某高砷煤电厂SCR脱硝催化剂性能检测与评价

2022-04-22 02:40任翠涛刘丁嘉贾海威曲艳超
能源环境保护 2022年2期
关键词:表面积X射线烟气

任翠涛,陈 晨,刘丁嘉,贾海威,曲艳超,*

(1.北京华电光大环境股份有限公司,北京 102206;2.浙江科卓环保科技有限公司,浙江 绍兴 312300)

0 引 言

在工业烟气脱硝领域中,选择性催化还原(SCR)脱硝技术是现今应用最为广泛的主流技术[1-2],在脱硝效率、反应选择性以及技术成熟性等方面均有着显著优势[3-4],而作为技术核心的脱硝催化剂[5-6],直接关系到脱硝系统的运行效果和脱硝成本[7]。随着国内环保标准的完善,更多行业的烟气中氮氧化物排放浓度被纳入监督范围,更多类型的工业烟气需要进行脱硝处理。与火电厂300~420 ℃烟气脱硝相比[8-9],钢铁、水泥、垃圾焚烧等行业对脱硝催化剂性能提出了更高的要求[10-12]。

常规SCR脱硝催化剂在传统火电烟气中使用寿命一般为2~3年[13],当处于某些特殊烟气下,如低温烟气、高碱金属含量烟气、高砷含量烟气等,常规催化剂会快速出现失活现象[14-15],使用寿命大幅缩短,脱硝系统的运行成本也随之大幅升高[7]。

燃用高砷煤产生的烟气中As2O3含量较高,当烟气流经催化剂时,气态As2O3可以通过虹吸作用进入催化剂孔道,与催化剂的活性位点[16]和酸位点[17-19]发生反应,降低催化剂活性,使催化剂发生化学中毒。此外,As2O3和氧化生成的As2O5还可以通过覆盖及堵塞催化剂孔道,阻断SCR脱硝反应[18],使催化剂发生物理中毒。砷中毒是SCR脱硝催化剂失活的主要原因之一[20-21],针对高砷烟气,国内厂商开发并商业化生产抗砷中毒SCR脱硝催化剂。本文以使用高砷煤的某燃煤电厂提供的已经运行一年的抗砷中毒SCR脱硝催化剂和新鲜抗砷中毒催化剂作为研究对象,对催化剂样品进行脱硝活性测试以及X射线原子荧光(XRF)、N2吸附/脱附、X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)表征,深入分析砷元素对催化剂脱硝活性、比表面积、晶型结构、价态分布等方面的影响,为后续开发适用于高砷烟气的抗砷中毒SCR脱硝催化剂提供理论支撑。

1 实验部分

1.1 实验原料

该燃煤电厂装机容量为300 MW,燃用煤中砷含量为145 μg/g,属于煤炭行业标准(MT/T 803—1999)中规定的四级含砷煤(≥25 μg/g)。脱硝反应器运行烟温为310~420 ℃,催化剂按照3层设计,安装催化剂为平板式抗砷中毒SCR脱硝催化剂,基材为不锈钢网板,催化剂单板尺寸为456 mm×516 mm,板厚为0.65 mm,节距为7.51 mm,波高为7.03 mm,波宽为21.98 mm。

从1号脱硝反应器上层抽取已经运行一年的抗砷中毒SCR脱硝催化剂作为测试样品,记为C-used;以电厂提供的还未投入使用的新鲜催化剂作为对比样品,记为C-fresh,样品照片如图1所示。将上述两个催化剂样品进行研磨筛分处理,得到0.2~0.3 mm的粉末催化剂用于后续的测试和表征。

图1 催化剂样品照片Fig.1 Photos of different catalysts

1.2 催化剂脱硝活性测试

测试所用脱硝活性评价系统如图2所示,系统由烟气系统、水系统、SCR脱硝反应器、烟气分析仪和尾气处理系统组成。测试过程中将准备好的0.2~0.3 mm粉末催化剂放入SCR脱硝反应器内,按照设计工况设定反应器温度,并通入气体和水,分别通过质量流量计和蠕动泵控制模拟烟气中气体和水蒸气含量,模拟烟气流经催化剂发生反应,反应器进出口NOX浓度通过赛默飞42i-HL型氮氧化物分析仪进行测试。模拟烟气组成为:NO浓度为500 mg/m3,NH3/NO=1,SO2浓度为500 mg/m3,O2体积分数为4%,H2O体积分数为6%,测试温度区间为150~450 ℃,空速为18 000 h-1和54 000 h-1。

图2 催化剂脱硝活性评价系统Fig.2 The evaluation system of denitrification performance of the catalysts

催化剂NOX脱除率计算公式如式(1):

式(1)中:η——脱硝效率,%;

NOXin——脱硝反应器进口NOX浓度,mg/m3;

NOXout——脱硝反应器出口NOX浓度,mg/m3。

1.3 催化剂表征

1.3.1 XRF分析

使用日本岛津公司的XRF-1800型X射线荧光光谱仪对样品进行XRF测试,X射线管靶为铑靶,X射线管压为60 kV(Max)/150 mA(Max),检测浓度范围为10-6~100%,最小分析微区直径为250 μm,最大扫描速度为300 (°)/min。

1.3.2 N2吸附/脱附

使用美国Micromeritics公司的ASAP2020型物理吸附仪进行N2吸脱附实验,测试催化剂样品的比表面积。预处理条件为依次在90 ℃下真空处理1 h和200 ℃下真空处理6 h,而后采用静态法在-196 ℃条件下测量样品的吸脱附等温线,最后由Brunauer-Emmette-Teller(BET)方程计算样品的比表面积。

1.3.3 XRD分析

采用D/max-IIIA型全自动X射线衍射仪对催化剂样品进行XRD分析,辐射源为Cu Kα,波长为0.154 06 nm,工作条件为30 kV/30 mA,扫描区间为10°~90°,扫描速度为8 (°)/min。

1.3.4 XPS分析

使用美国赛默飞世尔科技公司的Escalab 250Xi型X射线光电子能谱仪对催化剂样品As、V、O元素进行XPS分析,得到元素的价态和相对含量,实验射线源为单色Al Kα (hv=1 486.6 eV),结果采用C 1s的结合能(Eb= 284.8 eV)进行校准。

2 结果与讨论

2.1 催化剂脱硝活性测试

新鲜催化剂及运行一年催化剂脱硝活性测试结果如图3所示。由图3可知,随着测试温度的升高,两个催化剂样品的脱硝活性均不断上升,当温度达到300 ℃后基本趋于稳定。通过对比图3(a)和图3(b)可知,在相同的温度条件下,空速越高,催化剂脱硝效率越低;同时,在不同空速条件下,C-used与C-fresh的脱硝活性差距也有所不同,当空速为18 000 h-1时,C-used与C-fresh脱硝效率差值不超过1%;当空速提升至为54 000 h-1时,C-used与C-fresh脱硝效率差值则在5.20%~7.71%之间。

脱硝活性测试结果显示出该抗砷中毒SCR脱硝催化剂具有良好的抗砷中毒性能,在高砷烟气中使用一年后催化剂活性仅出现小幅下降。而根据其他人的研究,在模拟某燃用高砷煤电厂的烟气条件下,对蜂窝式脱硝催化剂进行脱硝活性测试中试实验,当运行时间仅达到1 000 h,该实验催化剂脱硝活性已经降低至新鲜催化剂的69%[22]。

图3 催化剂脱硝活性测试Fig.3 Denitrification activity tests for different catalysts

2.2 催化剂表征分析

在脱硝活性测试中,催化剂在高砷烟气中运行一年后的脱硝效率与新鲜催化剂十分接近,表现出较强的抗砷中毒性能。为进一步了解该催化剂运行一年后的微观变化,对催化剂样品依次进行XRF、N2吸附/脱附、XRD和XPS表征分析。

2.2.1 XRF分析

催化剂样品的XRF测试结果如表1所示。由表1可知,新鲜催化剂C-fresh的砷含量低于检出下限,而在高砷烟气中运行一年后,砷元素累积明显,C-used的砷含量超过3%。在Li等人[23]模拟脱硝催化剂砷中毒的研究中,当砷含量达到3%时,催化剂脱硝效率已经不足新鲜催化剂的40%。而C-used在砷含量超过3%的情况下,脱硝效率依旧可以达到78%左右,进一步证明该催化剂具有较强的抗砷中毒性能。

同时,通过XRF测试结果发现,该催化剂的Mo含量较高,且运行一年后MoO3的含量出现明显下降(9.559 2%→6.402 2%)。有文献报道,活性助剂MoO3对于提升催化剂的抗砷中毒性能有着十分显著的效果[24-25],MoO3可与烟气中的As2O3优先反应生成Mo4As10O35等物质[20,24,26],从而起到保护活性位的作用。由此推断,该催化剂抗砷性能优秀的原因之一应该是高Mo含量。在催化剂使用过程中Mo成分不断与砷反应,造成Mo含量的下降。除此之外,MoO3还可与烟气中某些成分反应生成可挥发性络合物,进一步导致Mo含量的降低[27]。

表1 催化剂组分含量

2.2.2 N2吸附/脱附测试

在催化剂使用过程中,烟气中砷等成分会逐渐堵塞催化剂孔道,造成催化剂比表面积下降[28]。对运行一年的催化剂及新鲜催化剂进行N2吸附/脱附测试,并计算样品比表面积,计算结果如表2所示。由表2可知,催化剂在运行一年后,C-fresh与C-used的比表面积差值约为9 m2/g,未出现明显下降,该结果符合C-fresh和C-used脱硝活性相近的现象。

表2 催化剂比表面积

2.2.3 XRD分析

图4为新鲜催化剂和运行一年催化剂的XRD谱图。由图4可知,催化剂运行一年后未发生明显晶型转变,C-used与C-fresh的载体TiO2均呈锐钛矿型。比表面积的下降应主要由烟气中灰分堵塞催化剂孔道所致。

图4 催化剂XRD谱图Fig.4 XRD patterns of different catalysts

2.2.4 XPS分析

(1)钒元素XPS分析

图5为新鲜催化剂以及运行一年催化剂的V 2p3/2XPS谱图,其中结合能在516.0 eV左右的峰归属于V4+,517.3 eV左右的峰则归属于V5+。表3为两个催化剂样品中低价钒(V4+)在钒元素(V4++V5+)中的比例。由表3可知,C-fresh与C-used中低价钒比例相近,分别为34.54%和33.76%,这说明催化剂在高砷烟气中运行一年后,并未有较多的钒活性位点与砷发生反应[29]。这可能是砷优先与催化剂中的MoO3发生反应,使催化剂的钒活性位得到保留,而活性位点数量稳定是维持催化剂活性的重要因素。

图5 催化剂V 2p3/2 XPS谱图Fig.5 XPS spectra of V 2p3/2 of different catalysts

表3 钒元素中V4+占比

(2)砷元素XPS分析

图6为新鲜催化剂和运行一年催化剂的As 3d XPS谱图,其中结合能45.1~46.2 eV对应的是As3+,而结合能44.7~48.2 eV则对应As5+,表4为催化剂样品砷元素中As3+和As5+的占比。由XPS测试结果可知,在催化剂使用过程中,烟气中的砷成分会不断在催化剂上累积,在运行一年的样品中,As3+和As5+在砷的总含量中分别占10.52%和89.48%。这种砷价态分布与杨勇平等[30]的研究结果相似,即在高砷烟气条件下,上层催化剂中的砷元素主要以As2O5形式存在,其主要由As2O3氧化生成,并与As2O3一同覆盖催化剂表面和孔道,降低催化剂比表面积,影响催化剂的活性。

图6 使用一年催化剂的As 3d XPS谱图Fig.6 XPS spectra of As 3d of one-year-used catalyst

表4 砷元素中As3+和As5+占比

(3)氧元素XPS分析

催化剂中的氧物种组成对于SCR脱硝反应具有较大的影响。在SCR脱硝反应中,吸附氧(Oα)具有更高的迁移率,相较于晶格氧(Oβ)和表面氧(Oγ)更为活跃,更有利于SCR脱硝反应的进行[31]。图7为新鲜催化剂和运行一年催化剂的O 1s XPS谱图,表5为催化剂样品中Oα占总氧量(Oα+Oβ+Oγ)的比例。由表5可知,C-fresh与C-used中Oα所占比例接近,分别为36.26%和36.99%,说明催化剂经过一年使用后,吸附氧并未与砷元素发生较多反应,这也是催化剂能够保持较高活性的原因之一。

图7 催化剂O 1s XPS谱图Fig.7 XPS spectra of O 1s of different catalysts

表5 总氧量中Oα占比

3 结 论

对某电厂提供的在高砷燃煤烟气中运行一年的抗砷中毒SCR脱硝催化剂和新鲜催化剂进行脱硝活性测试,同时通过XRF、N2吸附/脱附、XRD和XPS等检测方法进行表征分析,得到以下主要结论:

(1)该抗砷中毒催化剂使用一年后,在150~450 ℃的烟气条件下具有与新鲜催化剂相近的脱硝活性,空速为54 000 h-1时,运行一年催化剂与新鲜催化剂脱硝效率差值最大为7.71%;

(2)运行一年的催化剂中砷累积含量超过3%,且活性助剂MoO3含量发生明显下降;

(3)运行一年后,催化剂的比表面积发生小幅度下降,未对催化剂活性造成显著影响;

(4)运行一年后,催化剂载体TiO2的晶型未发生明显转变;

(5)运行一年的催化剂中砷主要以As2O5形式存在,比例达到89%以上,但催化剂中V4+和Oα含量并未出现明显变化,均与新鲜催化剂相近,无明显化学中毒现象;

(6)结合活性测试和表征分析结果,该催化剂应具有较高的砷容量和稳定的活性位,不易受到烟气中砷成分的毒化,具有十分优异的抗砷中毒性能。

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