改造 为防止悬臂输送带落料点处物料分散,不能集中到输送带中心位置导致输送带跑偏。根据现场实际测量分析,在不影响堆取料机取料作业的前提下,对尾车中部漏斗进行该改造,如图2所示。

在漏斗后侧安装60°角延长板,降低尾车漏斗离悬臂输送带的高度,高度由0.9 m缩小至0.5 m,改变尾车漏斗下部料流方向,使漏斗后侧物料沿物料流向呈向前流动,在漏斗两侧加装60°角侧板,缩小物料宽度,使物料向中间流动,中部漏斗随悬臂一起回转。

3)导料槽挡料板改造 如图3所示,在导料槽活动挡板前端安装垂直起降挡料板,将团球等流动性强的货物拦截在驱动滚筒前方。挡板下方安装10 cm橡胶板,并与导料槽两侧有效密封,防止物料流进中心漏斗,导致系统返料。挡料板使用液压缸控制起降,并设置起降限位,在原挡料板下端加装挡料皮,形成双层防护。

图3 导料槽挡板三维图

4)悬臂输送带设计安装纠偏托辊组 根据堆取料机输送带臂架空间位置及输送带实际跑偏情况,设计、制作纠偏托辊组。如图4所示,在悬臂输送带回程头、尾部各安装1组纠偏托辊组。该托辊组具备很强的横向推力,远超普通纠偏托辊组纠偏能力,当输送带向一侧跑偏时,该侧45°斜托辊将输送带强力推向另一侧。

图4 悬臂输送带纠偏托辊组结构图

悬臂头部安装前端横梁后侧,尾部安装在改向滚筒前侧,该装置在防止输送带跑偏方面效果明显,有效防止输送带跑偏,消除悬臂输送带跑偏打卷、撕边等安全隐患。该纠偏托辊组具备便于安装维护,故障率低等特点。

4 结论

通过对矿石一期3台堆取料机悬臂输送带跑偏漏料问题的现场测量分析,制定卸料系统综合改造方案,对设备进行优化改造,有效避免了输送带跑偏,减少了设备撒漏料,提高了系统流程作业效率,保障了设备安全运行。

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