微压法解除气井水锁原理及其现场应用

2022-06-21 08:23李文杰张秀青高秀丽鲍作帆贾红战杨金玲于永新
石油化工应用 2022年5期
关键词:排液毛细管压差

李文杰,张秀青,杨 彬,高秀丽,鲍作帆,贾红战,杨金玲,于永新

(1.渤海钻探工程技术研究院,天津 300280;2.渤海钻探工程公司油气合作开发分公司,天津 300280)

1 水锁效应及其解除方式

随着开发的深入,低渗透致密砂岩储层的开发占据越来越重要的位置。但是由于其自身低孔低渗的特征,极易引起水锁。人们从机理至现场实验进行了众多研究,对于水锁的认识达到一定的高度。如影响水锁效应的因素有储层物性、相渗曲线、水相物理侵入深度、生产压差、岩石的润湿性及温度等,尤其是储层物性中渗透率、孔隙度、润湿性等对于水锁的影响更为巨大[1-3]。解除水锁的方法很多,但是最为简便、经济效益明显的是加入水锁剂解除水锁。其作用机理主要是通过加入水锁剂可以改变储层润湿性、降低表界面张力、降低贾敏效应等,从而达到改善岩心渗透率,降低最低流动压差及激动压差的效果,该方法应用最为广泛,且效果明显[4-6]。本研究在常规应用基础上根据施工后水锁剂是否进行顶替进行分析,以达到更好的解水锁效果。

2 水锁剂施工方式

水锁剂通常的施工方式是:水锁剂通过油(套)管加注到井底直至施工层位,水锁剂在重力或外来压力作用下被挤入储层,之后,水锁剂可有效降低毛细管力、在储层表面形成低的表界面张力膜、降低最低流动压差及激动压差,达到解水锁的目的。

根据水锁剂加注后对水锁剂的处理是否加压,将施工方式分为两种情况:加压加注法和微压置换法。

2.1 加压加注法

该方法是:解水锁剂用注剂泵注入井筒,用氮气顶入地层,关井反应,水锁起效后开井生产或排液。该方法是常规施工方法,常规的解水锁方法为注入水锁剂,然后通过氮气将水锁剂挤入地层,以发挥水锁剂的效果。施工过程中设定P 为油管内施工压力,P1 为储层压力,此时通过氮气顶替时油管内施工压力P 远大于储层压力P1(见图1)。

图1 施工压力与储层压力关系示意图(P>>P1)

当P>>P1 时,含有水锁剂的液体发生指进,主要在大孔喉处进入地层。但是,该工艺仅仅考虑了水锁剂深入的效果,没有考虑储层岩心特性、液体流动的突进现象,通常容易发生在某一容易流动的大的裂缝进行。

2.2 微压置换法

解水锁剂通过注剂泵注入井筒,在液柱重力及部分气体产生的微压下进入储层,施工结束后直接关井,待水锁剂与储层反应,水锁剂起效后开井生产或排液。施工过程中油管内施工压力P 近似或稍大于储层压力P1(见图2)。

图2 施工压力与储层压力关系示意图(P≈P1)

当P≈P1 时,水锁剂与储层充分进行接触,水锁剂可以均匀进入储层中大中小的缝隙中,使得水锁剂的效果得到充分发挥,从而起到好的解水锁效果,尤其是对于近井地带可充分处理。但是该方法由于压力较小,使得水锁剂进入储层缝隙比较缓慢,因此需要一定的时间进行反应。

3 水锁剂的性能评价

3.1 实验仪器及材料

主要仪器:BZY-1 表界面张力仪(上海衡平仪器仪表厂),毛细管(一次性使用微量采血吸管,山东奥赛特医疗器械有限公司)。

主要实验药品:气井用水锁解堵剂,表面活性剂BH-JD(渤海钻探工程公司生产)。

3.2 实验方法

用表界面张力仪测定水锁剂的表面张力。

毛细管高度是毛细管力最为直观的体现,通过与水的毛细管高度的对比可以直观测试毛细管降低能力。实验方法是取80 mL 气井用水锁剂放入100 mL烧杯中,将毛细管垂直插入气井用水锁解堵剂中,用直尺测量毛细管内外液面的高度差并记录该数值,用不同毛细管重复该实验三次,取其平均值记为h2。毛细管力降低率按照公式计算:

式中:K-毛细管力降低率,%;h1-毛细管中水柱高度,cm;h2-毛细管中水锁剂液柱高度,cm。

3.3 实验结果与讨论

按照实验要求,测定不同浓度的水锁剂的表面张力,毛细管高度,结果(见表1)。

表1 水锁剂性能评价表

通过实验可以看出:

(1)生产的水锁剂具有较低的表面张力以及较好的降低毛细管力的能力;

(2)水锁剂具有较好的耐稀释性能,水锁剂稀释后,表面张力、降低毛细管力的能力变化不大。

4 微压法解水锁现场应用

气井井况分析:苏X井为直井,完钻井深3 625 m,生产层位位于3 524~3 535 m,4.7 m/2 层。2008 年10月进行压裂施工,施工压力为46.6~61.7 MPa,施工排量为2.8 m3/min,砂量为33 m3,平均砂比为21.5%,液氮总量为13 m3。压裂效果比较明显,获得了工业气流。试气期间使用5 mm 油嘴求产,气产量为69 458 m3/d,计算无阻流量为112 279 m3。该井目前间歇生产,作业测液面,测前油压7.6 MPa,套压7.6 MPa,作业深度3 500 m 无液面。

通过分析,后期间开关井一段时间后,油套压力恢复很快,开井后有一定产量,说明储层仍然具有一定的产能,因此应进行解水锁施工,解除停喷气井储层水锁伤害等问题,恢复气井产能,提高单井产量及最终采收率。根据施工设计,水锁解除半径为1 m,使用注剂泵一次加注解水锁剂设计量,通过油管加注,之后关井72 h。

该井于2018 年9 月16 日开始进行解水锁液顶替(见表2)。

表2 水锁剂施工前后压力表

施工完毕后关井3 d,开井后油压4.8 MPa,套压6.14 MPa,稳定,经过排液,瞬时气量5 500 m3/h,气井恢复正常生产。

目前该工艺针对XX 气田进行解水锁施工,共进行2 口井施工。其中苏XX-1X-1 井初始油压8.27 MPa,套压8.19 MPa,说明地层能量仍具有较高能量,但产气量较之前较差,侧面说明地层存在一定的堵塞现象,适合水锁解堵技术实施。2021 年7月4 日进行解堵施工,采用置换法工艺,注入解堵剂,措施后关井恢复。该井2021 年8 月7 日进行干管放空排液,稳定瞬流达到2 030 m3/h 左右,说明解堵剂在近井地带形成有效保护,积液未能产生二次水锁伤害。苏XX-2X-12X 井油压12.68 MPa,套压12.73 MPa。2021年8 月23 日进行解堵施工,采用置换法工艺,注入解堵剂,措施后关井恢复。2021 年9 月3 日进行分离器排液,共排出液体3.2 m3。该井措施后经过分离器排液,排液后地层压力恢复明显加快,说明该井近井地带堵塞解除明显,地层沟通有效。

5 总结及认识

(1)通过对微压法解水锁机理进行研究,明确了微压置换法与加压加注法的优缺点。

(2)利用毛细管降低率可以更加直观的测定水锁剂解除水锁的效果。

(3)进行解水锁施工3 井次,所有施工均有效,表明该工艺满足解水锁施工。

建议,该井的成功实施表明微压法对于解除水锁是合适的,但是通过微压与加压加注配合使用可以将两者的优势进行整合,可能会成为一种更为有效的解除水锁的方法。

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