C5/C6异构化催化剂RISO-C在80 kt/a异构化装置的工业应用

2021-11-18 07:45段天平张香晋杨朝华
石油炼制与化工 2021年11期
关键词:异构化玉门重整

段天平,周 彤,张香晋,张 诚,杨朝华

(1.中国石油玉门油田分公司炼油化工总厂,甘肃 酒泉 735000)

中国石油玉门油田分公司炼油化工总厂(简称玉门炼化)80 kt/a异构化装置建于2007年,先后共经历2次开工试运行。2008年4月以重整装置拔头油为原料开工,产物研究法辛烷值(RON)仅提升4.9;2012年5月以苯抽提装置C5和抽余油为原料开工,产物RON仅提升4.5。两次开工运行均因异构化产品RON提升未达到设计指标要求(提高10),运行不经济而停工闲置。

为适应汽油国Ⅵ标准升级的要求,需有效降低汽油中烯烃和芳烃含量。异构化汽油是一种低硫、无烯烃、无芳烃的环境友好产品,是良好的汽油调合组分[1-6]。2019年玉门炼化对原异构化装置进行技术改造,增产异构化汽油调合组分,解决国Ⅵ汽油质量升级的瓶颈问题,同时消除重整拔头油销路不畅的问题。改造主要内容如下:①将异构化催化剂更换为活性和稳定性更好的RISO-C固体超强酸催化剂;②对重整装置预加氢流程进行调整,由先分馏后加氢工艺改为先加氢后分馏工艺,重整拔头油硫质量分数降至5 μg/g以下,满足RISO-C催化剂对进料杂质的要求;③增设原料油干燥罐和氢气干燥罐,增设干燥罐再生系统,保证原料和氢气水含量满足催化剂要求;④新氢来源改为制氢装置氢气,氢气纯度(φ)达99%以上,减少裂化等副反应,保护催化剂活性。以下主要介绍C5/C6异构化催化剂RISO-C在玉门炼化的工业应用情况。

1 催化剂简介

RISO-C固体超强酸催化剂是由中国石化石油化工科学研究院(简称石科院)开发的拥有自主知识产权的C5、C6烷烃异构化催化剂,已成功应用于国内多套异构化装置。RISO-C催化剂具有以下特点:①催化剂属低温型异构化催化剂,使用温度在150~210 ℃,能耗相对较低;②催化剂具有较好的稳定性,失活后可以采用传统的烧焦方法进行再生,单周期寿命为2~3年,总寿命可达9年以上;③以硫酸根促进的纳米晶粒氧化锆为酸性组元,同时负载少量金属铂为加氢组元,异构化活性高,裂解率降低,达到国外同类技术的同等水平[7];④对原料杂质要求宽松,具有较好的抗水、抗硫能力,原料水、硫质量分数低于5 μg/g即可满足工艺要求;⑤无需注氯,装置无腐蚀风险[8];⑥催化剂活性高,C5异构化率大于68%,C6异构化率大于83%,异构化产品RON不小于84。

RISO-C固体超强酸催化剂的理化性质见表1,催化剂对原料杂质的要求见表2,对氢气杂质的要求见表3。

表1 RISO-C催化剂理化性质

表2 RISO-C催化剂对原料杂质的要求

表3 RISO-C催化剂对氢气杂质的要求

2 催化剂工业应用的开工过程

本次RISO-C固体超强酸催化剂工业应用的开工步骤如下:2019年11月2日22时至7日2时临氢系统干燥脱水,6日8时至7日16时催化剂装填,7日18时至10日6时催化剂干燥活化,9日11时至12日22时原料干燥罐再生脱水,13日1时反应系统进料。

固体超强酸催化剂对水含量要求苛刻(质量分数不大于5 μg/g),在装填催化剂前,需对整个系统进行干燥脱水,保证整个系统的清洁,同时烧除附着在管线或设备表面的烃类。干燥介质采用氮气,压力0.5 MPa,氮气体积空速大于1 000 h-1。每小时在气液分离罐底部脱水,在反应器入口温度450 ℃下气液分离罐底部无水脱出时,系统干燥结束。反应系统干燥脱水曲线见图1。

图1 反应系统干燥脱水曲线

新鲜的固体超强酸催化剂为氧化态,没有活性,且在催化剂装填过程中有吸收空气中水分的可能,所以开工过程中,在催化剂装填完成后需要对其进行干燥活化。活化以净化风为介质,操作压力0.5 MPa,体积空速大于1 000 h-1。在干燥活化过程中,每小时在气液分离罐底部脱水,在反应器入口温度450 ℃下气液分离罐底部脱不出水,且循环气中水质量分数小于10 μg/g时,系统干燥活化结束。催化剂干燥活化曲线见图2。由于干燥活化以净化风为介质,从安全角度出发,为防止氧气窜入低压系统、暗放系统、其他油路及气路管线,形成爆炸性混合气,干燥活化前加装盲板将反应系统隔离出来。

图2 催化剂干燥活化曲线

3 装置运行效果

异构化装置技术改造完成后,于2019年11月13日一次性开车成功,并于2020年9月下旬对RISO-C固体超强酸催化剂性能进行标定。表4列出了开工初期及标定时的工艺运行条件对比。表5列出了开工初期及标定时的产品质量对比。

表4 开工初期及标定时的工艺运行条件对比

表5 开工初期及标定时的产品质量对比

由表4和表5可知:开工初期在较低操作苛刻度下,C5异构化率由反应前的33.14%提升至反应后的69.74%,C6异构化率由反应前的60.54%提升至反应后的83.41%,异构化效果显著,RON由72.8提升至85.4。C5异构化率、C6异构化率和RON均达到指标要求,表明RISO-C固体超强酸催化剂初期活性良好。

运行10个月后对催化剂进行标定,相对于开工初期,反应温度提升10 ℃,质量空速降低0.15 h-1,C5异构化率由反应前的35.36%提升至反应后的69.50%,C6异构化率由反应前的70.73%提升至反应后的84.71%,异构化效果显著,RON由74.2提升至84.7。C5异构化率、C6异构化率和RON均达到指标要求,表明RISO-C固体超强酸催化剂在运行10个月后保持了良好的活性和稳定性。

4 经济效益

异构化装置原料重整拔头油原以石脑油销售,由于石脑油销售价格远低于汽油销售价格,经济效益流失严重。将重整拔头油加工为异构化汽油,根据2020年9月各类产品可比性价格,在扣除各项税费后,石脑油可比性价格为2 192元/t,92号汽油可比性价格为3 228元/t。按2020年9月异构化装置生产数据,异构化汽油收率72.98%,加工重整拔头油5 649 t,月度经济效益为425.46万元;年经济效益为5 105.52万元,创效显著。

5 结 论

(1)RISO-C固体超强酸催化剂具有较高的活性和稳定性,2019年11月开工至2020年9月,异构化装置生产运行平稳,产品C5异构化率不低于68%,C6异构化率不低于83%,RON不低于84,均达到指标要求。

(2)RISO-C固体超强酸催化剂在玉门炼化工业应用,不仅解决了重整拔头油销售困难的问题,也为玉门炼化国Ⅵ汽油产品质量升级和经济效益提升打下坚实的基础。

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