ABB acs800系列变频器在中厚板生产线的应用

2021-11-10 19:05韩涛
科学与生活 2021年4期
关键词:变频器电气自动化应用

韩涛

摘要:随着变频工业技术的飞速发展,模块化变频器已经渗透到各个工业生产领域,ABB acs800系列变频器在中厚板3500mm轧线辊道中的应用使用十分广泛,且功能参数设置简单,运行稳定,故障率低,维护成本低廉,保证了生产的正常稳定运行。

关键词:电气自动化;变频器;应用

引言

现在热轧生产线上广泛应用的变频器为传统的西门子6SE70变频器,该变频器有很多局限性,受技术、设备和人员积累等诸多因素的限制,比如:柜体较大,非模块化,出现事故更换IGBT等柜内元器件时间较长,严重影响生产节奏,而且故障率高。因此,在唐山中厚板材有限公司3500mm炉卷线应用ABB acs800系列变频器来控制辊道运行, 通过应用该技术,可以有效地减少西门子6SE70变频器的技术缺陷,并且可以提高生产效率、节省人力和物力。

一、ABB acs800变频器技术简介

ACS800工业传动系统器单传动可以按照客户的需求定制。它们适用于石油天然气、采矿、冶金、化工、水泥和发电厂等行业,还可面向挤压机、绞盘车、传送带、搅拌机、压缩机、泵和风机等应用定制化生产。

唐山中厚板材有限公司3500mm炉卷线ACS800工业传动系统采用交直交系统,分为控制系统、通信系统、功率单元系统、直流回馈系统、LCL系统等,每台逆变器控制若干个辊道电机,该变频器为模块化,功率单元故障率低,更换方便,30分钟以内就可以更换完毕,大幅度节省投资和维护成本。

二、ABB acs800变频器参数设置及其注意事项

1.变频器的给定源参数设置

11.01(REFERENCE SELECT)当选择网络控制时,自动切换为控制字控制。

其他参数利用缺省值即可。(网络控制参数为51.01=PROFIBUS DP)

方向给定参数98.02(COMM.MODULE)=FIELDBUS

ACS 800 通过插槽1 上的现场总线适配器模块进行通讯。也可参见参数组51 COMM MOD DATA。传动通过一个连接到插槽1 的Rxxx 型现场总线适配器或一个使用数据集1 和2 连接到RMIO 板DDCS 通道CH0 的Nxxx 型现场总线适配器进行通讯。

2.输入输出点的参数设置

主要涉及到现场电机风机与变频器风机的设置

14.02=801

14.03=1

14.04=801

14.05=2

参数索引为(-)xyy 形式,其中(-1) = 取反,x = 参数组,yy = 参数

量。例如值801 表示信号08.01

3.电机参数设置

99.02 电机额定电压-380

99.03 电机额定电流-(MULTIDRIVE为多台电流和)

99.04电机额定频率-(严格对应电机铭牌)

99.05 电机额定转速-(严格对应电机铭牌)

99.06 电机额定功率-(MULTIDRIVE为多台功率和)

99.08 电机控制模式-(对动态性能有要求)

4.加减速时间设置

22.01:ACC/DEC SEL1 加减速时间的选择

22.02:5s 定义的加速时间

22.03:4s 定义的减速时间

22.06:0.5 S形曲线斜坡时间

22.07:3s EM STOP RAMP TIME急停OFF3的减速斜坡时间

(时间根据现场实际情况进行更改)

5.电流、转速、转矩限幅设置

20.01:-1500(根據实际情况取值) 反向转速极限值

20.02:1500(根据实际情况取值) 正向转速极限值

20.04:170%(根据实际情况取值) 最大电机允许电流实际值,相对于装置I2HD

20.03 : 60(根据实际情况取值) 零转速极限值

20.05:300%(根据实际情况取值) 最大转矩极限值,相对于电机额定转矩值

20.06:-300%(根据实际情况取值) 最大转矩极限值,相对于电机额定转矩值

6.电机控制模式设置

1、标量控制模式适合于不能使用DTC 控制的一些特殊场合。在下述情况下推荐使用标量控制:

1) 当电机之间的负载不平衡时,

2) 当电机功率大小不同,或

3) 当电机辨识后更换电机或者电机数量发生变化时。

- 当电机额定电流小于逆变器额定输出电流的1/6 时

- 当传动无电机连接时( 如用于测试目的)

- 当传动通过升压变压器运行一个中压电机时。

注意:在标量控制方式下,不可能获取像DTC 模式下那样精确的电机控制精度。有些标准特性在标量控制模式下不能使用,

2、频率变换器的电机控制基于直接转矩控制,DTC。调节逆变器功率半导体( 开关) 到期望的定子励磁和电机转矩。仅当实际转矩和定子励磁的值与其给定值的偏差超过允许的磁滞时,开关频率被改变。转矩控制器的给定值来自于速度控制器或直接来自于外部信号源。电机控制要求测量直流电压和电机两个相电流。通过在矢量场积分电机电压计算定子励磁。电机转矩由定子励磁和转子电流的叉乘计算得到。通过使用电机模型辨识,提高定子励磁估值。电机控制不需要实际电机轴速度。传统控制和DTC 之间的主要不同是:转矩控制与功率开关控制(25 微秒) 相同的时间级。没有单独的电压和频率控制的PWM 调节器。开关的所有选择基于电机的电磁状态。DTC 仅应用于高速信号处理技术。数字信号处理器应用于ACS800。

注意: 在特别的应用场合,为了使DTC 达到最好的电机控制精确度,需要执行一个单独的辨识运行。

7.辨识参数设置

MOTOR ID RUN选择电机辨识类型。在辨识过程中,ACS 800 会辨识电机的特征以用于优化电机控制。电机辨识运行步骤在22 页的ID RUN (电机辨识运行) 章中有所介绍。注意: 在下列情况下,应选择辨识运行( 标准或简化)。

- 工作点接近零速,和/ 或

- 在很宽的速度范围内,运行在高于电机额定转矩并且不带任何速度测量反馈。注意: 在参数时99.08 MOTOR CTRL MODE = SCALAR 时,不可能执行辨识运行( 标准或简化)。

1 = NO 不执行电机辨识运行。

2 = STANDARD 标准运行方式。可以保证最大可能的控制精度。辨识运行大概需要一分钟的时间。

3 = REDUCED 简化辨识运行方式。如果机械损耗高于20% ( 也即电机不能与被驱动设备脱开联轴器) ,应选择该辨识方式来代替标准辨识运行方式。

4 = CURRENT CAL 电流偏移和增益测量校正。下次启动时执行校正。

结束语

在电气自动化行业中,模块化变频器本身因其在性价比、综合设备、便利性、速度等方面的优势而被广泛使用。在电气自动化行业中使用变频器时,需要从安装、维护和设计等各个方面入手,并选择有效的措施来提高传动系统的可靠性和安全性。将来需要加强研究同时汇集经验,进一步提高自动控制水平。

参考文献:

[1]ACS800系统控制程序7.X 固件手册。

唐山中厚板材有限公司 河北唐山 063600

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